水泥生产线窑头电收尘超低值排放改造实施案例分析论文_张宗起

张宗起

安徽海螺建材设计研究院有限责任公司 安徽省芜湖市 241070

摘要:根据《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)要求,水泥企业自2015年7月1日起执行窑头窑尾的粉尘排放浓度限值为30mg/m3,部分地区小于20mg/Nm3。为积极响应国家大力推进生态文明,建设美丽中国号召,坚决打赢蓝天保卫战,水泥企业纷纷计划对原有电除尘器实施减排改造,改造方案大致分为电改电、电改袋、电袋复合等,本文结合水泥生产线窑头电收尘超低值排放改造实施案例,对水泥窑电除尘超低排放的改造进行介绍和分析,供大家参考和借鉴。

关键词:水泥窑;电收尘;超低排放;改造;案例分析

1、电收尘器改造为袋收尘器的必要性与可行性

水泥行业作为国民经济的支柱产业,得到了长足的发展。截止2018年底,全国水泥产量达到22.1亿吨,全国熟料产能17.16亿吨,产量14.22亿吨,熟料生产线达到1681条。经过多年的转型发展,水泥行业在淘汰落后产能、污染物治理、余热发电等方面都取得了不俗的成绩。但是我们应该清醒的看到,水泥行业仍然是高消耗高排放行业,这是目前水泥生产的工艺过程所决定的。据2018年数据统计,水泥工业产业的粉尘排放占到全国工业生产总排放量的30%左右,这样大的污染物排放总量,给生态环境带来巨大压力。据统计目前水泥窑用的除尘设备80%以上为电除尘器,排放标准普遍在50-100mg/Nm3。

电除尘器作为高效除尘器的一种,在水泥行业除尘领域占有绝对的主导地位。但由于电除尘本身除尘机理和水泥生产工艺特点决定了要满足20mg/Nm3的排放要求,仅对原有电除尘器进行简单的改造是不行的,必须从除尘机理上改造为袋式除尘器。

2、某工厂水泥窑电收尘运行现状及存在问题

某工厂水泥窑窑头电收尘2002年投产使用至今,在设计制造时极丝框架管子管壁为2.5mm,结构不合理,在后期运行中也陆续进行维护,确保收尘器运行正常,但运行中仍存在以下问题:

⑴电收尘一、二次电压、电流偏低,二次电压平均在40kv左右,二次电流在200mA 左右,严重影响了收尘效果。

⑵由于极丝框架管壁薄,电收尘极丝框架因受窑头风机风力作用,导致框架大部分出现老化断裂、脱焊等现象,断裂、脱落的部件一旦与极板接触即造成电场内部出现短路,严重影响电收尘整体收尘效果。

⑶由于电收尘框架频繁断裂,导致电场短路系统运行周期短,给每次检修带来较大工作量,而且很难恢复原工艺参数,严重制约收尘效果。

⑷电场长期运行后,极丝断裂或松弛较多,张紧力度不够,检修中无法进行恢复,造成极丝数量减少,电场放电及振打效果下降,影响收尘效果。

⑸电收尘运行过程,进出口管道磨损严重,对系统漏风、漏料。

⑹受风温风速和比电阻影响,造成电流电压阶段性波动,难以满足正常生产使用。

2015年陆续对各线窑头电收尘进行了升压改造,并对部分损坏的极丝框架、极板进行了更换,除尘效率虽有所提升,但并没有太明显的效果,难以满足当前国家新环保高标准的要求。

3、电改袋改造方案

将三个电场内的部件全部拆除,用型钢对原有电收尘壳体进行加固,提高壳体耐压强度,增加净气室、离线阀门、出风烟道改造为袋收尘,同时增加空气冷却器,空气冷却器位置初步定位在AQC锅炉旁位置,采用钢支架基础。窑头风机及高压电机全部更换,窑头风机风量根据海螺院标定数据选型。每条线增加用气量8m³/min,需增加空压机及冷干机,并接入空压机管路系统。

4、收尘排放效果

根据《工业源产排污系数手册》,熟料生产线静电除尘法粉尘排污系数为0.252kg/t产品。

生产线每日熟料产量为:5000t。

则技改前每日粉尘排污总量为:5000t*0.252kg/t=1260kg =1.26t。

收尘器技改后预计粉尘浓度从40mg/m³降低至20mg/m³以内,则技改后粉尘减排效率按照50%计算,每日减排量为:1.26t*50%=0.63t。

按照每年生产330天计算,年度粉尘总减排量为:0.63t*330=207.9t。

5、结束语

电收尘改造属环保减排技改项目,项目实施后,可明显改善窑头收尘效果,减少粉尘排放量,实现达标排放,粉尘排放浓度≤20mg/m3。

参考文献:

[1]水泥窑协同处置废弃物[J].四川水泥. 2012(02)

[2]水泥窑废气污染防治的几个问题[J].邓加宏.科技资讯. 2013(27)

论文作者:张宗起

论文发表刊物:《建筑模拟》2019年第30期

论文发表时间:2019/9/3

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