(中国南方电网云南电网公司文山供电局 663000)
摘要:某站500kV甲线跳闸后,伴随甲乙线串补旁路以及直流换相失败,导致该站极Ⅱ极保护换流器D桥短路保护87CSD 1段跳闸,该站单极ESOF,直流输送功率能力降至一半。本文主要对导致ESOF的原因进行简要分析以及对换流器保护(87CSD)的原理进行阐述。
关键词:ESOF;换相失败;避雷器;串补;STATCOM
一、事件运行方式的变化
(1)事件前运行方式:
直流双极大地接线运行方式,极Ⅰ、极Ⅱ解锁状态,满功率运行。
(2)事件后运行方式:
直流极Ⅰ大地回线运行方式,极Ⅰ解锁,极Ⅱ闭锁,功率降至50%。
二、事件发生经过
某日02时40分52秒285毫秒,甲线5122、5123开关,甲、乙线串补旁路,极Ⅱ ESOF,极Ⅱ换流变进线5341、5342开关跳闸。直流功率降至50%运行。
三、事件原因分析
根据现场故障录波数据,SER报文信息情况并结合电网信息及站内故障时序可以了解到,500kV甲线A、C相因遭受雷击产生电压波动,该站500kV侧交流电压下降,引起直流极Ⅰ、极Ⅱ换相失败,3套STATCOM暂态闭锁;随后500kV甲线线路保护动作切除故障线路并将甲线串补旁路,500kV乙线串补因间隙自触发动作将串补旁路;在500kV甲线故障切除后,直流换相失败恢复过程中,500kV交流系统电压发生波动,导致直流极Ⅰ、极Ⅱ再次换相失败,同时极Ⅰ、极Ⅱ各阀组避雷器多次动作,其中极Ⅱ D阀组的一次避雷器动作电流值达到桥短路保护87CSDⅠ段动作定值,最终导致了500kV直流极Ⅱ闭锁。在区外故障下,直流发生换相失败后,在故障恢复过程中,该站交流母线容易产生过电压,将导致阀组避雷器频繁动作。
(1)换流器D桥短路保护87CSDⅠ段保护动作分析
1)电流测点采样分析
结合直流控保内置故障录波及换流变故障录波,多个测点直流侧、交流侧故障电流幅值及变化趋势基本一致,排除电流测点异常导致保护动作的可能。
对比换流变故障录波和极保护内置故障录波,在故障时刻绕组电流突增,两处故障录波幅值基本相同,YD换流变A相阀侧绕组故障电流峰值均超过6000A(极保护:6194A;换流变保护:6309A),排除交流侧电流测点采样异常的可能。
对比IdH、IdL、IdN、IdE直流侧不同的电流测点,直流电流采样基本一致,排除直流侧电流测点采样异常的可能。
2)换流器D桥短路保护87CSD 1段动作分析。
换流器D桥短路保护87CSD 1段保护原理
功能逻辑:87CSD:IacD- Min[IdH,IdN]> Δ
功能定值:I段:定值Δ=1.7p.u.(5100A)延时T=0ms
II段:定值Δ=0.5p.u.(1500A)延时T=30ms
根据分析可知
IacD- Min[IdH,IdN]=8242.4A-778.9A=7463.5 > Δ=5100A
满足87CSD保护动作判据,保护动作。
同时刻极Ⅰ换流器D桥故障录波数据进行对比分析。极Ⅰ发生换相失败,极保护计算IacD值与差IdH、IdN值为0.6,远未达到动作值,87CSD不动作。
综上分析,甲线遭受雷击导致交流系统电压波动,双极发生换相失败,随后甲线故障跳闸,电压恢复期间交流电压再次跌落,双极第二次发生换相失败。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆极Ⅱ发生换相失败后,由于避雷器动作导致D桥换流变阀侧电流突增,达到了换流器D桥短路保护87CSD 1段保护动作范围,极Ⅱ极保护动作启动ESOF,进行极隔离。故极Ⅱ换流器D桥87CSD 1段保护动作正确。
