基于锅炉烟风系统振动问题的设计改进分析论文_刘淑颖

基于锅炉烟风系统振动问题的设计改进分析论文_刘淑颖

(四川电力设计咨询有限责任公司 四川成都 610000)

摘要:在火电厂的正常运行过程中,锅炉烟风系统的作用是不容小觑的,管道振动从本质上来看,是一种较为普遍的现象,但是如果振动幅度过大,就会直接导致管道系统受损,更为严重的还会造成零部件的损坏,其功能也就无法发挥,相对的汽水管道中的管线在受到长时间振动影响后,也会出现反应速度下降等的多样化问题。频繁发生振动现象、振动强度高等都会对管道中相对弱化的部分造成直接影响,这样不仅会导致管道操作设备的使用性能受损,更会阻碍系统的正常运行。因此采取积极有效的措施避免管道振动问题的发生刻不容缓,只有这样才能从根本上提高管道本身的抗振性能。

关键词:锅炉烟风系统;风机;振动优化设计

1.锅炉系统振动问题分析

当锅炉高压给水泵的额定流量是240 t/h,在流量30~85 t/h 时易发生喘振,主要原因是在流量过小的情况下,离心泵处于失速区,引起了泵的振动。喘振发生时,泵产生噪音、振动,泵的流量、扬程和效率急剧下降而无法正常运行;同时,泵内高频的水力冲击使泵内过流零件表面疲劳、剥落,出现大面积的麻坑,严重时短时间内叶轮就被损坏。

2.振动原因分析及其在设计过程中的优化

锅炉烟风系统振动的原因分析:风机选型参数确定不准确,运行工况参数选取不当;风机选型不当,预留压力与风量裕量过大;燃用煤质变化差异太大,风机出力不足或过大;机组负荷率过低;由于场地受限,烟风管道布置不畅,风机进出口管道设计不合理等。

2.1合理进行风机选型

选择与锅炉烟风系统相匹配的风机型式与容量,合理选取风量裕量和压力裕量,另外,风机选型时应考虑低负荷参数时的运行工况点,轴流式风机应避免运行工况点落入失速区,离心式风机应避免使调节风门开度长期在30°以下运行。

2.2对风机进行变速控制

变速调节是通过调节风机转速来改变风机的特性曲线,目前主要有变频控制和调速型液力藕合器,燃煤电厂CFB锅炉应用较为广泛,其一、二次风机多采用离心式,此类型风机裕量较大,适合通过变频控制调节或调速型液力藕合器,相对具有价格低廉,操作简单,使用寿命长的优点。

多数热电厂运行以热定电,而热负荷的发展是一个长期而渐进的过程,在热负荷未达到设计热负荷之前或者热负荷季节性的降低,锅炉必须低负荷运行,此时通过变速调节,风机能重新调整在高效区内运行,避免落人不安全区而出现振动,满足锅炉在低负荷工况下的稳定运行。此外,当风机电机转速降低时,风机效率基本不受影响,而风机电动机消耗的功率将显著降低,节能效果明显。

2.3改造风机叶轮来改变风机性能参数

通过调整叶片角度、改变叶片形式以及叶轮直径大小,可改变风机风量和风压,从而达到对风机性能参数的改变,此改造方法对风量和压力的调节范围有限。

3.改造状况

针对机组存在的原有问题,结合超低排放改造的契机,对机组烟风系统进行整体优化。脱硫系统取消旁路后,增压风机成为锅炉烟风系统唯一通道,一旦增压风机出现问题,机组即被迫停运。某电厂投运 3年间,因增压风机系统问题引起的非计划停运(以下简称非停)次数占到总数的 70%以上,严重影响机组的安全、稳定运行。因此,本次改造将取消增压风机,进行“引增合一”改造。改造后2 台引风机并联运行,大大降低了机组非停风险。进行超低排放改造后,烟风系统全压升有所增加,原引风机出力无法满足要求,因此进行“引增合一”的改造是必要的。

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3.1风机选型

机组超低排放改造包括SCR脱硝系统增加备用层催化剂、电袋除尘器扩容、增加中间热煤体烟气换热器(MGGH)系统(取消原 GGH)、脱硫系统扩容、增加湿式电除尘系统。总体评估,改造后新引风机全压升约10880Pa,风机选型考虑增加10%的裕量,风机全压升按11970 Pa 设计。原引风机为变频式双吸离心风机,由于场地原因风机出口扩压段位置受限,导致烟道阻力偏大。故本次改造选用双级动叶可调轴流式风机。

3.2烟道优化

进行超低排放改造后,除尘器出口至脱硫吸收塔入口区域拆除了原引风机、增压风机和附属烟道,新增 2 台双级动叶可调轴流式风机和 MGGH,其中2 台新引风机水平对称布置。改造后,轴流风机出口有足够的扩压段,避免了原风机出口扩压段烟道.

