汽轮机高压主汽门螺栓断裂失效分析论文_张跃普

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摘要:在电厂众多设备当中,汽轮机可谓是尤为重要的一部分。一旦汽轮机出现高压主汽门螺栓断裂或者是失效问题,将会引发不良事故,严重情况下将会对机组正常运转产生不良影响。就当前电厂汽轮机高压主汽门螺栓发生断裂失效情况而言,原因在于主汽门螺栓基于加工制造期间,由于受到热处理工艺控制缺失的问题,进一步导致金相组织中有粗晶存在,进而在机组运行过程中,螺栓高应力的粗晶将会出现开裂而不断扩充,最终出现了主汽门螺栓断裂失效。本文在阐述汽轮机高压主汽门螺栓断裂失效试验的基础上,深入分析了现象产生的原因,以此为汽轮机高压主汽门螺栓质量的提升提供具有参考价值的建议。

关键词:汽轮机;高压主汽门;螺栓;断裂失效

电厂机组在运行过程中,由于诸多原因的存在,频繁出现问题,高压主汽门的泄露可谓是尤为经常性出现的一个问题,对整个机组的正常运行具有极为不利的影响,严重的情况下会产生重大事故。通常情况下,结合电厂所用的螺栓材质来看,主要具备的优势为:强度高、可塑性好,并且具备抗松弛性能好等优点,通常只适用于制造工作温度为570摄氏度以下的高温螺栓。一旦处于高压情况下,将极易出现螺栓断裂失效情况,从而影响到了机组的正常运行。鉴于此,本文对“汽轮机高压主汽门螺栓断裂失效”进行深入分析具有极为重要的现实意义。

1.汽轮机高压主汽门螺栓断裂失效试验分析

汽轮机高压主汽门螺栓一旦出现了螺栓断裂失效,相关人员所采取的试验,主要有五个方面的内容,分别是宏观检验、光谱分析、力学性能检验、硬度试验以及金相检验[1]。现对其加以具体分析,具体内容如下:

1.1宏观检验

如下图1,为断裂螺栓外观形貌示意图,其中的断裂部位是螺栓第1个螺纹的位置。由此可知,螺栓断裂只是部分失效。

试验人员在作业过程中,对图2(螺栓断口断面)进行认真观察,显示A区主要分布于螺栓断面外圈部位,呈现的特点为断面粗糙,同时结晶颗粒明显,可谓是裂纹源部位。与此同时,试验人员发现A区可以显示出沿晶断裂特征[2]。B区就颜色方面而言,相比C区显然颜色更深,并且具有人字条纹,B区形成原因主要是裂纹疲劳扩展,可称之为裂纹扩展区。C区处于螺栓中心部分,可谓是螺栓最终扭断的断裂区。

1.2光谱分析

光谱分析主要是针对螺栓材质方面的问题。试验人员采用光谱仪对已断裂失效的螺栓实施光谱分析,结果显示出的谱线完全符合20Cr1Mo1VNbTiB谱线特征,并没有发现错用材质的问题[3]。

1.3力学性能检验

在螺栓螺杆部端口约为60mm处取3根纵向拉伸试样,按照DL/T 439《火力发电厂高温紧固件技术导则》的具体要求进行力学性能试验[4]。在多次试验之后,检查人员对试验相关数据加以有效整理(如下表1)。除此之外,对所选试样进行了粗晶检查,发现端口断裂源均为粗晶区。

1.5金相检验分析

对螺栓断裂失效进行金相检验,内容较多,这里主要指出两个方面的内容,分别是宏观组织检验与微观组织检验。现对其加以具体分析。

1.5.1宏观组织检验

在此项检验作业过程中,选取螺栓螺杆部距断口约为30mm的部位,将圆环试样截取下来,进一步基于螺栓断面实施宏观组织检验,经过多次检验之后,并且确认试验数据无误的情况下,结果显示在螺杆外圈具有0到5mm大小不等的粗大晶粒,上述粗大晶粒分布在外圈约半圈长度范围内。值得注意的是粗大晶粒无需通过辅助设备才能发现,而是通过肉眼便可以发现。这一类的粗晶颗粒参照DL/T 439-2006《火力发电厂高温紧固件技术导则》C3.1.2.6的相关规定,应评定为宏观粗晶(如图3所示)。

