了二次卡钻事故的发生,成功捞出全部遇卡钻杆。
关键词:钻杆卡、内铣鞋、爆炸切割、爆炸松扣、钻杆倒扣接头
前言
打捞遇卡钻杆的施工周期长,耗费大量人力物力,在国内也多次出现卡钻杆事故,在钻杆卡钻初期,施工队伍一般采用最大的负荷对钻具进行活动解卡,导致越卡越死,过多的扭动钻具造成了钻杆粘扣严重,减少了倒扣施工的成功率,基本上是报废停修,甚至打捞钻杆时出现二次卡钻,正反钻杆交替叠加至井口的情况,造成了重大的经济损失。如何高效安全处理出被卡钻杆,成为我们目前面临的主要问题。
一、钻杆遇卡事故的原因分析
针对目前土库曼斯坦库图尔哲别油田的钻杆遇卡的原因,主要有以下几种情况:
1、磨铣、套铣过程中油管或套管皮子上返造成卡钻;该类井由于发生在转动过程中,待发现转盘扭矩比较大时,钻杆接箍之间粘扣比较严重,直接倒扣打捞上部钻杆成功性很小,极易发生二次卡钻;
2、捞获落物后不能解卡,被迫倒扣,导致部分钻杆落井;这类情况多数可以从安全接头出倒开,处理难度较小;
3、钻塞或冲砂施工中,洗井不彻底,接换单根慢,导致卡钻具,这类事故钻杆被埋砂子相对较少,通过逐级倒扣,处理到砂埋管柱;
4、套管上部出现漏点,地层砂进入井筒;该类井由于冲砂遇卡,所以钻杆被埋砂子较多,但是扭矩相对来说较小,也容易倒扣。
二、打捞遇卡钻杆技术难点
1、遇卡钻具的结构类型
了解钻具的结构是制定良好措施和工具加工的前提。
2、遇卡钻杆的井内情况分析
了解钻杆卡的过程对我们在打捞卡钻杆至观重要的,分析出钻杆的被卡的原因,才能够有的放矢,提高施工的成功率和施工进度。
2.1钻杆遇卡后,土方大修队尽了最大的努力解卡,上提吨位较高,通过活动解卡来打捞出落井钻杆是行不通的。
2.2套管内径小,钻杆节箍大,环空间隙小,一般的套铣筒前部的套铣头合金薄,套铣时很容易脱落,导致合金落井,造成事故的复杂化。
2.3钻杆有很强的柔韧性,加上接箍公扣、母扣的粘扣现象,通过倒扣处理钻杆难度也很大,特别是套磨铣造成的卡钻事故,发生二次卡钻的几率很高。
三、打捞遇卡钻杆的程序优化
1、常规打捞钻杆措施
1.1下和落物对应的反扣钻具,倒扣起出卡点以上的钻杆,工具的选择为如下几种:细长公锥、钻杆捞矛、大头公锥,但必须要考虑的一点是鱼顶和工具的外径之和必须大于套管的内径,否则会出现工具进入环空造扣的现象;
1.2待落物到卡点位置时,下平底磨鞋,磨掉钻杆接箍;
1.3下套铣筒套出钻杆;
1.4下母锥打捞并倒扣捞出套铣出的钻杆;
1.5反复重复2-4步捞出全部落物。
从上述我们可以看出在第一步施工中,如果落物扭矩过大,冒然下不可退式工具倒扣,很容易造成倒扣失利,二次卡钻,井眼报废,第二步至第四步的施工增加了起下钻杆的次数,延长了施工工期,这些都是不可取的。
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2、打捞遇卡钻杆的优化程序
打捞遇卡钻杆,一次解卡可能性小,上提吨位越大,卡的越死,处理的时间也较长,当上提活动解卡失效时,必须制定安全和可靠措施。既要保证安全,又要提高我们的施工速度和效率。通过对库图尔哲别油田遇卡钻杆的分析评估,我们主要从以下几个方面来优化:
2.1做好上井前地质资料的查询,查明井史,及钻杆的尺寸,选择合理的打捞措施;
2.2选择钻杆倒扣接头和对扣捞矛,在工具负荷和性能许可的情况下,尽可能的活动解卡或根据钻杆限制扭矩圈数公式1,进行倒扣,如不成功,测好卡点推出打捞工具。钻具组合:钻杆+安全接头+钻杆对扣接头(对扣捞矛)。
