红岭煤矿围岩含水煤层瓦斯抽采技术研究与应用论文_冯军

安阳鑫龙煤业(集团)红岭煤业有限责任公司 河南安阳 455000

摘要:本文针对遇到抽采钻孔与含水层沟通时,水泥砂浆凝固时间相对较长,难以彻底封堵渗水通道等难题,红岭煤矿工程技术人员在1503下巷掘进工作面进行了大量试验工作,对钻孔孔径的选择、钻孔施工布置、封孔工艺、连孔抽放及管路放水等进行了大量的总结分析,对瓦斯抽采钻孔封孔材料及配套工艺进行大量的研究,总结出一套完整的围岩含水煤层瓦斯抽采技术,提高了含水煤层瓦斯抽采效果。

关键词:封孔工艺;超前预测;多措并举

一、概况

煤层瓦斯抽采是防止瓦斯灾害的重要技术保障之一,决定瓦斯抽采效果的关键因素在于抽采钻孔的封孔材料及技术。传统通常采用水泥砂浆、胶圈等材料封孔工艺的方法进行瓦斯抽采。这些瓦斯抽采方法在测试区域煤(岩)层稳定、采构造不发育以及无水的条件下取得了较好的效果。但遇到抽采钻孔与含水层沟通时,水泥砂浆凝固时间相对较长,难以彻底封堵渗水通道;采用胶圈封孔又存在设备、材料在孔内送不到位的弊端;传统的聚氨酯封孔工艺由于遇水造成发泡倍数增加,封孔质量下降,造成了瓦斯抽采未能达到预期效果,威胁煤矿安全生产。

针对以上难题,红岭煤矿工程技术人员在1503下巷掘进工作面进行了大量试验工作,对钻孔孔径的选择、钻孔施工布置、封孔工艺、连孔抽放及管路放水等进行了大量的总结分析,对瓦斯抽采钻孔封孔材料及配套工艺进行大量的研究,总结出一套完整的围岩含水煤层瓦斯抽采技术,提高了含水煤层瓦斯抽采效果。

二、研究主要内容

(一)1503下巷煤层地质构造及瓦斯赋存情况

1、地质构造

根据《1503工作面掘进地质说明书》显示,1503下巷附近存在2条断层,对工作面掘进有一定影响。

2、工作面瓦斯赋存情况

3、瓦斯储量

根据工作面及其邻近工作面瓦斯赋存情况,1503工作面原煤瓦斯含量取最大值为5.65 m³/t。开采范围内煤炭工业储量87.49万吨,停采线以外煤柱工业储量2.42万吨,则工作面的瓦斯储量约为507.99万m³。

4、主要含水层

(1)二1煤层顶板中-粗粒砂岩裂隙承压含水层

该层位于二1煤层顶部,主要充水水源,以淋水、滴水为主。

(2)底板太原组上段灰岩裂隙-岩溶承压含水层

该层含3层灰岩,以L8灰岩为主,对生产无影响。

(二)传统瓦斯抽采工艺

1、传统钻孔开孔位置及布置方式

钻孔按照双排孔成列布置。第一排开孔位置距离巷道底板0.9m,第二排开孔位置距离巷道底板1.4m,根据河南理工大学测定《安阳鑫龙煤业(集团)红岭煤业公司瓦斯抽放半径测定报告》显示,孔口负压在不低于13kPa的条件下,在连续抽放30天的影响半径为2.8m,连续抽放60天的影响半径为3.9m。连续抽放90天的影响半径为4.8m。考虑工作面瓦斯抽采钻孔施工先后顺序及抽放时间的长短,并结合1507工作面瓦斯抽采经验,按照连续抽放30天的影响半径设计钻孔最大间距,根据工作面上、下巷钻孔分段划分将钻孔间距定为:第一段钻孔设计最大间距4.2m,钻孔深度均为45~92m。

2、传统钻孔角度参数

煤层平均倾角为26°,下排孔倾角设计为26°,上排孔倾角设计为28°,钻孔方位角286°。

(三)传统瓦斯抽采工艺存在问题

1、在测试区域煤(岩)层稳定、采构造不发育以及无水的条件下取得了较好的效果。但遇到抽采钻孔与含水层沟通时,终孔点距顶板距离较小,隔水煤柱厚度不够,造成顶板水通过煤层裂隙涌入钻孔,造成钻孔积水,影响瓦斯抽采效果。