1.5.2微观组织检验

微观组织检验主要是针对粗晶区进行金相分析,经分析金相组织为方

向性贝氏体,晶粒粗大,等级是0级[5]。然后于螺栓细晶区域实施相应的微观组织检验,金相组织为细晶状贝氏体,晶粒度为6级,具体情况可以通过图4进行详细观察。

2.汽轮机高压主汽门螺栓断裂失效原因分析

经过上述试验之后,可以较为详细地了解到螺栓断裂失效原因。现对上述试验结果加以具体分析,以此明确汽轮机高压主汽门螺栓断裂失效原因。

在力学性能试验当中,通过表1、表2,发现试样1伸长率与断面收缩率均为0,试样2、3、4试验数据均显示其在合格范围内,试验之所以产生这一现象,是因为螺栓试样所选取位置不同。试样1部分处于粗晶区,试样2则完全处于细晶区,造成此类现象的原因在于粗晶对螺栓性能的巨大影响,即在粗晶区存在的情况下,粗晶区组织晶界非常薄弱,一旦受力过大,将极易出现裂纹源,从而造成螺栓断裂失效。

试验所选择的螺栓断口起始裂纹源刚好处于粗晶区,正是由于粗晶的存在,导致螺栓韧性降低,进一步导致螺栓在该处位置出现裂纹源。需认识到,螺栓正常工作时,螺纹根部第1圈螺纹处所受的力是最高的。因此,螺栓的第1圈螺纹和粗晶重合的位置便会有沿晶界开裂问题呈现,从而出现紧力不足,进而使得汽轮机高压主汽门法兰盘处有漏气的情况发生。根据断面B区可以看出,基于泄露问题,裂纹会发生相应的扩展,裂纹所分布面积会高于螺栓断面的60%,所以汽轮机维修拆卸过程中容易引发螺栓断裂失效的问题。

此外,组织晶粒粗大和螺栓加工时热处理工艺之间存在密切的关联性,并且和螺栓较高的锻造加热温度也有一定的关联性。针对上述情况,为避免粗晶的出现,则需要对螺栓的热处理工艺实施严格的控制,在满足材料锻造比的前提下尽可能降低锻造加热温度,同时锻造完成后安排调质处理工序,细化晶粒。总而言之,结合上述分析研究可知,在螺栓加工期间,如果锻造工艺及热处理工艺控制不力,易导致螺栓金相组织有粗晶出现,从而导致螺栓断裂失效。

3.结语

综上所述,主汽门螺栓用钢材作为高强度钢,具有持久强度、持久塑性以及抗松弛性能好等众多优点,但是一旦出现锻造工艺、热处理工艺控制不当,将会产生晶粒粗大现象,从而极易出现螺栓断裂失效,进而影响到机组的安全运行。为此,有必要严格按照DL/T 439《火力发电厂高温紧固件技术导则》中检验标准对螺栓进行检验,以确保螺栓质量,为机组安全运行奠定良好的基础。

参考文献:

[1]奚杰峰,马延会,陈锐.国产20Cr1Mo1VTiB主汽门螺栓的失效机理研究[J].热加工工艺,2015(02):234-236.

[2]张涛,陈浩,田峰,陈志军,姜文.基于超声波粗晶检测技术的汽轮机汽门螺栓断裂分析[J].无损检测,2014(12):76-80.

[3]石彩华.中压主汽门阀盖螺栓断裂原因分析[J].机械,2014(10):74-76.

[4]麦雷.某电厂1号机TV1高压主汽门油动机螺栓断裂分析[J].机电信息,2013(24):56-57.

[5]胡洁梓,杨点中.20Cr1Mo1VTiB汽机主汽门螺栓断裂失效分析[J].宁夏电力,2013(01):48-50.

论文作者:张跃普

论文发表刊物:《基层建设》2018年第7期

论文发表时间:2018/5/29

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