摘要:江西大唐国际抚州发电有限责任公司#1机组168通过转入商业运行后,由于安装及阀杆热处理存在问题等原因,在机组正常运行中频繁发生主机#2高调阀卡涩事件,运行中造成机组负荷波动大及锅炉安全门动作等情况,影响机组负荷调整,造成机组带负荷能力受限,电量考核较多,同时严重影响机组安全运行。
关键词:高调阀;悬浮效应;卡涩;氧化皮;司太立合金
1系统概况
公司#1号、#2号汽轮机为东方汽轮机厂(N1000-26.25/600/600型)引进日立技术生产制造的超超临界、一次中间再热、单轴四缸四排汽、冲动凝汽式汽轮机,设计额定功率为1000MW,最大连续出力1054MW。
汽轮机采用全周进汽方式,共有2组高压缸进汽喷嘴,分归2个高压调门控制,机组采用数字式电液调节(DEH)系统,能在冷态、温态、热态和极热态等不同工况下启动,机组采用定-滑运行方式,在30%~100%额定负荷范围内,机组采用滑压运行方式。
2 存在问题
江西大唐国际抚州发电有限责任公司#1机组于2015年12月29日168试运通过转入商业运行,自2016年6月机组停备恢复启动后,#1机组#2高压调阀频繁发生卡涩事件,影响机组负荷调整,造成机组带负荷能力受限,运行中处理#2高压调阀卡涩故障时,造成#1机组负荷波动大及锅炉安全门动作等情况发生,给机组的安全稳定运行带来重大隐患。
3 原因分析
#2高调门频繁卡涩,综合起来看,主要有以下几点:
1)阀杆与衬套配合面卡涩:衬套变形引起此处配合间隙变小,导致运行时局部卡涩。
2)阀碟与阀套配合面卡涩:阀碟、阀套表面氧化皮引起配合间隙变小,导致运行时局部卡涩。
3)锅炉侧脱落氧化皮通过主汽门前粗滤网进入阀杆范围,造成调阀卡涩。
4)高调阀的阀杆与操纵座的对中性较差,造成阀门动作时中心不一致导致阀门卡涩。
5)EH油油质不合格,造成伺服阀动作卡涩,致使高调阀卡涩。
4 采取措施及处理过程
4.1运行措施
针对#2高调阀频繁卡涩,决定采取以下针对性的措施加以解决:
1)东汽厂家出数据,加大阀杆与衬套、阀碟与阀套的配合间隙。
2)高调阀返厂进行阀碟表面喷焊司太立合金。
3)#1机组C修时检查主汽门滤网情况及氧化皮脱落情况。
4)优化阀杆与操纵座的对中性。
5)安排人员加强EH油化验及过滤工作。
2016年6月14日#1机组降负荷过程中#2高调阀首次发生卡涩,经短时升降负荷调
整后高调阀卡涩现象消失。6月份共卡涩21次,其中6月17日#2高调阀卡涩时间长达12小时,现场多次进行机组负荷调整无效。
安排人员化验#1机组EH油站油样,取样分析后EH油质合格(NAS5级),优于国家标准,同时进行了更换高调阀伺服阀工作。#2高调阀仍然频繁发生卡涩现象,可以排除因EH油质及伺服阀问题造成高调阀卡涩的怀疑。
分析认为#2高调阀阀杆与衬套之间可能存在氧化皮,造成间隙变小,摩擦力增大,发生卡涩。研究#2高调阀阀体结构图发现,#2高调阀自身带有预启阀,因阀杆存在局部卡涩,会造成预启阀阀体密封不严漏汽,由于阀芯密封结构会造成高调阀行成悬浮效应,造成高调阀下关力量偏小。安排运行人员提高机组主汽压滑压偏置设置0.5—1.2MPa正偏差,利用蒸汽压力下压预启阀保持严密,辅助克服阀杆阻力,减小阀芯悬浮效应。减小并控制#2高调阀卡涩现象发生。经此调整运行方式后,7月25日至7月29日期间(4天),#2高调阀未发生卡涩现象,随后由于其它原因,7月份卡涩17次,环比减少4次。
