对某110kV变电站全站失压分析论文_李鑫,廖艳萍

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一、故障概述:

2017年7月25日20时17分19秒,A站AB线167保护相间距离Ⅰ段出口,AB线167开关跳闸。1秒后,AB线167保护重合闸出口,AB线167开关合闸,距离Ⅲ段加速出口,开关重合复跳。同时,C站2号主变差动速断动作,三侧开关跳闸。110kV备自投动作跳AB线153,但未合上BC线155。

二、故障前运行方式

A站AB线167开关通过解州站153开关带全站负荷,B站BC线129线路充电运行,C站BC线155开关热备,110kV母线、35kV母线并列运行,10kV母线分列运行,1号、2号主变运行。

三、保护动作及检查处理情况

(一)A站保护检查情况

到B站检查AB线167保护CSC163A,发现装置相间距离Ⅰ段出口,测量阻抗为3.91Ω,定值中,“相间距离Ⅰ段”阻抗定值为5.67Ω(与相间距离Ⅲ段相同),时间定值为0秒,“相间距离Ⅰ段”无控制字和软压板可以投退,只能通过数值定值来保证其不动作。由于定值单要求将其退出,立即将阻抗定值整定为0Ω,时间定值整定为20秒。AB线167保护“相间距离Ⅰ段”定值的误整定,是越级到AB线167开关跳闸的主要原因。

(二)C站保护检查情况

1、保护动作情况:

2号主变差动保护“保护跳闸”灯亮,液晶屏显示:差动速断动作,差动电流Ia=30.06A,Ib=4.13A,Ic=40.81A。城镇Ⅰ线5523保护“跳闸”、“重合”灯亮,保护过流一段动作,重合闸复掉;110kV备自投跳AB线153开关正确,BC线155开关未合。

2、主变差速动作分析处理:

查看主变故障录波器波形,151开关电流最大值786A(二次值13.1),

351开关电流最大值2720A(二次值13.6),与151电流反相;152开关电流750A,与151电流同相,352开关最大值2720A(二次值13.6),与152电流同相,552开关电流17600A(二次值22A),超前152电流150度。通过下图电流流向就不难看出故障不在2号主变差区内,而在10kVⅡ段出线城镇Ⅰ线5523上。1秒后,出现类似的故障波形再次出现,152开关电流最大值790A(二次值13.17A),352开关电流最大值为2700A(二次值13.5A),平衡系数1.136,假设低压侧电流因过度饱和为0,其差速电流为:13.17+13.5×1.136=28.5A,已超过差速定值26.3A。

城镇Ⅰ线5523保护装置液晶显示故障电流二次值为50A(为采集数据窗期间的有效值),但从录波图上看其电流已超过174A,达到装置采集的极限(电流互感器保护绕组为10P20级,电流互感器变比为400/5),保护重合复掉的时间,正好与差动保护动作时间相吻合,证明2号主变差动保护在10kV线路第二次故障时误动。

对2号主变电流回路接线进行了检查,发现2号主变562差动电流用成了0.2级的计量绕组,造成了2号主变低压侧电流在故障电流大时饱和。现场已纠正并测试合格。

3、110kV备自投检查处理:

检查110kV备自投动作记录,发现备自投跳AB线153开关正确,153

跳闸后,装置收到手跳闭锁备自投信息,造成装置未能发送柳解线155合闸令,检查跳153的接线,发现AB线153的跳闸线接在153操作箱的手跳开入上,这是造成备自投合闸失败的主要原因。现场将其倒至保护永跳开入上。

四、故障全过程描述

C站10kVⅡ段出线城镇Ⅰ线5523线路近区三相短路,故障电流达16000A,桃园站AB线167感受的测量阻抗为3.91Ω,由于定值整定错误,相间距离Ⅰ段出口,城镇Ⅰ线5523与AB线167开关同时跳闸,解州站第一次失压;0.5秒后,城镇Ⅰ线5523开关重合成功,而此时由于解州站全站失压,不会出现故障电流;1秒后AB线167开关重合成功,由于城镇Ⅰ线5523线路永久性故障,故障电流再次出现,城镇Ⅰ线5523与AB线167开关再次跳闸,同时由于2号主变低压侧电流在故障电流大时饱合,差流出现,差动速断动作跳三侧开关,C站第二次全站失压。C站第二次全站失压后,备自投动作跳开AB线153开关,但由于收到153手跳闭锁开入,未能成功发出BC线155合闸令。2号主变差动速断动作信息,保护装置、后台显示均正确,未上送监控的原因为故障时,站端上送数据量过大,远动机缓存溢出所致。

五、存在的问题

1、AB线167定值整定未严格执行定值单,属误整定。对定值单上指定退出的保护功能,不管有没有控制字和软压板,都应将数值定值整定正确,过量保护应整定为最大值,欠量、阻抗保护应整定为最小值,时间应整定为最大值。

2、电流互感器组别使用错误,差动保护未按要求使用保护级CT,造成差动保护在大穿越故障电流时误动。

3、110kV备自投二次接线错误。

六、整改措施:

1、严格执行定值整定后打印、专人核对、并签字存档。

2、对所有110kV变压器差动保护CT组别使用情况进行核查,确保正 确。

3、二次回路变更必须进行整组测试,备自投装置必须经模拟一次故障进行整组试验合格后方可投运。对具备类似逻辑要求的备自投手分闭锁回路进行核查。

4、加强现场工作重点环节的质量把控,专人把关,责任到人。

5、加强新设备的验收,对关键点的检查一定要到位。

6、加强人员专业技术及规程规范的培训,提高人员的技术技能水平。

论文作者:李鑫,廖艳萍

论文发表刊物:《电力设备》2017年第25期

论文发表时间:2017/12/30

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