数控不落轮镟床介绍及故障案例分析论文_丁婷

丁婷

宁波市轨道交通集团有限公司运营分公司 宁波

摘要:地铁车辆在运行过程中,轮对直接受到轨道的冲击作用,轮对踏面表面会出现磨损、擦伤、剥离、裂纹等情况,从而影响车辆行车安全。数控不落轮镟床是在列车不解编、不拆卸转向架和轮对的条件下,对受损的车轮踏面和轮缘进行切削、加工和修复的设备。本文以宁波轨道交通1号线意大利SAFOP不落轮镟床为例,对生产工作中出现的几例故障进行分析。

关键词:不落轮镟床、意大利SAFOP、故障、分析

数控不落轮镟床配置在车辆检修基地的镟修线上,安装于地面基坑中,主要用于修复电客车在行车过程中造成轮对踏面擦伤、剥离,恢复轮缘厚度,降低同节车辆轮对的轮径差,镟修完成后达到行车安全要求。

一、数控不落轮镟床设备组成

数控不落轮镟床是由机座和床身、轨道系统、摩擦驱动滚轮支撑装置、外轴箱固定装置、轮对轴向定位装置(轴向控制轮)、测量装置、数控刀架系统、数控系统、液压系统、铁屑破碎及排送装置、吸尘排烟装置等组成。

二、数控不落轮镟床几例故障分析

(一)不落轮镟床X1轴轮廓监控故障报警

1. 故障现象

维保人员对不落轮镟床进行手动升降X1轴时,X1轴下降时超过了软限位,直接触发下硬限位报警,再次强制上升X1轴,机床系统出现X1轴轮廓监控报警。

2.故障分析

(1)工作原理:X1轴是系统驱动伺服电机带动齿轮传送带,将力传递给丝杆螺母,工作螺母带动X1轴缸体上升下降;

(2)检查伺服电机各个线路,无松动现象,暂定伺服电机无故障;

(3)对比X2轴,用手稍用力能拽动X2轴皮带转动,X2轴有上升现象;而拽动X1轴皮带纹丝不动,有明显卡滞或负载过大现象;初步判断X1轴有卡滞现象。

3.故障处理:

(1)传动齿轮皮带拆除:将电机线路及下限位拆除并做好记号——拆除电机小齿轮下端法兰——将调节皮带张紧螺钉拧松——将电机紧固螺栓拧下来——将电机轻轻倾斜拿下皮带轮(此时手动转动电机轴,无卡滞,因此排除电机故障)

(2)拆除丝杆下部分:拆除限位挡块及下端油嘴——拆除大皮带齿轮下端螺母及齿轮盘——取下平键(注意方向做好记号)——拆除电机拖板(注意保护电机)同时接住拖板中的套筒及轴承(做好位置记号)——取下端盖

(3)拆除丝杠上部分:拆除上部分油嘴及导向块——拆除刀架——拆除端盖(轻轻敲出)——敲出锥型衬套和毛毡——用手动葫芦将刀架缸体慢慢往上拉出。

(4)拆下丝杆螺母:拆下缸体端盖——慢慢取出丝杆螺母—用手可以轻轻转动丝杆,丝杆螺母并未有卡滞现象。

(5)重新清除所有零部件的润滑脂,添加新的润滑脂,将丝杆和缸体紧固后慢慢吊回刀架系统中,将丝杆下部分所有零件按拆卸的反顺序安装回去,然后将上部分部件也安装回去。

(6)手动转动皮带轮刀架能正常上升下降,卡滞现象消除。启机后手动控制X1轴运动也正常,机械故障消除。

4. X1轴调零:

(1)将X2轴上升到0点位置,用精度为0.02mm/m的水平尺测量,将X1轴上升到与X2轴水平位置。

(2)将轴调零34210的数据把0给为1——将进给和转速都调到0——复位并按下轴查找按钮——按下X1轴正方向+——34210数据从1变成2即可——查看X1轴当前位置已经为0(见图1),调零完成。