2016年8月及10月份,分别利用机组停备及#1机组C修机会,两次对#2高压调阀进行了处理,特别是#1机组C修期间对#1机#1、#2高调阀进行了解体检修,彻底对#2高调阀卡涩问题进行了处理。
2016年8月15日利用#1机组短暂停备期间(6天),联系东汽厂家人员到达现场分析,依据同批次机组阀门卡涩处理经验,东汽厂家人员初步判断为高调阀弹簧预紧力不足造成阀门卡涩,调整#1、#2高调阀弹簧预紧力,经过计算在保证弹簧安全的前提下,通过在高压调节阀油动机操纵座(D1000H-361000A)中的弹簧座上增加垫圈调整弹簧预压缩量,将弹簧预压行程在原有基础上增加45mm。(详见图1)
2016年8月22日,#1机组启动,并网后4小时,#2高调阀又发生卡涩现象,当天共发生28次卡涩,说明高压调阀弹簧预紧力不足不是主要原因,运行人员按照前期预措执行操作,维持机组安全运行。
2016年10月1日开展#1机组计划检修(C修),东汽厂家来人现场指导#1、#2高调阀阀体拆解工作,并将阀芯件返厂检查。
#1、#2主汽阀滤网现场检查无破损,滤网上有轻微氧化皮,滤网后管道无氧化皮脱落,可以排除炉侧氧化皮脱落造成高调阀卡涩的可能。通过阀体拆解后进一步检查,确认前期现场分析原因正确,有以下几点问题:
1)阀杆与衬套配合面卡涩:阀杆表面存在明显的卡涩痕迹(图2)。
2)阀碟与阀套配合面卡涩:阀碟表面存在明显的卡涩痕迹(图3)。
4.2 处理方案:
1 .东汽厂家加大阀杆与衬套、阀碟与阀套的配合间隙,重新生产的阀杆将外径尺寸减小,使阀杆与衬套间隙由 0.30~0.38mm增大为 0.42~0.50mm。
2 .东汽厂家加大阀杆与衬套、阀碟与阀套的配合间隙,同时阀套内表面加工有积屑槽,目的是及时去除并临时存储氧化皮。重新生产的阀碟与阀套的配合间隙由 0.36~0.41mm 增大为 0.56~0.61mm。
3 .阀碟表面喷焊司太立合金
从检查情况看,阀杆基本没有氧化现象,局部有卡涩痕迹,通过增大与衬套 的配合间隙并从结构设计上保证定位就可以保证不再出现卡涩。阀碟氧化较严重, 因此新的阀碟在表面堆焊了司太立合金(厚度约 0.5mm),理论分析和工程实践 均证明该材料有较好的抗氧化性能。
4 .优化阀杆与操纵座的对中性
原设计结构时,在安装过程中,阀杆与操纵座的对中性不易保证,从而导致 阀杆可能受横向力,引起卡涩。优化后的结构自身能够保证阀杆的定位,即重新 加工套环,减小套环与阀杆的配合间隙,同时增加套环与操纵座套筒的配合。
5 结束语
通过上述方案的综合处理,2016年11月3日#1机组C修结束,#1机组恢复运行直至2017年1月底,历时3个月,#1机组#2高调阀未发生卡涩现象,高调阀卡涩问题得到了彻底治理。
参考文献
[1]D1000F-000106ASM主机运行及维护说明书图纸[S].东汽厂家.2015.
[2]抚州电厂高调阀检查报告[S].东汽厂家.2016.
[3]毕家明,黄俊义.汽机系统图[S].江西大唐国际抚州发电有限责任公司.2015 .
论文作者:毕家明
论文发表刊物:《电力设备》2017年第18期
论文发表时间:2017/11/3
标签:机组论文; 高调论文; 衬套论文; 间隙论文; 抚州论文; 负荷论文; 发生论文; 《电力设备》2017年第18期论文;