丹江口水电厂6号机调速器压油泵启动频繁故障处理论文_徐国盛,郭娅

汉江水利水电集团有限责任公司丹江口水力发电厂 湖北丹江口 442700

关键词:调速器;油压装置;接力器;事故配压阀

引言

丹江口水力发电厂共装有6台150MW水轮发电机组,其中6号机组于1973年10月投产发电,机组形式为立轴全伞式。2007年至2013年,随着南水北调中线水源大坝加高,电厂对5台水轮机进行适应性改造。改造后水轮机型号:HLF211AO-LJ-595,额定出力170.25MW。调速器为双冗余比例伺服阀式。6号机自本世纪初,油压较其它机组下降较快,压油泵启停频繁。特别是2013年水轮机改造之后,压油泵启停更加频繁。

1事件简介

丹江电厂调速系统额定压力为2.5MPa,油泵启停压力设定分别为2.3MPa和2.5MPa。正常情况下,6台机油泵启动时间间隔一般在40分钟至90分钟之间,但6号机调速系统于2000年开始出现油压下降较快现象,压油泵启停较其它机组频繁,一般为其它机组3至4倍。特别是水轮机改造水位升高后,6号机调速系统压力下降变快,压油泵约1分钟启动一次。压油罐罐体油温51℃,油泵出口温度60℃,已超出国标GB/T9652.1-2007使用油温10℃~50℃范围要求,由于压力无法长时间保持,造成机组被迫停机。停机后对调速系统进行了全面检查,包括液压平衡、液压随动、压油泵安全阀等试验,均未检查出原因。

2故障分析

2.1检查试验情况

故障发生后,电厂全面检查了系统各管路无漏油漏气情况,调速系统自动、机械零点飘移均符合要求,因此初步判断为内部漏油。随后对调速系统进行了大量试验,现将试验及故障情况详述如下:

2.1.1在停机态时,测量压油泵启动时间间隔30分钟,而其它机组则大于2小时。

2.1.2在无水状态时,在各导叶开度下,接力器无位移,且调速系统可长时间保持压力不下降。

2.1.3当水头达到70米,机组负荷在150MW万以上时,油泵7分钟启动一次,负荷在70MW时,油泵3分钟启动一次,而其它机组油泵启动时间间隔均为1至2小时。

2.1.4将调速器切手动后,观察接力器有较快回关现象,8分钟后,机组负荷由169MW溜至110MW,用百分表测量引导阀只有0.10mm行程,压油罐压力由2.5MPa降至2.4MPa。

2.1.5 2015年6月4日,试验5、6号机组在手动状态下机组负荷及导叶开度变化情况。手自动切换时负荷均为150MW,用百分表测量5号机调速器引导阀上移0.1mm,机组负荷长时间基本无变化,导叶开度变化率0.5%。6号机调速器引导阀上移0.1mm,机组负荷由切换前150MW,变为137MW,导叶开度由切换前的62%,变化为53.5%,变化率8.5%。

2.1.6用红外测温仪测量调速系统油管路外表面温度,以此辅助判断系统油内部流向。经测量压油罐温度36.4℃,主配至事故配压阀开机侧油管温度36℃,主配至事故配压阀关机侧油管温度33.4℃,事故配压阀至集油槽回油管温度36.2℃。详见附图1。

2.1.7为进一步了解管路内部油流情况,使用外夹式超声波流量计对系统油管路流量进行了监测。测量发现事故配压阀回油管流速为80mm/s,而其它机组为30mm/s。

2.2原因分析

2.2.1根据上述1、2现象,从调速器原理来看,主配漏油可能性小。因为,对调速器机械部分或主配压阀来说,它自身是不认机组开度的,如调速器有问题,应该是不论在什么开度,和不论是动态还是静态,都会有同样的表现。且在上述现象时,主配压阀和接力器都没有运动。

2.2.2根据上述3现象,事故配压阀和接力器漏油可能性较大。因为从水轮机导水机构操作力矩计算书中可以看出,机组在低负荷时导水机构为关力矩,为保持接力器不动,接力器开腔需保持有一定压力,即开关机腔有压差,因此怀疑压力油从事故配压阀回油管流回集油槽,或接力器前后腔窜油。

2.2.3根据上述4、5现象,事故配压阀和接力器漏油可能性较大。因力,调速器切手动后,引导阀只有0.1mm行程,未达到0.15mm调速器引导阀死区,因此,压力油可能从接力器前后腔窜油,或是事故配压阀活塞处窜油。

2.2.4上述6、7现象,从油管温度测量和油管中油流流速数量可以看出,事故配压阀漏油可能性较大。因为,从油管路温度图中看出事故配压阀回油管温度较高,与压油罐本体温度一致,正常情况下,该油管中无流动油,温度应与室温相同。且根据流量计测量,该油管中存在油流动情况,属非正常情况。

综上所述,事故配压阀内漏可能性较大,电厂6台机事故配压阀是上世纪六七十年代产品,为滑阀式结构,当活塞与衬套间隙变大时,压力油从该间隙回流至集油槽,造成调速系统油压下降较快。且水轮机改造后,活动导叶叶型由负曲率变为正曲率,水力矩较改造之前增大,为克服水力矩,需接力器和事故配压阀开机腔有一定压力,因此,增大了事故配压阀内漏现象。

3 故障处理

经过分析找出故障原因后,电厂更换了新事故配压阀,新阀选用液压集成插装事故配压阀,该阀的阀塞和阀套采用锥面密封,故与传统的事故配压阀的滑阀结构靠间隙密封相比漏油量小,减小了压油系统漏油量。经过6号机长期运行发现,压油泵启动时间间隔由原来7分钟增大到158分钟,降低了厂用电损耗,延长了设备使用寿命,大大提高了设备运行可靠性。

4结束语

由于调速液压系统的内部隐蔽性,不易直观发现问题。因此在此次分析中,先采取传统的调速系统全面分析逻辑法,后通过排除法以及测温和测流辅助分析方法相结合,最终找出引起故障原因的部件。

参考文献:

[1]GB/T9652.1-2007,水轮机控制系统技术条件

[2]刘大恺,水轮机[M].北京:中国水利水电出版社,1996.12

论文作者:徐国盛,郭娅

论文发表刊物:《基层建设》2017年第30期

论文发表时间:2018/1/7

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