2、传统钻孔孔径选择94mm,孔径较小,在围岩含水煤层中钻孔施工结束后,钻孔由于为上行方向施工,在水冲情况下,钻孔内积煤堵塞钻孔,造成瓦斯抽采效果不好。

3、水泥砂浆凝固时间相对较长,难以彻底封堵渗水通道;采用胶圈封孔又存在设备、材料在孔内送不到位的弊端;传统的聚氨酯封孔工艺由于遇水造成发泡倍数增加,封孔质量下降,造成了瓦斯抽采未能达到预期效果,威胁煤矿安全生产。

4、传统人工放水效果差,放水器体积小,仅1503下巷在施工过程中,九需要安排一个专人放水,且放水效果不好,不仅抽采效果差,而且增加人工投入。

(四)围岩含水煤层瓦斯抽采技术方案

1、优化钻孔布置

钻孔仍按照双排孔成列布置。通过重新布置钻孔倾角,增减钻孔距煤层顶板的距离保持在2.5m左右,加大放水煤柱,防止顶板水通过煤柱裂隙涌入钻孔,造成钻孔内积水,影响 瓦斯抽采效果。

2、优化钻孔封孔工艺

(1)封孔材料的选择:封孔材料选择聚氨酯封孔剂工艺”,采用的事“一步法发泡工艺”,将多异氰酸酯和聚醚多元醇组合料按 1∶ 1的体积比注入混合后,多异氰酸酯与聚醚多元醇发生聚合反应,反应所产生的大量反应热使发泡剂汽化并膨胀形成气泡,得到聚氨酯泡沫结构材料,此过程中聚合反应和发泡等均在短时间内几乎同时进行。该封孔剂具有渗透性强、凝固时间短、强度大等特点,并可与水反应封闭水流,封孔封堵效果好。

(2)上行孔封孔工艺:①在第1节抽放管前端约100 mm处开始往外缠棉纱(或麻袋片),缠绕长度400-500mm,并用铁丝扎紧。②在棉纱后方捆绑改性聚氨酯封孔袋2个(封孔袋箭头方向向下),用胶带捆绑牢固;然后继续向后缠棉纱 400 -500 mm,接着捆绑2个封孔袋(封孔袋箭头方向向上),在封孔袋后方继续缠棉纱400 -500mm。③ 挤压封孔袋,使袋内双组份材料混合,并用手揉搓袋子 10-15s,用管箍依次连接抽放管,并迅速塞入孔内。④待钻孔内水从抽放管内流出(约5 min),向钻孔内插入注浆管,并向孔口内塞入蘸有封孔材料混合液的棉纱约400-500 mm。⑤ 孔口材料膨胀并充分凝固后(约20min),开始向孔内用手动注浆泵注入封孔材料。

优化后封孔工艺示意图

3、优化抽放管路放水装置。

由于1503下巷煤层围岩含水,造成抽采管路内容易积水,红岭矿通过分析,在不同巷道段采用不同放水方法,在钻孔积水中等巷道段,抽采管路使用直径355mm抽放管路改装放水器,增加放水器容积,降低管路积水出现频率;对于钻孔积水较大巷道段,则使用矿井改装的自动放水器,改装后,改善了自动放水器容易出现损害的问题,增强了放水效果。

三、结论

1、通过3个月的对比发现,传统瓦斯抽采工艺钻孔初抽平均抽采最大浓度47%,抽采浓度符合要求,但由于钻孔积水和钻孔被浮煤堆积堵塞,在大约1个月后,钻孔抽采量开始迅速衰减,在大约再过20天后,钻孔平均瓦斯抽采浓度降到5%以下;而改进后瓦斯抽采工艺在钻孔初抽平均抽采最大浓度78%,抽采浓度相对传统工艺提高31%,且衰减较慢,在大约3个月后,钻孔平均瓦斯抽采浓度降仍在15%以上。

2、由于改进钻孔倾角,钻孔在长度一样的情况下,控制煤层体积增大,因此在保证1503上下巷本煤层钻孔搭接距离的情况下,能够减少钻孔施工工程量,平均煤一个钻孔减少约1m钻孔工程量,整个1503下巷约减少钻孔工程量约720m。

论文作者:冯军

论文发表刊物:《基层建设》2018年第11期

论文发表时间:2018/6/7

标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  

红岭煤矿围岩含水煤层瓦斯抽采技术研究与应用论文_冯军
下载Doc文档

猜你喜欢