高压变频调速技术在锅炉引风机上的应用论文_刘波

(中石化股份天津分公司炼油部电气车间 天津大港 300270)

引言

中石化股份天津分公司炼油部制氢车间的2台锅炉,各配套了1台引风机,其异步交流电动机的额定功率为200kW,额定电压6kV。通过引入高压变频器,采用变频调速技术,用高压变频器调节电动机的工作频率,从而用其控制转速的方法取代调节挡板,达到了减少能耗的目的。

L、高压变频器的选型

目前业内使用的高压变频器种类繁多,我们选择了目前应用较广、技术比较成熟的电压源型“高一高”型变频器。该变频器采用多脉冲整流、多重化PWM、单元串联叠加的多电平拓扑结构,具有高功率因数、低谐波污染的特点,输入和输出电流波形均接近正弦波。选择了具有15个功率单元的变频器,配置移相变压器副边绕组分5级,每级电压为690V,相互间移相12。,构成30脉冲整流方式。此变频器结构上分为控制柜、功率柜、变压器柜、旁路柜。

2、连接方式

在原有基础上。将原电动机电缆由6kV配电柜抽出,置入变频器旁路柜内QS2下口输出端子,再增放电缆由变频器旁路柜内QS2上口端子至原引风机K-104/1的配电柜断路器下口(见图1)。

为了保证整个系统运行的可靠性,该变频器可使用系统旁路。即当变频器需要退出运行进行维护、维修时,为不影响电机正常运行可以无需更换线路。就可切换到工频运行。

3、控制方式

(1)工频状态操作:

确认K-104/1引风机断路器(617)确在分闸位,将小车拉至试验位;

取下K-104/1引风机断路器(617)二次控制保险;

确认K-104/1引风机旁路柜隔离刀闸QS1(变频器输入刀闸)、QS2(变频器输出刀闸)确在分闸位;

将旁路柜操作手柄切至操作位,解开电磁锁 SLK3 ,按下QS3操作机构扳把,合上K-104/1引风机旁路柜旁路运行刀闸QS3,检查QS3操作机构扳把应自动恢复原位;

检查K-104/1引风机旁路柜旁路运行刀闸QS3 确在合闸位;

恢复电磁锁,将旁路柜操作手柄切至工作位;

工频状态下送电:

检查K-104/1引风机断路器(617)确在分闸位,将小车推入工作位;

给上K-104/1引风机断路器(617)二次控制保险;

工频状态下停电:

1)检查K-104/1引风机断路器(617)确在分闸位,将小车拉至试验位;

2)取下K-104/1引风机断路器(617)二次控制保险;

注:工频状态时,引风机起、停现场“工频”操作柱由装置值班人员操作。

(2)变频状态操作

确认K-104/1引风机断路器(617)确在分闸位,将小车拉至试验位;

取下K-104/1引风机断路器(617)二次控制保险;

确认K-104/1引风机旁路柜旁路运行刀闸QS3确在分闸位;

将旁路柜操作手柄切至操作位,按下QS2操作机构扳把,合上K-104/1引风机变频器输出刀闸QS2,检查QS2操作机构扳把应自动恢复原位;

解开QS1电磁锁 SLK1,再按下QS1操作机构扳把,合上K-104/1引风机变频器输入刀闸QS1,检查QS1操作机构扳把应自动恢复原位;

检查K-104/1引风机旁路柜隔离刀闸QS1(变频器输入刀闸)、QS2(变频器输出刀闸)确在合闸位,将旁路柜操作手柄切至工作位;

变频状态送电:

检查K-104/1引风机断路器(617)确在分闸位,将小车推入工作位;

给上K-104/1引风机断路器(617)二次控制保险;

由装置值班人员在现场“工频操作柱”按下启动开关,K-104/1断路器617合闸,值班人员应确认617开关确在合闸位。此时,引风机处在变频备用状态;如需启动风机,在30S后由装置值班人员在现场“变频操作柱”按下启动开关,启动风机运行(风机转速控制由DCS中控室装置值班人员调节);

变频状态下的风机起动停止,装置值班人员只需操作“变频”操作柱;

变频状态停电:

确认变频器在停止状态,由装置值班人员按下“工频操作柱”停止开关,K-104/1断路器617分闸;

检查K-104/1引风机断路器(617)确在分闸位,将小车拉至试验位;

取下K-104/1引风机断路器(617)二次控制保险;

注:K-104/1引风机变频器控制电源正常情况下不停电,处在待机状态,变频器散热风扇正常运行。旁路柜接线室门、变频器柜变压器室门、变频器单元柜门严禁打开。

4、风机变频的节能原理

1) 风机的功率与效率

若气体从风机运转所得到的有效功率为Pe,风机的输入功率即轴功率为Pp,原动机输出功率为Pg,风机总效率为ηf,传动效率为ηd,电动机效率为ηg,它们之间的关系如下:

Pp=Pe/ηf Pg=Pe/(ηfηd ηg )

风机采用风门调节时的效率

离心式风机一般采用入口导流器(风门)调节,随着导流器角度的增大(即风门开度减小),流量减小的同时风机的效率降低,尤其在导流器角度较大(风门开度较小)时风机效率大大下降。

3)风机采用变速调节时的效率

根据风机的相似定律,风机在不同转速下,在其压力一流量特性曲线上各工况点的效率基本相等,在风机等效率速度范围内(一般转速为40%~100%额定转速),风机效率接近其额定工况点的设计效率。因此,风机风门全开采用变速调节时风机的效率提高,下表是某进口风机采用变速调节,在其工频运行的标准管路风阻曲线上各工况点的效率。

4)风机采用变频调速的节能预算

调速风机效率高是风机变频调速节能的最主要原因,因此,在实际改造项目中根据风机运行工作点、风机特性曲线和效率曲线进行节能预算,才能获得与实际结果相近的计算值,方法如下:已知实际运行时风机的全压、流量,查得其特曲线上的工作点和风机此时的效率ηf0,再根据等效率曲线推算变频调速后的风机效率ηf1,若忽略传动效率ηd,电动机效率ηg的变化,变频器实际运行效率ηc,已知风机原工频运行工况的电动机输入功率Pg0,即可得改造后的变频输入功率Pg1

Pg1= Pg0/ηc ×(1/ηf0-1/ηf1)

该式即为风机进行变频改造的基于效率的节能计算公式。

5、结语

在各生产企业中,风机的应用很广泛,传统的采用导流器(风门)进行节流,导致风机运行效率低,造成巨大的能源浪费,而且由于风机维护、维修的费用占到一些企业生产成本的7%~25%;采用变频调速控制方式将大大提高风机设备的运行效率,节能降耗,降低生产成本。一般企业在进行变频改造前,特别是采用高压变频调速设备前,由于一次投资较大,需进行节能预算和资金回收期的经济效益分析。变频改造的节能分析要做到准确可信,要注意对风机工况、特性曲线、运行效率的掌握。

论文作者:刘波

论文发表刊物:《电力设备》2016年第15期

论文发表时间:2016/11/5

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