丁辛醇装置辛醇产品切换丁醇产品的优化策略论文_李亮亮,杨凯

丁辛醇装置辛醇产品切换丁醇产品的优化策略论文_李亮亮,杨凯

大庆石化公司化工二厂丁辛醇造气车间 黑龙江大庆市 163714

摘要:丁辛醇装置主要生产正丁醇、辛醇两种产品,为了适应市场的需求,提高产品竞争力,根据产品销售情况在辛醇和丁醇产品切换生产,保证产能转移,实现装置效益最大化。本文针对辛醇产品向丁醇产品切换期间的策略进行探讨,不断采取优化措施缩短缩短辛醇和丁醇产品切换所用时间,实现平稳切换生产。

关键词:辛醇 丁醇 切换 缩合系统 加氢系统

丁辛醇装置按照生产周期安排和市场产品销售情况,定期组织在丁醇和辛醇产品之间进行切换生产,每次切换需要72小时左右才能实现产品合格,因此针对生产切换中存在的问题加以探讨、思考、寻求解决对策,做到不断优化操作,实现又快又平稳的切换生产。

1辛醇产品切换至丁醇产品事例

1.1缩合系统切换经过

3月28日,丁辛醇装置由辛醇生产向丁醇生产切换。早5时,向缩合系统1143内加水进行油置换,在FV1001及副线全开(满量程10000kg/h)的情况下,缩合系统内大约有油30t,所以缩合系统FIC1004保持在10t左右,可以保证加水量与排油量持平,FIC1004阀位大约在80%,早8时15分缩合系统置换完毕(TIC1103指示的温度突然下降),关闭FV1004,停3245泵。缩合系统先自身循环,之后可全开LV1001向1244B退至50%,停缩合系统除3246外的其他泵,再由1244B进入1244A进行水气提处理。

1.2加氢系统切换经过

停加氢系统,逐渐关小FV1110,保证氢气量在60kg/h,3141防喘震阀FV1107手动全开,同时加大蒸发器塔底重组份采出,并将1151塔底重组份改去1243,打开加氢系统升温蒸汽阀FV1204,保证蒸汽量在2200kg/h左右,全开FIC1105, 约8时55分加氢系统退料完毕。

1.3预精馏、精馏系统切换经过

精馏系统在保证两塔温度分布正常的前提下,预精馏1148塔内物料最大量采去精馏塔1151,9时50分 1148向1151退料完毕(3249泵抽空),预精馏塔顶物料全部采出去1242,11时20分 1149槽排空(3248泵抽空)。1151塔内物料最大量采去产品储罐1286,待1151塔液位降至0%后,此时TIJ1410温度达到148摄氏度,塔顶采出改去不合格辛醇储罐1288A。于此同时现场改加氢尾气去0.25MPa蒸汽管网,1148塔改0.5MPa蒸汽,冷凝液改去低压凝液管网,联系仪表改预精馏、精馏系统压力开关,于11时15分,精馏系统退料完毕。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆12时精馏系统开始进料,全开FIC1302及副线流量指示为4550kg/h,FIC1302满量程状态,1148塔此时使用的是0.25MPa蒸汽,FIC1301的蒸汽量偏小,因为0.25MPa蒸汽带水较多,在再沸器中很快冷凝,所以在投用蒸汽初期需要将疏水器副线打开,加大排水,防止1148塔满塔。1148塔蒸汽正常后,将1148内建立丁醇时期温度分布,并建立丁醇时期正常回流,15时35分,开始向1151塔进料。1148塔顶加大轻组分采出量,保证塔顶轻组分尽量被带走,原因切换初期1148塔进料来自1289罐,1289罐内物料为辛醇周期回收的丁醇组分,含有很多丁醛及异丁醇组分。对产品纯度有影响。

2辛醇产品切换至丁醇产品操作注意事项

2.1预精馏系统需要注意事项

操作1148塔时,需要格外关注1148塔压力及1149槽液位,由于1148塔内含轻组分多的缘故,1148塔在回流建立前压力会急剧上涨,此时需要到现场将1148塔顶PV1304B的放空及去火炬的阀都打开,防止压力超高引起安全阀起跳。并密切关注1149槽液位,防止1149液位超高引起火炬罐冒罐。

