摘要:煤一期取料机的地面皮带机头部装有除铁器装置,当取料机向前行进时,如果在大臂对中范围的情况下,一旦前行极限限位失效,司机麻痹大意,大臂会有可能撞到除铁器,这样一来会对取料机的钢结构有所损伤,并撞坏除铁器,会带来不可估量的严重后果。针对此问题,对煤一期取料机的走行系统进行改造:在前行极限限位位置不变的前提下,第一,为司机室增加蜂鸣器。一旦取料机通过前行减速限位,司机室内蜂鸣器会立刻鸣笛报警,直到司机确认或者将单机退回至安全位置,报警方可取消;第二,一旦取料机通过前行减速限位,当大臂在对中范围内,大机会报警并立刻停止前进,将大臂向任意一侧旋转,不在对中范围内时,方可前进。本次改造既消除了取料机碰撞除铁器的安全隐患,又没有影响取料作业。
关键词:技术方案;系统改造;效果
一、项目详细内容
1.立项背景
煤一期取料机的地面皮带机头部装有除铁器装置,当取料机向前行进时,如果在大臂对中范围的情况下,一旦前行极限限位失效,司机麻痹大意,大臂会有可能撞到除铁器,这样一来会对取料机的钢结构有所损伤,甚至会带来不可估量的后果。
二、.技术方案
①总设计流程图
图1.1 总设计流程图
在司机室信号指示面板上安装带灯蜂鸣器,并将其通过继电器隔离连接到PLC输出模块,如图1.1所示,若取料机通过前行减速限位,蜂鸣器会发出报警,对司机进行提示,司机按确认按钮后,蜂鸣器停止报警。通过前行减速限位后,若大臂对中则无法继续前行。在安全得到保证的同时,为了不影响取料作业,当大臂不在对中范围内时,大机可以继续前行进行取料。
②硬件设计
硬件设计示意图如图1.2所示
图1.2 硬件设计示意图
如图1.2所示,前行减速限位将信号给PLC的输入点,经过PLC逻辑判断处理改变控制继电器的通断状态,进而通过控制继电器的通断来控制蜂鸣器。
③软件设计
硬件搭建完成后,要对PLC进行编程,方可通过PLC进行逻辑判断处理,软件设计采用concept2.6对PLC进行编程,为了表示清楚,去除其他限位保护,将涉及本次改造部分的内容抽离出来,程序示意图如图1.3所示:
图1.3 PLC软件程序示意图
如图1.3所示,其中M1表示手柄前行输入点,M3表示前行减速限位输入点,为脉冲信号,M4表示司机室报警确认按钮输入点,M5表示取料机对中限位输入点,Q1为取料机前行输出线圈,Q2为蜂鸣器输出线圈。
④工作原理
由图1.3可知,一旦取料机通过前行减速限位,输入点M3将变为闭合状态,此时蜂鸣器输出线圈Q2导通,控制外围继电器吸合,进而蜂鸣器鸣笛报警。司机按确认按钮后,输入点M4断开,此时输出线圈Q2断开,控制继电器断开,蜂鸣器停止报警。
取料机通过前行减速限位时,M1为闭合状态,输入点M3变为闭合状态,若大臂在对中范围内,输入点M5闭合,M6导通,此时Q1断开,取料机制动器抱闸,停止前行。
3.应用情况
本次改造后,经过实际试车,效果良好,在不影响取料作业的前提下,很好地保障了设备的安全运行,后期通过对取料机司机的走访询问,司机一致反映效果很好,司机可以更加专注于取料作业。
4.实施效果
改造后几个月的试运行期间,司机反映:没有发现蜂鸣器错报警、漏报警。每次到达减速限位后,取料机都会自行停止,蜂鸣器鸣笛报警,对司机起到了很好的提示作用,起到了很好的安全保障效果,同时又没有对取料作业产生影响,当大臂不在对中范围内时,可以前行进行取料作业。司机普遍反映,特别是在夜间的时候,视线相对不好,这道安全保障让司机可以更加专心地进行取料作业。
三、主要技术创新点
1.增加蜂鸣器对司机进行提示,有时因为司机专注于取料作业,传统的指示灯并不能很好地引起司机的注意。
2.对于取料机前行方向来说,减速限位位于极限限位之前,本次改造是在不影响取料作业的前提下,进一步提高了安全性。
四、经济效益与社会效益情况
本次改造在不影响取料作业的前提下,大大提高了设备的安全。一旦取料机大臂碰到除铁器,将会造成整个取料机钢结构的变形甚至开裂,严重的可能会造成人员伤亡。会带来不可估量的后果。本次改造后,大大提高了设备的安全系数,也更加方便司机取料作业。
论文作者:王鹏
论文发表刊物:《电力设备》2017年第34期
论文发表时间:2018/5/14
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