摘要:近年来,烟草行业改革发展进入新的调整期。面对烟叶限产压库的严峻形势,卷烟工业企业将卷烟制造前段工序逐步向打叶复烤环节延伸。由于均质化加工的需要,各卷烟厂家长梗各项工艺指标要求越来越高。本文结合所在公司实际情况,针对上部烟打后长梗率偏低情况,通过对四、五打打辊转速进行优化,旨在提高打后长梗率,保证工艺质量,满足客户加工需求。
关键词:打后长梗率;打辊转速;工艺质量
1、引言
近年来,卷烟工业企业将卷烟制造前段工序逐步向打叶复烤环节延伸。长梗主要用于加工成烟草薄片及梗丝。由于均质化加工的需要,各卷烟厂家长梗各项工艺指标要求越来越高,其中打后长梗率工艺指标为≥65%。然而,从我司历年烟叶加工情况来看,上部烟打后长梗率平均在53%左右,未能达到工艺指标(≥65%),无法满足客户对工艺质量的高要求。
2、原因分析
我司打叶工序采用五级打叶工艺。一、二、三打承担着整个打叶机组80%的工作量,而四打和五打打叶量较少,主要是将实现带叶烟梗的梗叶分离和烟梗切断。四打和五打的作用主要是实现带叶烟梗的梗叶分离和烟梗切断。在一定范围内,打后长梗率与打辊转速成反比的关系。四、五打辊转速越高,会造成打辊撕打强度过高,使得烟梗在打叶机内被反复撕扯,增加了烟梗造碎,降低了打后长梗率。
3、对策措施
选取上部烟(牌号:福建B22),通过试验来调整四打、五打打辊电机频率来改变打辊转速,并统计打后长梗率和梗中含叶率,以确定有效提高上部烟打后长梗率的四、五打打辊最优化转速。
4、试验方法
4.1确定四、五打打辊转速调整范围
以打辊不堵料和设备正常运行为原则,将四、五打以2HZ/次往下降。当打辊出现轻微异响时,下降频率调整为1HZ/次,以确定打辊电机频率调整范围。(注:试验期间维修工全程跟踪并监控设备运行情况。一旦发现存在设备故障隐患,立即终止试验)
4.2四打、五打打辊转速调整范围试验结果
表1 四打、五打调整频率范围确定
结论:为了保证设备正常运行,四打打辊转速调整范围确定为40HZ—30HZ;五打打辊转速调整范围确定为40-27HZ。
4.3四打、五打打辊转速优化
根据梗含叶率指标应满足工艺要求(梗中含叶率≤1.0%)的原则,对四打、五打打辊转速(调整电机频率实现)进行调整。按照先主后次原则,先调整四打打辊转速,确定四打最优化转速后再对五打打辊转速进行调整。通过取样检测,考察不同打辊转速下的打后长梗率,以确定最优化的四打、五打打辊转速。
4.3.1四打打辊转速优化
表2 四打打辊转速调整后长梗质量对比分析
结论与分析:从上表可知,四打电机频率从40降到30HZ的过程中打辊转速逐步降低,打叶强度成下降趋势,打后长梗率则呈上升趋势。但是,当打辊电机频率降到32HZ时,由于梗中叶片无法被有效撕下,导致打后梗含叶率超标,达到了1.23%,不符合工艺要求。当打辊转速为33HZ时,虽然梗含叶率平均值1.18%符合要求,但样本梗含叶指标合格率为90%,未达到100%。打辊转速为34HZ时,梗含叶平均值为1.01%,测试样本未出现超标情况,均符合工艺要求。
为保证工艺质量的稳定性,四打最优化打辊频率设置为34HZ,对应转速约为972r/min。
4.3.2五打打辊转速优化
表3 五打打辊转速调整后长梗质量对比分析
结论与分析:从上表可知,四打转速优化后,将五打电机频率从40降到27HZ的过程中打辊转速逐步降低,打叶强度成下降趋势,打后长梗率略微增加,梗含叶率均符合工艺要求。
综合考虑打叶电耗、产出等因素,我们将五打的打辊频率设置为27HZ,对应转速约为772r/min。
5、结论
为提高打后长梗率,满足客户对成品烟梗加工质量的需求,四打最优化打辊频率设置为34HZ,对应转速约为972r/min;五打的打辊频率设置为27HZ,对应转速约为772r/min。
参考文献
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[4]刘海玲、李晓、谭科军;烟草打叶段加工工艺的参数优化设计[J];福建质量管理;2016-04-15.
论文作者:王林烽
论文发表刊物:《基层建设》2019年第2期
论文发表时间:2019/4/11
标签:转速论文; 频率论文; 工艺论文; 质量论文; 电机论文; 指标论文; 加工论文; 《基层建设》2019年第2期论文;