摘要:本文主要分析测定进出水水质、膜流量、膜阻力等参数,研究回流比、污泥含量、曝气强度、不同膜组件条件下处理效率以及膜污染状况。结果表明,宽流道气提式MBR在烟草废水中的应用具有良好的处理效果。基于此,作者结合自身实践经验就宽流道气提式MBR在烟草废水中的应用相关知识进行阐述,以供参考。
关键词:宽流道气提式;MBR;烟草废水;应用;
根据我国经济社会发展的客观要求,一切生产建设活动都应执行国家环保法律法规,实现达标排放是企业遵循环保要求的基本准则。卷烟生产工艺产生的废水含有高浓度的有害物质如焦油、尼古丁、酚、苯并芘等,直接排放将严重污染环境。
卷烟厂排放的综合污水包括生产废水和生活污水,其中生产废水成分复杂,处理难度较大,直接排放对水体危害严重。国内卷烟厂在污水处理方面已采用处理方法主要有物化处理、生化处理以及两者相结合的处理等。寻找一种先进成熟、可靠性高的处理方法十分必要。笔者在对徐州某大型卷烟企业的原有污水处理工艺进行改造时,针对其废水的水质、水量及其变化特性,采用宽流道气提式MBR工艺处理的办法,实现了稳定达标排放及回用水的要求。
1 废水来源特点
卷烟厂废水主要包括生产废水和生活废水两部分:
生产废水主要来自于卷烟生产洗梗废水、洗胶缸废水、香精香料间产生的废水、各种盛装及生产烟草制品设备的清洗废水、生产过程热交换后产生的冷凝水等,此外还有空压机、制冷机、除异味设备的冷却水、锅炉排水、生产现场地坪冲洗水。生产废水的水量小,但污染负荷较高,包括洗梗废水、膨胀烟丝废水、洗刷废水等有水量小、浓度高、不定期排放等特点,同时,烟草废水的水质波动大,废水排放没有明显的规律性。
生活废水主要来自于办公楼、职工日常洗浴、用餐、厨房等排放的废水。
综上所述,同时由于卷烟生产的计划性、间歇性和生产品种变化等特性。卷烟厂废水排放具有集中排放和水量的波动大的特性,且废水中含有大量的胶体物质,有毒物质如烟碱、焦油、亚硝胺类,以及一些有机物如糖类、芳香烃及杂环类物质,另外还有大量的烟叶、烟丝碎料等固体悬浮物。生活废水可生化性高,易于处理。宜对生产废水及生活废水进行均质均量后,持续稳定处理。
2 废水设计水质及工艺流程
2.1 废水水质
生产废水自流入篮式过滤器,经粗过滤后进入集水坑,集水坑废水通过潜水泵泵入机械格栅及膜格栅再次过滤,过滤后的废水自流入调节池与贮存在调节池的生活废水充分混合,混合后废水进入气提式MBR单元进行处理,处理后废水回用或达标外排。表1中进水水质监测数据是在正常生产时,对调节池混合后的水样进行的检测的数据。出水数据是按企业对处理水质要求的数据。
表1主要进出水水质指标
注:COD,SS执行企业内部标准,其他指标执行《城市污水再生利用 城市杂用水标准》GB/T 18920-2002表1城市杂用水水质标准中冲厕限值。
2.2 工艺流程
工艺流程图见图1,系统控制全由PLC自动控制,监测均设置自动在线仪进行监测。系统工艺包括以下部分:
图1工艺流程图
(1)集水坑
集水坑内设置篮式过滤器1套,过滤精度20mm,用于去除较大颗粒物和杂质。集水坑内设2台潜水式提升泵(1用1备),通过液位自动控制。集水坑主要用于收集生产废水。
(2)格栅渠
废水通过提升泵进入格栅渠,格栅渠内设机械格栅(过滤精度10mm)1套,膜格栅1套(过滤精度2mm),设备与进水泵联动。格栅用于去除废水中颗粒物,以保证后续气提式MBR管式膜的正常运行,防止膜流道因烟丝、毛发等较大颗粒物及纤维性物质进入系统而堵塞。
(3)调节池
格栅渠的污水经过滤后,自流入调节池,调节池内设潜水搅拌机2台,潜水提升泵2台(1用1备),通过液位自动控制。调节池主要作用为均匀水质调节水量,为后续处理创造良好的条件。
(4)混凝气浮池
调节池的废水经提升泵,提升至混凝气浮池,在PAC和PAM的作用下,将以絮体存在的颗粒物及有机物等以气浮方式去除。加药系统通过流量计,实现比例控制。气浮池设计处理量2000m³/d,采用加压容器气浮方式。
(5)膜生物反应器(MBR)
膜生物反应器由水解酸化、好氧池、气提式MBR管式膜系统组成。
