640MW超临界机组空预器差压高原因分析及解决方案论文_许崇翔

640MW超临界机组空预器差压高原因分析及解决方案论文_许崇翔

(阜阳华润电力有限公司 安徽阜阳 236158)

摘要:2017年9-11月,某发电公司#1机组大修期间进行了空预器蓄热元件和密封片的更换,11月底机组启动并网后,空预器差压正常,满负荷运行差压在-1100Pa左右,随着运行时间的增加,空预器差压逐步增大,2018年3月初满负荷运行空预器差压最高达-1600Pa左右,严重影响风烟系统的安全经济运行。本文针对空预热器差压逐渐上升的问题,进行深入原因分析,并提出解决方案和应对措施。

关键词:空预器差压;逃逸率;硫酸氢铵;在线升温

某发电公司一期工程2×640MW超临界燃煤发电机组锅炉由哈尔滨锅炉厂设计、制造。2017年9-11月,阜阳项目#1机组大修期间进行了超低排放改造,对脱硫吸收塔进行了改造,增加了湿除设备,并对空预器蓄热元件进行了整体更换。11月底机组启动并网后,空预器差压正常,满负荷差压在-1100Pa左右,随着运行时间的增加,空预器差压逐步增大,至2018年3月初满负荷空预器差压最高达-1600Pa,严重影响风烟系统的安全经济运行,为此我们进行了分析,并提出了解决方案。

1空预器差压增大原因分析

①设计原因:

本次大修 #1锅炉受热面技改内容:屏过、末过受热面面积基本和原来一致,低温过热器在原水平低温过热器上部增加一组管屏,同时立式低过相应调整,并进行材料升档。#1机组技改后锅炉排烟温度一直偏低,统计1月10日至2月16日空预器两侧出口的排烟温度:A侧平均温度:94℃,B侧平均温度:102℃,环境平均温度:6℃;A侧排烟温度最低为74℃,B侧排烟温度最低为80℃,负荷平均为425MW,此负荷下空预器出口排烟温度的设计值应不低于117℃。

②燃用高硫份煤种:

我司在2018年1月及2月大量采购高硫煤,进行大量高硫煤的掺烧。高硫煤在炉膛内燃烧,三氧化硫的生成量将增加,再加上我们掺烧湿煤泥,锅炉排放中的含水量进一步增加,水蒸气的露点一般在60℃以下,但如果烟气中含三氧化硫量增加,露点温度也随之升高,如果燃用高硫份煤种,那么我们的冷端温度也应该随之提高,否则就会在空预器换热片上凝结硫酸溶液。

③喷氨量大逃逸率增加:

目前SCR脱硝工艺在超洁净排放的要求下,不可避免的产生氨逃逸,在低温情况下会形成硫酸氢铵,硫酸氢铵的露点为147℃,在此温度下其以液态形式在物体表面或以液滴形式分散在烟气中,在空预器的中下部凝结析出鼻涕状黏稠物质进一步与飞灰粘结,造成空预器蓄热元件积灰、堵塞。

2 解决措施及效果确认

2.1近期采取的措施

1)冷端综合温度设计值为大于68.3℃(排烟温度加送风温度除以2),在环境温度低于20℃前,继续保持省煤器旁路烟道在开启状态,提高空预器入口烟气温度,进而提高锅炉排烟温度。

2)将#1炉空预器吹灰冷端压力由1.2Mpa提升至1.4MPa,吹灰频次由每班一次改成两次。

3)2018年2月11日-13日脱硝催化剂厂家对SCR脱硝装置进行喷氨优化调整,但从3月14日-17日西安热工院的数据看,优化调整效果不明显。暂时减少高硫煤的掺烧比例,降低烟气中硫份的含量(已和大区燃料部沟通减少高硫煤的采购)。

4)通过燃烧调整降低入口NOx,减少喷氨量。在排放达标的情况下,将SCR出口净烟气NOx含量自动调整设定值由40mg/Nm3提升至45mg/Nm3,减少喷氨量,减轻SCR及空预器的运行压力。

5)如果空预器吹灰效果不明显时,可以采取空预器在线升温,在线升温的具体操作已编制完成(详见后面介绍)。

2.2 效果确认

通过提升空预器吹灰压力和吹灰频次、控制高硫煤入炉量、投入省煤器旁路烟道、喷氨流场优化、控制SCR入口NOX含量等措施,3月30日机组负荷600MW,1B侧空预器烟气差压降至-1279Pa,回归至设计值,观察正常后及时将吹灰压力恢复至原来值。