3.3激振力的消除形式

要消除管道外界的激振力,主要从三方面来改变。首先,要调节泵、压缩机中的管道流体,使它们在动力源运行过程中能保持平稳运行,但在这期间,一定要保证实现持续并稳定的流场形式。其次,要对弯头、三通、阀门以及孔板等管道中的元件进行合理配置,使它们能保持一定的流畅变化,从而降低管内产生强烈的激振力。最后,要消减掉液击,主要是在阀门上实施缓慢关闭行为。根据系统工艺在设计期间的具体要求,将管道的长度尽量缩减。如果管道与液击源比较靠近,就要在管道周边安装安全阀以及阻尼器等设备,这样不仅能释放出液击中的能量,也能吸收液击中的大量能量。

3.4管道固有频率的消除形式

要消除管道中的固有频率,主要从四方面进行改善。首先,对管道结构实施全面的布局方式。改变管道系统在质量上的分布形式,使系统中的固有频率发生变化,这样不仅提高了管道中的刚度变化,还能避免管道中出现共振现象。然后,还要在管道中设置阻尼器,在管道比较固定的、能够起支撑作用位置,安装金属弹簧、橡皮以及软木等比较软性的材料进行连接,这样不仅能实现对振动的隔离,也消除了管道内的振动效果。其次,还要对管道的支撑位置增加以及调整方式,改变管道的支撑性质。如果改变管道之间的支撑性质,不仅能使支撑点之间的距离缩短,还能提高管道中相关的频率变化。还要将悬臂管两侧改变成简支管,使弹簧性的支撑管实现刚性的支撑管,这样不仅能加大同等频率,也能实现良好的消除振动作用。最后,在工程设计期间,由于在现场施工中受现场条件的限制以及受工艺条件的限制,管道在位置方向的变化以及结构上的变化尺寸都不能改变,在改变以及创造方式上具有较大限制因素,所以,利用该因素的限制方式,就要对系统的固有频率进行改变、调节等方式。

4.结束语

振动管道的存在影响了企业的安全生产,因为管道的长期使用,能够产生一定的应变能力,尽管在强度比较集中情况下,也会造成较大破坏。特别是在焊接部分,接管的开口处产生破坏,管线与介质发生较大的生产事故,从而使管道产生振动现象,在运行初期经常出现烟风系统振动大,噪音大的问题,尤其是一次冷风系统,一次风机本体及进风箱振动严重,风道被撕裂,造成锅炉不能满负荷运行。另一方面,电厂受到当地热负荷发展的制约,在某一阶段锅炉无法满负荷运行,一次风机人口风门开度很小,使风机不能在安全区内运行,这又加剧了一次风道的噪音和振动。由于烟风系统一般压力过高,振动经常导致烟风道出现焊口开裂现象,从而导致大量漏风和锅炉出力不足这些,不仅不能正常运行,还对工作人员造成了严重的噪音危害。因此,应采取积极有效的措施避免管道振动问题的发生,只有这样才能从根本上提高管道本身的抗振性能。

参考文献:

[1]王福刚. 煤粉锅炉火焰图像特征及燃烧状态监测研究[D].齐齐哈尔大学,2014.

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[3]于孟玥. 160t/h循环流化床锅炉低负荷运行原因分析及改造方案研究[D].华东理工大学,2014.

[4]朱宏. 大型火电机组RunBack功能的分析与实现[D].华东理工大学,2014.

作者简介:

刘淑颖(1982-)女,汉族,大学专科,工程师,主要从事热机专业设计工作.

论文作者:刘淑颖

论文发表刊物:《电力设备》2017年第19期

论文发表时间:2017/11/24

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