2.2精馏系统需要注意事项

1151进料初期同样需要关注再沸器蒸汽量,辛醇周期1151塔操作温度高于丁醇周期,并且1151塔底组分较丁醇时期重,在退料出现低液位时容易在再沸器内出现将再沸器堵塞的现象,17时 1151液位达到70%,发现1151塔底温度TJI1410温度不见上涨,判断为1151管程不畅,在再沸器内无换热。控制室将FIC1307关小,防止1151满塔,关闭1151塔底出口阀,保证再沸器去3251泵的阀是开着的,开3251泵,关闭3251泵出口阀,开启回流阀。利用3251泵强制对再沸器进行循环。15分钟后1151问题解决。1151塔温度开始上涨。从1289向1148,到1148向1151进料大约需要3个小时,1151建立正常丁醇时期温度并开始向1289采出大约需要2个小时。

3辛醇产品切换至丁醇产品操作优化策略

3.1辛醇产品切换至丁醇产品中遇到问题

逐渐建立1289-1148-1151-1289大循环,加大轻重组分采出,逐渐将两塔建立正常丁醇生产时温度分布。13时30分投加氢系统时,现场流程改好后,开FIC702时,发现加氢FI1128无量,现场确认流程后,发现加氢流程无问题,后发现为FIC702经1510去1283储罐的调节阀HV501的副线阀为开放状态,立即关闭副线阀后,FI1128开始有流量。FIC702给定流量为11.5t/h,经两股进入加氢,一股进1144二层填料,一股进1544,FI1128调节至7t/h左右,14时 1146向1148进料,逐渐关闭FIC1302及副线。24时化验分析SP1404产品纯度及色度均合格。29日1时30分产品改进1287A成品储罐,4时产品改进1287B,对1287A循环,化验取样分析纯度色度及残渣。产品为优级品,本次切换用时32.5小时。

3.2辛醇产品切换至丁醇产品问题解决策略

针对本次切换过程中FI1128无量,1151塔再沸器底结焦问题具体分析如下:正丁醛经FIC702去1283的过程中,因为FIC702的量比较大所以需要开1510处HV501的副线,在加氢投料后必须将此副线关闭,否则经FIC702后的量会经此副线去1283,使加氢进料量不足。

混合醇经FIC1307进1151后,在1151建立液位后,发现1151塔底温度TJI1410温度不见上涨,并且塔顶受槽液位也不见上涨,到现场确认后发现,打开1551疏水器后导淋无凝液,排除的都为蒸汽,所以可以说明蒸汽在进入1551后没有经过换热而直接排放导致,在进一步分析为1551管程无液体流动,导致这一后果的唯一原因为1151在退料过程中塔底温度过高TJI1410达到148摄氏度,并且液位过低,蒸汽关闭不及时所致。

关闭1151塔底出口阀,将1151塔蒸汽导淋处接胶带用氮气进行吹扫。或采取关闭1151塔底出口阀,1151塔进70%液位,开3251泵,关闭3251泵出口阀,开启回流阀。利用3251泵强制对再沸器进行循环。只需要关闭一道1151塔底出口阀,3251一道出口阀,就能做到将1151的问题处理好。

结束语:

本次切换为辛醇切换至丁醇,而进料时进的料为含有大量异丁醇的1289的料,后期操作对轻组分的采出量需要加大。产品合格时间延长。如若进的料为新丁醇生产周期退的料,可以加快产品的合格时间,为最后出合格产品节约时间。或者直接采用1146来的粗丁醇。今后在丁醇周期需要将1289内物料尽量处理掉,为再次切换减少不必要的时间和能耗浪费,更能提高产品的纯度。

论文作者:李亮亮,杨凯

论文发表刊物:《防护工程》2019年第5期

论文发表时间:2019/6/17

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