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3 空预器在线去除硫酸氢铵的方法

3.1 理论依据

硫酸氢氨的气化温度为150℃~230℃,对空预器升温后硫酸氢氨从固态变成气态,堵塞减轻。

反应方程式:3(NH4)2SO4====3 SO2↑ + 6H2O↑+ 4NH3↑+ N2↑,所以要想缓解空预器因硫酸氢氨堵塞现象,除投入连续吹灰外,目前最好的方法就是进行空预器升温,而且进行的越早越好。

3.2 操作前需确认的条件

①确认空预器热端蓄热片耐受温度及冷端称瓷蓄热片耐受温度上限,具备提高空预器冷端温度的条件。

②确认低温省煤器金属耐受温度上限,具备提高空预器冷端温度的条件。

③确认电除尘金属耐受温度上限,具备提高空预器冷端温度的条件。

④吸收塔入口烟气温度上限值180℃,单侧空预器提高温度,在引风机入口两侧烟气混合,理论上温度不会超过吸收塔温度上限,需调整阶段加以控制,必要时启动备用浆液循环泵。

3.3升温方案:减小1B送风机动叶开度进行升温

(一)操作前准备

1)稳定负荷至380MW。2)制粉系统保持A、B、C三台磨煤机运行。3)前后墙各投入两只小油枪(保持空预器吹灰投入)。4)关闭#1炉空预器入口二次风联络挡板,关时要注意送风机出口压力变化。

(二)升温操作

1)减小1B送风机出力,增加1A送风机出力,保持风压无变化。2)观察1B空预器出口温度缓慢上升至150℃,保持5min,对1B空预器进行全面检查,包括空预器主电机的电流、本体的声音,如果出现异常情况,立即停止操作。3)各参数正常后,继续减小1B送风机出力,增加1A送风机出力,调整1B空预器出口烟气温度至170℃,保持1h,对空预器进行全面的检查,空预器电流无异常的波动,排烟温度无异常升高,就地空预器声音正常,否则停止操作。4)若果空预器差压没有明显变化,将依照空预器运行状况,电流的波动情况及就地的声音情况,再决定是否继续升温。5)如1B空预器出口烟温升至170℃,而差压1h后无明显变化,且1B空预器运行状况不良时,应缓慢恢复。

(三)升温注意事项

1)排烟温度升温时要缓慢,升速率不大于0.5℃/min,要充分考虑到空预器的转速时间差问题,空预器高速为:0.91rpm,在操作升温时,每升高5℃,应保持5分钟进行观察。2)调整风机出力时应缓慢进行,防止炉膛负压大幅波动,燃烧不稳。3)排烟温度升到150℃时,密切关注空预器运行情况及尾部烟道情况,出现异常立即停止操作,防止空预器发生二次燃烧。4)出现燃烧不稳时,及时将A层油枪全部投入,必要时可以投入B层油枪进行稳定燃烧。5)如出现1B空预器主电机跳闸应检查辅电机联锁启动,否则手动启动辅电机,启动不成功按1B空预器跳闸处理。就地手动盘车,恢复排烟温度后,启动空预器主电机恢复至正常状态。

4 结论总结

空预器堵塞的主要原因是脱硝氨逃逸造成的NH4HSO4黏附在空预器冷端壁面。氨逃逸大的原因主要有:测量不准,造成原烟气NOx总量不准,导致喷氨量过大;机组投运时间增加,催化剂活性下降;低负荷时,SCR入口烟温下降,催化剂活性降低,脱硝效率下降。此外冬季环境气温较低时,空预器蓄热元件壁温进一步下降,易造成NH4HSO4快速粘结。

本次#1机空预器差压高通过提高空预器吹灰压力和频次、控制高硫煤入炉量、投入省煤器旁路烟道、喷氨流场优化、控制SCR入口NOX含量等措施,最终使得空预器差压恢复正常值。文中提出的通过空预器在线升温来缓解空预器堵塞情况,为改善空预器堵塞提供了一种思路,当空预器堵塞严重时建议采用。

参考文献

[1] 姜锡伦. 《超(超)临界火电机组运行与检修技术丛书 锅炉运行与检修技术》中国电力出版社 2013年03月出版.

[2] 西安热工研究院. 《火电厂SCR烟气脱硝技术》 中国电力出版社 2013年1月出版.

论文作者:许崇翔

论文发表刊物:《电力设备》2018年第17期

论文发表时间:2018/11/12

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