变压器的选择探讨论文_许谦

(广西绿城水务股份有限公司 广西省南宁市 530031)

摘要:电力变压器作为供配电系统不可或缺且运用及广的设备,在运行过程中变压和功率传输,在工矿企业中,如何选择变压器的容量以降低能耗,提高变压器利用率,避免大马拉小车的情况,成为每个生产企业必须考虑的问题。

关键词:变压器 降低能耗 容量

一、现状调查

某公司生产运行现状进行了一次全面的调查:

1、现状调查一:某公司旧源水泵房经改造后实现对水厂供水,其主要用电设备有:型号JS136-6、功率240KW电机二台,同型号功率为250KW的电机二台,DYC-Y200L-1-6、18.5KW真空泵二台,Y112M-2、4KW排污泵二台和照明电器,4台电动阀等,由S7-1250KVA变压器供电。在用水低峰期用250KW电机变频供水,用水高峰期则开启两台240KW电机一同供水。

2、现状调查二:对变压器自身损耗进行现况调查。变压器的损耗包括铜损Pf和铁损P0两项,S7-1250型变压器铁损为2.2kw,铜损为13.8kw,其中铁损P0为不变损耗,只要变压器投入就会存在,而Pf为铜损,为可变损耗,其随着负载大小的改变而改变,参数给出的13.8kw为短路试验所测得损耗,其也等于变压器在满负荷情况下一个小时得耗电量,并不等于实际铜损。由于实际用电量与实际铜损成正比,所以可以通过统计实际用电量来测定实际铜损的大小。对实际功率P进行统计,在由公式:β=P/P总(其中P为实际使用功率数,P总为变压器满载运行所耗功率数)计算出变压器月利用率,在通过公式:Pf=β2P变(式中Pf为实际铜损,β2为铜损系数,P变为变压器短路试验测得的铜损大小)。

统计2016年全年铜损和铁损如表1:

从上表可知:

1)、变压器铁损与所带负载大小无关,为一固定值,其月损耗大小只与月天数有关。

2)、变压器铜损为可变损耗,其大小与月用电量成正比,用电量越大其铜损就越大。

3)、由图表可知,变压器铜损并不高,但是铁损与现阶段S11型同型号比较高出约45%

3、现况调查三:变压器是否能够有效利用,是变压器经济运行的一个主要指标,根据变压器利用率公式:β=P/P总计算出2006年各月得变压器利用率:如表2:

由上表可知,旧的S7-1250型全年平均利用率不足20%,而变压器理论经济利用率应为80%,这样有就浪费了60%的变压器容量,若假设全年都处于供水高峰期,泵房开240KW与250KW的两台电机供水,则β=P/P总=39.2%仍然也达不到变压器合理利用率的一半,这样就出现了一个典型的“大马拉小车”的情况。

3、变压器更换的的可行性

1、根据广西壮族自治区<<电价工作手册>>与国家机械工业部变压器损耗标准JB/T3837-1996、GB/TT6451-1999,查变压器损耗表,可知在我司变压器应由S7-1250型变压器更换至S11-630后,理论上月损耗应由2088KW降低至1229KW,超过40%。

2、实际运算理论值大小。若更换变压器之后以2006年5月份为例,更换变压器之后实际变压器损耗应由原来1977.96KW降低至1191.24KW也超过了40%。计算方法:S7-1250KVA变压器损失见表1为1977.96KW,更换之后的自身损耗为:(S7容量/S11容量)×五月份变压器利用率+(P0S7-P0S11)×30=1191.24kw。其中P0S7-P0S11为S7型变压器固有铁损-S11型变压器固有铁损

二、变压器的选型

1、变压器容量的选择

合理确定变压器容量,保证变压器的经济运行,使其运行于最佳状态,是降低变压器运行成本的关键。所谓变压器的经济运行是指它在运行中,所带的负荷通过调整后达到合理或基本合理值,此时,变压器的电功率损耗率达到最低值,效率达到最高值。这一运行状态就是变压器的最佳经济运行区。这是降低变压器电能损耗的重要措施之一。

变压器的容量,应根据实际必须的负荷最大值为标准,考虑到我司在供水高峰期必须启用240KW与250KW两台机组同时供水,所以490KW为低压泵房生产负荷最大值,又这两台电机的功率因素皆为0.88,则配变容量应为:

SB=P/COS⊙=490/0.88=557.95KVA

式中 SB--(配变容量),kVA

P--(实际负荷总和),kW

通过以上公式计算并考虑到10%裕量后得出:低压泵房房所用的变压器S7-1250KVA,应更换为630KVA容量的变压器。

三、检查与实施

2007年10月12日对低压泵房旧的S7-1250型变压器进行拆除,更换上了S11-M.R卷铁芯全密封节能型变压器。

1、目标检查

统计2007年10月下半月,11月电量、铜损、铁损、变压器占用效率,并与2006年同期相比如表5:

经过改造之后,变压器铁损由原来的每小时2.2KW降低至0.81KW,实际铜损略有上升,总损由去年每小时2.66KW降低至今年每小时的1.60KW,与去年同期相比总损耗降低了42%,利用率提高了将近两倍,若遇到供水高峰期,开两台电机无变频的情况,变压器利用率更可高达78%。如图:

2、效益分析

1)、直接经济效益

活动后,月变压器自身损耗由由活动前的2000.61KWH降到了1155.73KWH,降低了844.88KWH,按每度电0.55元算,每月可节约成本464.68元。每年可节约经费5576.2元。

2)、电费计量方式采用按瞬时最大需量进行计算,每月基本电费约为4.68万元,更换后,同供电局协商基本电费按基本容量方式计算,每月基本电费约为3.66万元,每月节约1.02万元,年节约12.24万元。

参考文献:

[1]《变压器制造工艺》 赵静月 主编

[2].《工厂供电》 苏文成主编

[3].《电力变压器》 包玉树主编

[4].《变压器类设备》 漆铭均,雷红才 主编

论文作者:许谦

论文发表刊物:《电力设备》2018年第21期

论文发表时间:2018/12/5

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