顶管法施工优化设计在北京新机场的应用论文_张子鹤,郑安,高海彦,胥冠军,豆伟星

中国建筑第八工程局有限公司华北分公司 天津 300452

摘要:北京新机场场内部分污水管道埋深较深,设计时采用了顶管法工艺施工。本文介绍了新机场内部分顶管法施工的污水管道在“坑中坑”、“跨坑顶进”、“合并支线井室”、“基底直埋”方面的优化方案,并分析优化后带来的经济及工期效益,以供讨论。

关键词:北京新机场;顶管法;优化设计;经济及工期效益。

一、工程概况

北京新机场面积大,内部各功能区地块单位较多,为各地块提供各种用途的市政管线内容复杂。本工程某条道路污水顶管法施工管线敷设总长度约1020m,其埋深均在10~11米左右。该管道为其南侧地块提供了污水排水通道,同时连接其他两条道路主线污水排水通道并存在五条支线。顶管位置如下图1所示。

图1 污水顶管位置示意图

根据图纸设计,顶管工作井和接收井设置位置与管道检查井相结合,原则上相互间隔布置,均要求做喷射混凝土支护。

二、优化方案

该工程污水井室共29座,优化前竖井需全部从原状地面开挖。施工前考虑到该污水管道北侧相邻位置已有雨水方沟基坑开挖完毕,可利用此基坑减少实际开挖深度,并改进顶进顺序,减少顶管机械倒运,另有距离主线井较近的支线井可与相邻主线井合并开挖。优化后竖井布置及顶管顺序如下图2所示。

图2 主干一路顶管工作坑布置及顶管顺序

1 减少实际开挖深度的“坑中坑”优化

开挖雨水方沟边坡土方,从雨水方沟基底标高开始施工工作坑、接收坑。由此减少了工作坑的实际开挖深度,对经济及工期进行优化。优化前后形式如下图3所示。

图3 优化后基坑剖面图

2 减少机械移动次数及开挖量的“跨坑顶进”策略

按原设计原则:顶管井与接收井间隔布置,优化前需顶进28次。优化后采用“跨坑顶进”以及配合“合并支线井室”、“基底直埋”的方式将顶进次数减至17次,大大减少顶进机械倒运及其配套部件设置数量,且“跨坑顶进”所跨井室由于不涉及顶进机械下放,可减少井室开挖净尺寸,从而节约了较多材料费用,产生了较大经济效益。

3 相邻井室合并开挖的“合并支线井室”做法

因支线井室与主线井室距离较近,考虑后将支线井与相邻主线井室所在坑室合并开挖。虽然竖井净尺寸提高,但是由于将两座井室合并为一座,且主线井与支线井之间管线改为直埋形式,不再涉及机械倒运、安装、顶进等步骤,实现了材料以及工期的节约。

4 配合基坑变更管线埋设形式的“基底直埋”方案

某些井段距离已开挖完毕的相邻基坑较近,且基底及管底标高相近,在开挖完成相邻基坑后,可利用已有基坑继续向外开挖,扩大至污水管道位置,将该污水管道直埋敷设,同时,直接放坡开挖施工井室,无需施工顶管竖井,则可节省大量费用。由此节约材料费用及开挖井室、顶进所需工期,实现经济与工期的双重效益。

三、经济效益分析

1 “坑中坑”优化带来的效益

利用相邻基坑的有利地形条件,将竖井内的人工开挖变更为竖井外机械开挖。机械土方开挖价格远远小于竖井内人工土方开挖价格,由此得出的土方总价能取得较大效益。另外由于实际开挖深度的减少,竖井支护所需型钢、钢格栅、喷射混凝土数量均大幅减少,在优化后的22座竖井中,每座井室支护深度平均可降低5米左右。由此节约了大量土方开挖费用及材料费用,带来了可观经济效益。

2 “跨坑顶进”优化带来的效益

“跨坑顶进”主要节省顶进机械倒运及安装的时间,但仍然带来了一定的经济效益。因为“跨坑顶进”所跨井室无需进行顶进设备安放,所以开挖范围可相应减小,净尺寸由6米×8米改为4米×4米,可节约相当数量的材料,经济效益明显。

3 “基底直埋”优化带来的效益

由于相邻基坑开挖,基底标高已接近部分污水管道底标高,可利用已有基坑作为开挖面,此部分管道则可直接开槽敷设管道。污水管道一端井室底标高与污水管道底标高相近,由此可同样可直接开挖井室土方,无需做顶管竖井,节约了顶管竖井所需的全部材料及人工机械费用。因此,“基底直埋”优化带来的效益也尤为可观。

本工程污水顶管优化后,主要从坑室开挖深度、坑室净尺寸、机械倒运次数、顶进长度方面增加了工期效益,减少整个污水顶管施工的工期。

1 坑室开挖深度

由于部分井室距离已开挖的雨水方沟基坑距离较近,可利用原有基坑,进一步挖除边坡部分土方,从而减少竖井实际开挖深度。因基坑边坡土方开挖需要增加的工期约为7天。相对的,因实际开挖深度减小,竖井支护数量减少,工期约为44天。则此项优化节约工期37天。

2 设备倒运及坑室净尺寸

部分管道采取“跨坑顶进”策略,不仅减少了顶管设备倒运及安装时间,而且相关坑室可不再放置顶进设备,由此可减小坑室净尺寸,减少开挖土方及支护井壁的数量,从而取得工期效益。根据现场实际倒运情况测算,每拆除、倒运、安装一次设备的时间最短为3天,则此次优化可节约工期15天。另外由于坑室净尺寸变小,可减少的工期约为6天。

3 顶进长度

此污水顶管工程因其相邻位置存在其他深基坑,可利用已开挖的基坑减少管道顶进数量,改顶进为直埋。经测算,本部分工程量按顶管法施工,则需要12天顶进时间以及9次设备倒运时间共39天,若按直埋方式敷设,共需要开挖、管道安装及回填时间共25天。则此项可节约工期14天。

五、结语

顶管法作为埋深较大的管道的优选施工方法,其做法可根据周围环境进行优化,不拘泥于原始设计。本工程利用已有环境对将要施工的内容进行优化,从而增大经济及工期的效益,可供其他地区参考。

参考文献:

1.陈立新,顶管施工技术在市政工程中的应用分析[J],技术与市场,2018年04期;

2.陈国彬、韩丽仙,浅谈市政工程顶管施工技术[J],中国高新技术企业,2015年第11期。

作者简介:张子鹤,男,1995年4月生,就职于中国建筑第八工程局有限公司华北分公司。

论文作者:张子鹤,郑安,高海彦,胥冠军,豆伟星

论文发表刊物:《基层建设》2018年第36期

论文发表时间:2019/2/13

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