设计处理量为2000m³/d,污水COD由600mg/L降低至25mg/L以下,水解酸化有效池容600m³,好氧池有效池容600m³。好氧池内污泥浓度12g/L,则污泥负荷为0.16kgCOD/(MLSS(kg)•d)。气提式MBR管式膜系统采用4套(3用1备)。实际单套膜系统产水26.0m³/h,单套膜系统由16支8寸有机管式膜组成,单支膜面积27.2㎡,则膜通量为60.0L/(㎡•h)。满足设计要求,设计膜通量要求大于48.0 L/(㎡•h)。
(6)控制系统和在线仪表
自控系统选用西门子S7-400 PLC,德国威图柜体。中控室设有触摸屏和上位机两级系统,具有良好的人机交互功能。
为确保工艺的稳定运行,污水站设置了在线COD仪、在线NH3-N监测仪、在线浊度仪、在线溶氧仪、在线污泥浓度计、pH、电磁流量计等大量在线监测仪表。
其中控制界面见图1,MBR管膜控制界面见图2。
图1 前处理控制界面图 图2 MBR膜系统控制界面
(7)其他系统
污泥压滤系统采用带式浓缩压滤一体机,气浮的浮渣和剩余污泥经浓缩脱水处理后外运。
2.3 工艺设计特点
该工艺采用大流道气提式MBR工艺,具有独特的设计,具有以下特点:
(1)主体工艺采用气提式MBR-膜生物反应器
MBR管式有机膜采用高填装有机管式膜组件,该膜组件具有宽流道(流道宽度8.0mm),高填装密度(单支膜面积27.2㎡),高抗污染性等特点。大大减缓了膜的污染,膜的使用寿命大于5年。由于采取了气提技术与传统外置式MBR相比显著降低了运行能耗。同时外置式的设计,膜组件与生物反应器分开,便于膜组件的清洗、更换等,维护操作简单安全,易于控制。
(2)采用智能加药式控制,降低运行成本
工艺采用智能加药控制,通过流量计按比例投加药剂量,同时根据仪器仪表反馈实现智能运行和实时清洗,从而有效降低处理成本。
(3)运行能耗低
气提式MBR管膜系统运行能耗在0.65kW•h/m³产水,整套系统处理成本在1.20元/吨水,较传统的外置式MBR(错流式)成本约降低了6倍左右。
3 结果与讨论
3.1 运行结果的分析
(1)水质分析
进水浊度在700~800NTU,出水浊度在0.8NTU左右,远低于回用标准中要求的5.0NTU,MBR出水SS含量未检测,出水水质好。
(2)进水COD在600~800mg/L,出水COD仅为20~25mg/L,这说明气提式MBR对COD有着较高的去除率。在水质波动较大时,出水水质仍能持续保持良好,说明气提式MBR有较高的抗冲击负荷能力。
3.2 运行数据
(1)跨膜压差
TMP的计算是安装在进水(PT1)、产水管上(PT2)的压力变送器之间的关系。TMP计算即进水端压力减去出水端压力计算,TMP计算公式为:
TMP(kPa)=[(PT+P(a))/2](kPa)-(PT2-X)(kPa)
注:P(a)-实际大气压,X-用于修正从PT2到膜柱中间压力差。
MBR运行期间跨膜压差一直稳定在62.0kPa左右,进水压力在70kPa左右,循环泵工频控制,产水量恒流控制,运行期间一段时间内产生压力变化不大。
(2)MBR系统运行稳定
系统稳定运行,在反冲洗后恢复性良好,重复性较好。详见图3。
图3 单组运行产水流量趋势图
(3)技术经济分析
气提式MBR系统电耗为0.65kW•h/m³产水,药剂费用为0.012元/吨,电费按照1.2元/度计算,运行费用为0.792元/吨产水。
4 结论:
气提式MBR用于处理烟草废水运行能耗低、药剂耗用量少、抗冲击负荷能力强、出水水质稳定、出水水质好。出水可用于绿化及冲厕,可实现零排放。
气提式MBR系统能实现完全自动化,操作简单、人工劳动量及人工导致的故障率大幅降低。
气提式MBR管式膜可通过定时反冲洗减缓膜组件的污染,反冲洗后膜通量恢复良好,重复性好,且运行稳定。
烟草废水中气提式MBR宜采用8mm宽流道设计,可有效解决细小纤维对膜流道堵塞的问题。
在气提式MBR中采用低、高浓度区别化在线清洗及恢复性浸泡清洗,减少了膜元件接触高浓度化学药剂的频率和时间,延长了膜的使用寿命。
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论文作者:陈明
论文发表刊物:《基层建设》2018年第29期
论文发表时间:2018/11/26
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