摘要:本文通过对装车楼系统洒水除尘进行改造,为系统增加了水箱,就地水车上水点,增加了空压机的远程操作功能,提高了洒水除尘系统的适用性,同时,增加了定量仓、缓冲仓冲洗箱、以及司机室玻璃冲水功能,为系统增加了辅助功能。
关键字:装车楼系统,洒水除尘,现场总线
一、改造前装车楼洒水除尘系统布置状况
1.1改造前系统布置
装车楼设备配备了一套洒水除尘系统,其系统图见图1.1,图1.2,干雾控制柜将装车楼内的中压供水以及空压机提供的压缩空气,输送至2套装车楼设备共计4个除尘点,分别为矿一溜槽位置,矿二溜槽位置、BZ2-1(矿一上方皮带机)皮带机头部位置以及BZ2-2(矿二上方皮带机)皮带机头部位置。
干雾除尘系统中PLC为西门子的S7-200,其通过一根7x1.5通信电缆与装车楼矿二主PLC进行通讯,实现远程控制功能,但空压机并未实现联动。
图1.1洒水除尘系统工艺图
1.2改造前系统问题
在使用过程中,我们发现洒水除尘系统有以下问题:
(1)依赖装车楼内中压水源,当外部管网或者水源不稳定时,系统不能正常运行。
(2)空压机未与系统设备连锁,在开启、关闭洒水除尘系统时,需手动开启、关闭空压机。
(3)装车楼作业过程中,缓冲仓、定量仓堵料时,只能依靠中压官网进行排堵,中压官网的稳定性同样制约着装车楼正常装火车作业。
(4)在雨雪天气作业时,司机室玻璃易被雨、雪混合物料所污染,影响司机装车视线,从而影响装车作业效率与质量。
二、改造方案
2.1改造方案的确定
经过现场需求以及实际情况,对于装车楼洒水除尘设备进行如下改造:
(1)在装车楼三层增加水箱一座,容积为15m³,配备增压泵1台,扬程为111m,设置超压回流管路,以保证增压泵不需频繁启停。
(2)为水箱配备上水管,共两种上水方式,第一,由现有中压管网进行上水,第二,在装车楼地面设置一上水箱,配备标准DN65快速接头,在中压管网无水时,可由水车向水箱中进行补水。
(3)在装车楼缓冲仓、定量仓顶层各设置冲洗箱,内配备冲洗卷盘,以便在定量仓、缓冲仓堵料时,进行排堵作业,其水源可以根据实际情况通过增压泵由水箱供应,也可直接由一楼洒水车通过上水点进行供水。
(4)布置两条管路,至矿一、矿二司机室玻璃上侧,配备专用冲洗喷头四个,并在管路是上配备电磁阀,在极端天气下,可以清洗玻璃,保障装车顺利进行。
(5)在洒水除尘柜设置一电动阀控制箱,通过电路书记,实现根据中压管路上压力变送器的压力,控制洒水除尘柜前两电动阀,以自动选择合适的水源。
(6)由于洒水控制箱输入、输出点、控制箱大小的限制,将其原有与装车楼通讯的硬线改为PROFIBUS总线通讯,并通过特定网关,与装车楼PLC进行通讯,同时,将空压机PLC、以及电动阀控制阀相关点位通过硬线连接至洒水除尘PLC,更改各PLC程序以及装车楼矿一、矿二上位机,使洒水除尘系统真正的实现远程控制。
2.2工艺系统方案
通过设计,工艺系统方案如图2.1
2.2.1水箱方案设计
水箱参数根据装车楼结构承重、空间以及洒水车容积进行设计,其设计参数如下:
材质:玻璃钢
长宽高:4900x2000x1600(mm)
有效容积:15m³
自重:1.2吨
水箱设计方案如图2.3所示。
图2.1洒水除尘工艺系统方案
2.2.2增压泵设计
(1)扬程计算
扬程计算公式为:
管路沿程阻力
为比摩阻L为管长,将本项目实际参数带入,得到
管路局部阻力
为局部阻力系数,为流速,为密度
将本项目中实际参数带入,得到
为系统所需压力,本系统取
根据公式,水泵扬程
(2)电机功率计算
根据公式
N=3.1kw
(3)水泵选型
根据计算公式,水泵主要参数如下:
型号:CDLF8-12FSWSC
效率58.5%
流量:8m³
扬程:111m
电动机主要参数如下:
型号:YE3-112M-2
电压:380V
功率:4KW
转速:2900r/min
2.3控制系统方案
2.3.1电动阀控制箱
在中压管路上设置一压力变送器,并选择合适的控制器,在中压水管压力大于系统所需压力0.3Mpa时,打开中压进水阀,关闭水箱管路进水阀,当中压水管压力小于系统所需最低压力0.2Mpa时,关闭中压管路电动阀,打开水箱管路电动阀。控制柜电气原理图如图2.图2.4电动阀控制箱原理图。
2.3.2系统设计
(1)系统通讯方案。由于原洒水除尘PLC型号为西门子S7-200系列,而装车楼PLC为AB品牌的1756系列,之前采用硬线进行通讯,由于S7-200输入输出点有限,将其通过网关,通过PROFIBUS总线以及ETHERNET/IP现场总线进行通讯,提高通讯效率,实现洒水除尘系统远程操作的需求。系统布置图如图2.5所示。
(2)洒水除尘控制柜PLC程序设计。根据现场工艺以及逻辑条件,更改洒水除尘PLC程序,增加增压泵启动条件、增加空压机远程启动功能,增加错误报警功能,通过PROFIBUS总线与装车楼PLC进行远程通信。部分程序如图2.6-图2.8所示。
(3)装车楼PLC程序及上位机软件设计。根据现场工艺以及逻辑条件,更改装车楼PLC程序,增加了远程启泵功能,增加了远程启动空压机功能,通过ETHERNET/IP总线与洒水除尘PLC进行通信。
通过FactoryTalk View SE 7.0 软件,更改上位机画面。
三、改造效果
通过改造,装车楼洒水除尘系统实现了以下功能:
(1)提高了系统的稳定性、可用性,在没有中压水源的情况下,仍可以进行装车喷淋作业。
(2)可以为装车楼作业过程中发生的意外堵料进行排堵作业。
(3)可以通过装车楼地面的上水点,利用水车对洒水除尘系统进行上水,进一步保障洒水除尘系统的可靠性。
(4)增加了冲洗玻璃功能,满足恶劣天气下装车作业要求。
(5)由于水箱水源的加入,增加了根据水压自动选择水源功能。
(6)完善了洒水除尘系统远程操作功能。
论文作者:毛锐
论文发表刊物:《基层建设》2019年第12期
论文发表时间:2019/7/19
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