改进结构的冷轧薄板卷取机卷筒论文_郭朝辉,张合勇

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【摘 要】近年来,改进结构的冷轧薄板卷取机卷筒得到了业内的广泛关注,研究其相关课题有着重要意义。本文首先对相关内容做了概述,分析了链式助卷器结构设计,结合相关实践经验,就改进结构的冷轧薄板卷取机卷筒展开了研究,阐述了个人对此的几点看法与认识。

【关键词】改进结构;冷轧薄板;卷取机;卷筒

1前言

作为冷轧薄板卷取机卷筒应用中的重要方面,其结构改进的关键性不言而喻。该项课题的研究,将会更好地提升对改进结构的冷轧薄板卷取机卷筒的分析与掌控力度,从而通过合理化的措施与途径,进一步优化该项工作的最终整体效果。

2概述

冷轧带钢在被卷取机卷取的过程中,由于带钢卷内孔与卷取机卷筒扇形板之间为刚性接触。扇形板由缩径状态胀至工作直径时,是一个存在间隙的圆(见图1)。所以每卷带钢卷内孔在卷取机卷取过程中会被压上400m左右(展开长度)的压痕,使这段带钢无法使用,造成的浪费十分惊人。要解决带钢被卷取机卷筒上的4块扇形板之间间隙压有痕迹的问题。从而提高成材率,降低成本。

在保证卷取机使用性能的条件下,改变卷取机卷筒结构以消除带钢卷内孔压痕,并做到了对原结构改动小,简单实用,在保证了钢卷的卷取质量的同时,以降低改造费用为方针。对冷轧厂φ610卷取机卷筒进行改造。(见图2)为了使卷取机卷筒扇形板在胀至工作圆时变成一个完整的圆、扇形板与扇形板之间不存在间隙。对卷取机卷筒结构进行改造,将原卷取机卷筒由4块扇形板改为3块扇形板,在三块扇形板之间加入三个封闭楔随扇形板同时胀缩,用封闭楔填补扇形板胀至工作圆时的间隙。并且减小卷取机卷筒直径、固定上一定厚度的橡胶套筒,达到卷筒最终工作直径与改造前尺寸相同。做到带钢卷内孔与卷取机卷筒扇形板之间形成软接触。

3链式助卷器结构设计

3.1主要工艺参数

板宽:800mm~1850mm板厚:0.5mm~3mm

带钢内径:φ610mm卷重:45000kg

张力:800kg~5000kg系统压力:6MPa

旋转缸直径:φ320mm

3.2结构设计

将原卷取机卷筒工作圆直径φ610mm改为φ590mm,缩径直径由φ590mm改为φ570mm。套筒行程55mm不变。加橡胶套筒的厚度为10mm,内径为570mm。为方便橡胶套筒顺利安装,应通过人工手动操作实现小于φ570mm的第二步缩径,以便于橡胶套筒的顺利拆装,减少操作时间。卷取机卷筒上加上橡胶套筒后,卷筒直径仍为φ610mm。满足生产原有的产品品种。其余各安装尺寸不改变。只要更换卷取机卷筒上的扇形板、棱椎套筒等零件,加入封闭楔(见图3)。

当卷取机卷筒有缩径状态胀至工作圆直径时,封闭楔必须运动到卷筒的工作圆直径,以填补扇形板与扇形板之间的间隙。并与相邻的两块扇形板紧密配合,不能存在缝隙。卷筒由工作圆直径缩的缩径状态时,封闭楔必须首先运动,先于扇形板缩至缩径状态。否则扇形板在缩径时被相邻 封闭楔卡阻,无法缩径。所以封闭楔与棱锥套筒T型槽面角度,要大于扇形板与棱锥套筒T型槽面角度。形成当棱锥套筒沿主轴轴向方向运动时,封闭楔、扇形板沿径向方向运动的速度差。解决了扇形板在缩径时被相邻封闭楔卡阻问题。

在卷取机卷筒上加上10mm厚的橡胶套筒后,原卷取机卷筒的液压系统是否能满足卷筒胀缩的要求也是改造的关键问题。根据橡胶厂提供参数,橡胶套筒从直径φ570mm涨至φ590mm时所需要2t的轴向力。

经过查阅校核液压系统及液压缸的使用压力,我们采用了调高系统压力的办法。没有更换液压系统的元器件及液压缸。

3.3改进结构的卷取机卷筒组成

卷筒由旋转液压缸、拉杆、主轴、套筒、扇形板、橡胶套筒及封闭楔等组成。橡胶套筒与卷筒虽然有一定的胀紧力,但为防止在卸钢卷时橡胶套筒会跟随钢卷一同脱离卷取机卷筒,在扇形板的尾部用螺栓固定一挡块,同时在扇形板前端面固定一挡板。这样橡胶套筒被轴向固定在扇形板上,橡胶套筒只能随扇形板做胀缩运动,而不脱离卷取机卷筒轴(见图4)。

3.4改进结构的卷取机卷筒工作原理

旋转液压缸1的活塞杆与拉杆2相连接,端盖8用螺母9固定在拉杆上,端盖同时与棱锥套筒6相连接。扇形板7、封闭楔11通过带有斜面的梯形槽与棱锥套筒滑动连接,当旋转液压缸在液压系统的驱动下,拉杆带动棱锥套筒沿主轴做轴向运动。扇形板、封闭楔沿棱锥套筒斜面做径向运动,完成卷取机卷筒的胀缩。旋转是由齿轮带动主轴3通过导向键5与棱锥套筒一同旋转,同时棱锥套筒带动了扇形板、封闭楔旋转,以完成带钢的卷取工作。(见图4)

本项目已在宝钢冷轧厂(2030)08电镀锌机组卷取机上得到应用。08机组生产汽车用冷轧板,因为汽车板材对板面质量要求非常严格,不允许板面存在任何痕迹。使用本结构的卷取机卷筒,使每卷钢卷内孔压痕减少到10m以内(展开长度)。在原卷取机动力系统、液压系统不改变的条件下,只改变卷取机卷筒的结构和在卷筒外径固定上橡胶套筒,方法简单易行,以较小的设备技术改造费用彻底解决了卷取机卷筒对带钢卷内孔的压痕问题。

4结语

综上所述,加强对改进结构的冷轧薄板卷取机卷筒的研究分析,对于其良好实践效果的取得有着十分重要的意义,因此在今后的实践中,应该加强对改进结构的冷轧薄板卷取机卷筒的重视程度,并注重其具体实施策略与方法的科学性。

参考文献:

[1] 杨逵.宝钢1580mm热轧卷取机卷筒和助卷辊辊型改造[J].轧钢.2015(10):60-62.

[2] 邹家祥.轧钢机械[M].北京:冶金工业出版社.2015(02):115-116.

[3] 黄坚强.冶金设备液压润滑实用技术[M].冶金工业出版社.2014(09):88-89.

论文作者:郭朝辉,张合勇

论文发表刊物:《低碳地产》2016年7月第14期

论文发表时间:2016/11/4

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