N=1.53х10-4
其中N为限制圈数,a1为钢材屈服强度,W为大钩悬重,H为卡点深度,D为卡点以上钻杆外径,F为管体切面积。
2.3下平底磨鞋,外径小于套管内径3-5mm,平稳磨鞋掉钻杆接箍。
2.4下套铣筒套铣出钻杆下边的节箍,保证钻杆粘扣处于解锁状态,防止下步施工复杂化。
2.5下母锥打捞已经磨套铣过钻杆,根据上边已经算出的卡点,下电缆切割或松扣,拔出或倒出卡点以上钻杆。
对于卡点以上的钻杆我们已经做了处理,但是有时我们也发现,上边的施工还是不能够顺利解决,那就要单根磨、套、打捞钻杆,这样的工序势必增加起下钻次数,起不到提高施工效率的目的,而用母锥套铣筒的施工,也可以一次成功捞获1根钻杆,但捞获中途如果井内出砂,势必会造成事故复杂化,此外母锥捞获后失去循环也可能增加卡钻事故的发生,所以建议一般现场施工谨慎使用的。
内铣鞋套铣捞筒是在普通套铣筒基础上加工而来,铣鞋头设计为四道碳化钨,套铣头初始内腔足够大,便于钻具进入。根据圆内切多边形的原理,如果设计碳化钨焊条过多,捞筒内腔近似于圆,套铣时对钻杆磨铣过大,套铣后钻具变小,待套铣后不适于打捞。过少的道数磨铣钻具时间过短,一个套铣头不容易套铣出两个接箍,不利于提高施工效率,根据现场多次施工统计,内铣鞋套铣捞筒的铣鞋头最好设计为4道。此外在套铣头的内径设置必须和钻杆的密封台阶面大小一致,这样在套铣过程中就可以铣掉密封台阶面,利用反转套铣过程中轻松倒开下部钻具。由于加工的4道碳化钨焊条及套铣筒本身的摩擦,待起钻时就可以保证倒开的钻具轻松带出。保证了安全快速的对钻杆卡的打捞。四、现场施工实例
事例1:1197井井深1680m,油层套管168*9.8mm,2011年9月土方上大修队(XJ-450)冲砂至1212m遇阻,上提遇卡,多次倒扣,现鱼顶为Φ73正扣钻杆接箍,深919m。通过对1197井史的查看,我们制定了施工步骤:首先下钻杆对扣捞矛,活动解卡,无效,测卡点为1100m,并根据我们钻具规格算出限制扭矩圈数为10圈,最大可转动扭矩12圈,倒扣无效,退出钻杆对扣捞矛。下Φ138磨鞋磨铣鱼顶,井段919-919.5m;下Φ138*114*10.5m套铣筒套铣,井段919.5-929.5m;下Φ116母锥打捞上提后,下爆炸枪对钻杆1098m爆炸切割,上提活解拔脱,捞获上部全部钻杆,下磨鞋磨铣鱼顶,井段1098-1099m;下内铣鞋套铣捞筒交替捞出全部落物。
事例2:88k井井深2722m,油层套管140*10mm,土库曼斯坦大修对在套铣过程中遇卡,活动解卡,最大上提70KN无效,倒扣成功,尾深2624m,鱼顶深2358m。根据井史情况,我们进行以下操作:验证鱼顶,下钻杆对扣接头打捞,活解无效,测卡点深2550m,根据钻杆扭矩公式,倒扣25圈成功,捞获钻杆20根,后下内铣鞋套铣捞筒,重复捞出全部钻杆。
五、结论
钻杆的打捞一直是大修施工中的难点,通过上述的分析和施工,可以提供了一个打捞遇卡钻杆的有效方法,能够较快速安全的打捞遇卡钻杆,节省施工周期,有利于推广。在现场应用中,我们发现内铣鞋套铣捞筒一次捞获出钻杆的成功率在60%以上,该工具还需要进一步完善,提高套铣一次捞出钻杆的成功率。
论文作者:尤春光,张红星,隋东
论文发表刊物:《科学与技术》2019年20期
论文发表时间:2020/4/17
标签:钻杆论文; 套管论文; 扭矩论文; 钻具论文; 事故论文; 土库曼斯坦论文; 捞出论文; 《科学与技术》2019年20期论文;