(3)重新手动运行X1轴,软限位能正常报警停止X1轴的运动(见图2),此次故障消除。

图1 X1轴回原点数据 图2 X1轴软限位生效

5 故障原因:

本次故障是由于X1轴零点丢失,软限位失效,X1轴下降撞到硬限位后产生机械卡滞而无法正常上升。初步判断卡滞原因可能为:(1)由于X1轴下降到了极限限位,承载螺母与底座贴合的太紧,而产生阻力。(2)承载螺母与丝杆的接触面积太小或脱丝了,螺母与丝杆无法正常相对运动。(3)缸体的导向块与缸体有卡滞现象,而导致负载过大。

(二)不落轮镟床2#3#摩擦驱动轮异常上升故障

1. 故障现象

不落轮镟床正常运行时,关闭液压间隔数秒后,2#3#摩擦驱动轮会自行上升一段高度,且MMC上无报警信息。

2.故障分析

摩擦驱动轮由液压油缸控制升降,若摩擦驱动轮有举升动作,即为液压油缸A腔有液压油进入,推动液压缸内活塞从而驱动液压杆伸出,最终举升摩擦驱动轮至目标高度。

根据以上情况,我们本着先易后难、先电气后机械液压的维修原则进行了如下检查:

1、查看不落轮镟床历史报警信息,未发现相关报警,查看液压油油温,油温为24.2℃,油温在正常温度范围内,排除天气降温导致油温过低因素。

2、关机重启不落轮镟床,手动将驱动滚轮降至工作原点,关闭液压后2#3#摩擦驱动滚轮仍自行抬升,排除因上次作业程序未循环完成导致的故障。

3、启动不落轮镟床液压,运行MPF1加工作业程序,对试切削轮进行加载,测量,卸载。相关数据、动作均正常,关闭液压数秒后,2#3#摩擦驱动滚轮仍自行上升一段高度,排除因本身程序问题导致的故障发生。

4、查看图纸得知,不落轮镟床的四个摩擦驱动轮1#2#3#4#分成2组,其中1#2#摩擦驱动轮位于不落轮镟床左侧,由36A1Parker驱动模块控制,3#4#摩擦驱动轮位于不落轮镟床右侧,由38A1Parker驱动模块控制。现在故障的是左侧的2#驱动轮和右侧的3#驱动轮,分别处于两个Parker驱动模块的控制下,即排除单个Parker驱动模块故障的可能性。

5、在不落轮镟床在正常运行时,将4个摩擦驱动轮下降至初始位后,查看蓄能器压力动作情况,发现并无漏油现象且四个蓄能器都从130MPa缓慢下降至50MPa,再迅速的从50MPa下降至0MPa,同时观察到当蓄能器液压压力下降至70-50MPa时,2#3#摩擦驱动轮会上升。同时检查蓄能器,未发现有明显的泄漏。

6、调大液压泵供油压力,供油压力从130MPa上调至150MPa,试机故障未消失。

7、在暂时排除电路方面故障后,将1#、2#液压比例换向阀对调,原来的2#摩擦驱动轮故障转移至1#摩擦驱动轮,再将3#、4#液压比例换向阀对调,3#摩擦驱动轮故障转移至4#摩擦驱动轮,确定故障由2#、3#液压比例换向阀引起。

3 故障原因:

本次故障由比例电磁阀故障引起,在液压站停机后阀芯未在中位,液压油在泄压回流过程中进入驱动油缸A腔,导致驱动滚轮由此抬升。

三、结束语

不落轮镟床是车辆检修的重要设备,对于不落轮镟床的故障需要深入的分析,找出故障原因才能对故障进行彻底的处理,本文通过两个故障处理的案例,分析故障原因,最后完成故障处理。

参考文献:

[1]SAFOP数控不落轮镟床操作手册,宁波,2014.

[2]SAFOP数控不落轮镟床维护手册,宁波,2014.

论文作者:丁婷

论文发表刊物:《建筑模拟》2019年第8期

论文发表时间:2019/5/6

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