综采工作面防止漏顶和煤壁片帮措施论文_赵洋洋

综采工作面防止漏顶和煤壁片帮措施论文_赵洋洋

赵洋洋

河北省邯郸市武安市矿山镇郭二庄煤矿 邯郸市武安市 056303

摘要:工作面片帮对工作面的正常回采危害较大,如可能引起人员受伤,造成停机事故,降低设备开机率,当片帮深度超过0.5m时,还容易引起冒顶事故,造成二次灾害。本文以郭二庄矿12103工作面为例,对煤壁片帮的防止措施进行了探讨。主要措施有两点,一是优化回采工艺,如降低采高、降低割煤速度以及加快工作面推进速度等;二是通过煤壁注浆、注水等对煤壁进行加固,增加煤体的强度。

关键词:综采工作面;煤壁片帮;优化工艺;加固煤壁

在煤矿生产中,大采高综采工作面回采过程中发生煤壁片帮是较普遍的,严重威胁工作面的安全生产。(1)引发冒顶事故。工作面发生片帮时,增加了支架的端面距,如果顶板比较破碎,支架又不能及时支护时,就容易造成工面冒顶事故。(2)造成停机,影响生产。工作面发生片帮时,经常会产生一些大煤块,堵塞在采煤机入煤口,影响采煤机的运行。(3)对人机造成伤害。受采煤机割煤的震动,煤壁的原始应力受到破坏,应力重新分布,煤壁最容易垮落。这时在采煤机附近工作很容易受到伤害。

1、郭二庄矿12103工作面基本情况

12103工作面开采煤层为2号煤,煤层结构复杂,煤层厚0.20—5.50m,平均厚2.13m,局部含一层夹矸,夹矸厚0.2-0.3m,该工作面风巷H2导线点处揭露2号煤最厚,为5.50m,工作面风巷16导线点处受断层影响揭露2号煤最薄,仅0.20m厚。该面2号煤可采性指数为0.94,煤厚变异系数为54%,属于不稳定中厚煤层。该工作面煤层倾角变化不大,最小9°,最大处为16°,工作面煤层平均倾角为12°。12103工作面为褶皱构造,煤层走向为N83°W—N75°E,倾向为S7°W—S15°E,煤层倾角里部较大,最大为16°,工作面停采线处倾角较小,为9°,平均倾角为12°。12103工作面掘进中共揭露4条断层,落差H=0.7—3.5m,受断层影响,断层附近煤层较薄,顶板较破碎,压力较大。其中12103-F2和12103-F4断层处于工作面回采范围外,对回采无影响。12103-F1和12103-F3断层处于工作面内,对回采影响较大。

2、优化回采工艺

2.1 降低采高。降低采高对煤壁片帮、漏顶有一定的作用,但采高的降低受到一定的限制,仅可以在局部地段和短时间内使用。12103工作面采用的ZF4000/16/25型支架高度在1.6~2.5m之间,采高超过2.2m时采用放顶煤开采工艺。(2)适当降低割煤速度,或者停机拉移超前架。拉移超前架及时护顶,能够控制部分煤壁片帮漏顶。但是,必须滞后采煤机一定的安全距离,否则易造成跟机过近,采煤机割运输机铲煤板,损坏采煤机。(3)提高支架的初撑力和工作阻力。方法是提高泵站的供液压力或选择高压泵站的供液系统,安设压力指示仪,正确操作移架后升柱,采用保持阀提高实际初撑力和工作阻力。周期来压时,提前做好检修工作,将工作面的支架调到最佳状态。(4)加快工作面推进度。加快推进度受多方面的限制,如机电设备完好程度、上下机头三角区支护、机巷转载机拉移、两巷超前替棚等。要采取多种配套措施,提高工作面的推进速度。

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2.2 加强工作面支护。根据郭二庄矿一水平顶板为Ⅱ级2类,确定采用全部垮落法控制顶板,采空区顶板在移架后自行垮落充填。本工作面液压支架最大控顶距4.5m,最小控顶距3.9m,步距0.6m。工作面内采用及时移架支护,即采煤机割过后及时移架打出伸缩梁,移架在采煤机后3~5架进行。工作面支护要达到液压支架要上、下成一直线,偏差不得超过±50mm;液压支架中心距为1.5m,偏差不得超过±100mm;液压支架不得歪斜,与运输机垂直,误差小于±5°,与顶板垂直,歪斜不得大于±5°;顶梁与顶板平行,最大仰府角小于7°,支架不挤不咬,错差不超过顶梁侧护板高的2/3,架间空隙小于200mm,顶梁接顶严密,端面距不得超过340mm,超过时,要及时用单体柱配合木板梁、搪材等进行临时支护。

2.3加强特殊时期的顶板控制。一是来压及停采前的顶板控制。工作面来压时,加大工作面监测力度,做好防范措施。停采前工作面顶板管理。工作面停采前距停采线10m时要增加采高,并准备上网上绳,具体规定需要制定专门的措施报批执行。为保证安全生产,在运巷距采线不超过100m的地点,备用不少于100根塘材和50根单体,以备急用。二是过断层及顶板破碎时的顶板控制。加大顶板管理力度,班长必须现场指挥,顶板流渣时,要及时利用塘材、单杆等背好顶板。采用带压移架超前支护。

3、特殊地段煤壁加固措施

加固煤壁是防止煤壁片帮的重要方法。通过向煤壁中注入马丽散、波雷音、注聚氨酯等,可以使得较为破碎的煤体重新固结在一起,形成一个整体,从而增加煤体的强度,改变煤体的力学性质,对片帮起到很好的防止作用。此外,也可以通过向煤体中打入锚杆和锚索进行加固,如采用玻璃钢锚杆、树脂锚杆等进行加固,也能起到很好的效果。

4、治理效果

实践表明,使用以上措施进行治理以后,煤壁片帮现象得到了有效控制。煤体强度显著增加,工作面片帮无论是幅度还是次数都大大减小。即使偶尔还会发生片帮,对正常生产也不会造成什么影响。

5、结论

工作面片帮对工作面的正常回采危害较大,如可能引起人员受伤,造成停机事故,降低设备开机率,当片帮深度超过0.5m时,还容易引起冒顶事故,造成二次灾害。本文以郭二庄矿12103工作面为例,对煤壁片帮的防止措施进行了探讨。主要措施有两点,一是优化回采工艺,如降低采高、降低割煤速度以及加快工作面推进速度等;二是加强特殊时段顶板管理。三是对煤壁破碎段进行加固处理增加煤体的强度。杜绝了工作面在回采期间片帮漏顶的发生,确保了工作面回采期间的安全

参考文献

[1]钱鸣高,石平五.矿山压力与控制[M].徐州:中国矿业大学出版社,2003;

[2]王德胜,潘卫东.极复杂条件下6.5m大采高工作面综采技术研究[J].煤炭工程,2013,(1):52~53,56;

[3]刘江,任艳芳,齐庆新.长壁工作面顶板周期下沉量的理论分析与实测研究[J].辽宁工程技术大学学报(自然科学版),2010,29(6):1046~1049。

论文作者:赵洋洋

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第20期

论文发表时间:2018/11/13

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