3)阀组避雷器电流突增原因分析
通过对换流变阀侧电流录波文件进行对比分析,故障时刻D桥A、B相故障电流相位差为207.5°(接近180°),A、B相电压同步下降,C相电压上升为3倍的故障前电压,由此判断,阀侧A、B相发生短路导致YD换流变绕组电流突增。
在故障发生之前,极Ⅱ D桥换流阀竖琴脉冲正常,故障前D桥D5、D6阀触发导通,之后在阀D5与D1换相,换流变阀侧电流激增(图20)。
故障时刻IvD_a=-6292A,IvD_b=2856A,IvD_c=2899A可能有两种流通路径:
路径a:D1阀导通,阀组C相避雷器F3动作;
路径b:D2阀导通,阀组A相避雷器F4动作;
由故障录波竖琴脉冲波形可知,在D1阀触发脉冲发出后,故障电流出现,之后才触发D2阀,故障电流只能路径a流通。在保护动作前,后台报极Ⅱ C相避雷器F3、A相避雷器F2(Y桥)动作,初步判断故障是由于极Ⅱ C相F3避雷器动作引起。
4)第二次换相失败分析
在第一次换相失败结束后,500kV母线三相交流电压持续降低,发生第二次换相失败,极Ⅱ换流变进线电压三相电压降低速度缓慢,而非快速畸变的下降,排除发生外部故障的可能。故第二次换相失败是由于交流侧电压在故障后无法快速恢复造成。同时根据波形分析,乙线串补自动退出对于交流电压不持续降低有明显影响。
在交流故障之前,STATCOM控制模式为“协调控制”,输出无功-120Mvar(-40Mvar X3),故障发生后,STATCOM进入暂态闭锁,输出无功为零。直流第一次换相失败以后,交流电压逐渐恢复,STATCOM再次解锁,输出无功最大为39Mvar。随着交流电压逐步降低,STATCOM再次进入暂态闭锁,输出无功为零,之后直流发生第二次换相失败。
STATCOM在直流换相失败期间,输出无功基本为零,排除STATCOM输出无功导致交流母线电压下降的可能。对比仿真结果可见,在甲、乙线串补均退出的情况下,STATCOM无法有效对系统提供支撑。
综上所述,一、二次设备外观、装置接线及回路采样无异常,保护动作逻辑正确。
4.原因分析
(1)直接原因
极Ⅱ 极保护换流器D桥短路保护87CSD 1段保护动作,极Ⅱ极控系统ESOF。
(2)间接原因
500kV甲线A、C相故障,故障导致500kV甲线及500kV甲、乙线串补退出运行,同时导致500kV该站极Ⅰ、极Ⅱ换相失败,在换相失败恢复过程中,由于交流系统波动过电压引起D桥C相F3避雷器动作电流达到约9000A,达到桥短路保护87CSDⅠ段动作定值,最终导致500kV极2闭锁。
5、换流器短路保护(87CSD)
保护任务:阀短路、阀接地
动作出口:整流侧:跳闸、极隔离、封脉冲
逆变侧:跳闸、极隔离、禁止投旁通
保护判据:87CSD:IacD-MIN(IdH、IdN)>Δ
后备保护:换流器过流保护(51C)
换流器交流差动保护(87CBD)
直流低电压保护(27DC)
参考文献:
[1]许继电气股份有限公司,ED4.351.YF_0_极保护设计规范书,2014,P12
[2]中国南方电网电力调度管理规程(2017版)
[3]中国南方电网调度运行操作管理规定(2017版)
论文作者:王成姣,林曙光,常晓禹
论文发表刊物:《河南电力》2019年4期
论文发表时间:2019/10/30
标签:故障论文; 动作论文; 电流论文; 避雷器论文; 电压论文; 发生论文; 该站论文; 《河南电力》2019年4期论文;