涂芳
大庆油田第七采油厂第三油矿敖106队 黑龙江省 大庆市 163000
摘要:葡南地区,目前欠注井共121口,310个层段,平均单井日影响注水20m3,截至2017年12月,针对欠注井,累计采取酸化措施143口井,占目前总井数的24.2%,平均单井累计增注2687.5m3,本文根据欠注井酸化措施次数进行分类,对葡南区块酸化水井进行效果分析,找出影响酸化效果的主要因素,进而指导下一步酸化选井、酸化效果追踪。
关键词:酸化;酸化效果;影响因素
前言
葡南地区水井总计640口,自投产以来,累计酸化143口水井,199井次,其中累计酸化3次以上15口,占总酸化措施井的10.4%。近两年酸化措施力度大,2016年累计酸化22口,2017年累计酸化36口。按照酸化次数分类,一次酸化143井次,二次酸化水井39井次,三次酸化水井12井次,四次及以上酸化水井5井次,其中 1口井酸化5次,随着酸化次数增多,酸化措施有效期及累计增注下降。
表1 措施井按酸化次数分类
区块一次二次三次四次及以上平均
井数(口)有效期(天)累计增注(m3)井数(口)有效期(天)累计增注(m3)井数(口)有效期(天)累计增注(天)井数(口)有效期(天)累计增注(m3)有效期(天)累计增注(m3)
葡南143157231539731253122452546611121312009
1 酸化措施井分类
葡南地区投产以来,总计酸化199井次,一次酸化井143口井中,酸化效果好的井77口,占53.8%;二次酸化39口井中,酸化效果好18口,占46.2%;三次酸化井12口,酸化效果好仅3口,仅占25%;四次及以上酸化的4口井中,2口有效,2口效果差。
1.1 一次酸化措施井
一次酸化措施井143口中,其中36口井转注一年以内开始欠注,这类转注初期欠注井中,酸化治理有效井仅11口,治理效果差25口,效果差井其平均酸化有效期仅10天,平均累计增注242.7 m3;其余107口,转注后期欠注,其中包括长期欠注井及短期欠注井,其中酸化效果差41口,酸化效果好66口,效果好井酸化后平均压力下降1.2 MPa,平均有效时间356.6天,平均累计增注5417.1 m3。
表2 一次酸化井分类统计
欠注时间酸化效果井数(个)措施层数(个)措施日配注(m3)措施前措施后有效时间(天)累计增注水量(m3)
砂岩厚度(m)有效厚度(m)油压(MPa)日注水量(m3)油压(MPa)日注水量(m3)
转注初期差255.36.42.53114.11114.01910.5242.7
较好、好115.15.31.53014.3413.426170.52253.9
后期欠注差415.16.53.44413.91713.3288.5146.1
较好、好665.45.73.24013.31512.136356.65417.1
结合散点图,可以看出,措施井酸化效果好的76口井,随着措施井的有效措施厚度增大,措施的有效期和累计注水量增加,同时单井之间措施效果存在差异;另外酸化效果差的66口井,随着有效措施厚度增大,酸化效果并不明显。
1.2 二次酸化措施井
二次酸化措施井39口中,其中12口井转注一年以内开始欠注,这类转注初期欠注井中,酸化治理有效井5口,治理效果差7口,效果差井其平均酸化有效期仅4.4天,平均累计增注176m3;其余27口,转注后期欠注,其中酸化效果差14口,酸化效果好12口,效果好井酸化后压力下降1.2 MPa,平均有效时间137.2天,平均累计增注5276 m3,二次酸化井效果较一次酸化井差。
表3 二次酸化井分类统计
欠注时间酸化效果井数(个)措施层数(个)措施日配注(m3)措施前措施后有效时间(天)累计增注水量(m3)
砂岩厚度(m)有效厚度(m)油压(MPa)日注水量(m3)油压(MPa)日注水量(m3)
转注初期差76.66.02.33513.91213.4194.4176
好、较好55.06.21.53714.02013.437201.22801
后期欠注差146.26.03.64413.71613.2243.9128
好、较好126.75.23.04013.81312.034137.25276
二次酸化治理的井数相对一次酸化少104口,且酸化效果较一次酸化井下降,其中21口井随着有效措施砂岩厚度增加,日注水量并没有明显增加,包括部分措施有效厚度大的井,酸化效果也并不明显。
1.3三次酸化措施井
三次酸化欠注井12口,酸化效果好的仅3口,酸化效果一般的9口,平均措施层数7个,措施层砂岩厚度8.2m,措施有效砂岩厚度4.7m,措施前油压13.8 MPa,措施后油压12.8 MPa,油压下降1.0MPa,日增注13.2m3,平均酸化有效期4.7天,平均累计增注87 m3。
表4 三次酸化井分类统计
井数(个)措施层数(个)措施日配注(m3)措施前措施后有效时间(天)累计增注水量(m3)
砂岩厚度(m)有效厚度(m)油压(MPa)日注水量(m3)油压(MPa)日注水量(m3)
127.07.34.93711.41311.4174.787
三次酸化水井仅12口,其中仅酸化3口有效,较二次酸化水井,平均措施砂岩厚度及有效砂岩厚度增加,但酸化效果下降。
1.4四次及以上酸化措施井
四次酸化及以上欠注井,仅5井次,4口井,其中葡178-138自转注以来,连续酸化5次,措施层数9个,措施层砂岩厚度8.2m,措施有效砂岩厚度6.1m,每次酸化效果较好,均能完成配注,但是后期吸水下降,目前方案关井。
表5 四次酸化井分类统计
井数措施层数措施日配注(m3)措施前措施后有效时间(天)累计增注水量(m3)
砂岩厚度(m)有效厚度(m)油压(MPa)日注水量(m3)油压(MPa)日注水量(m3)
49.28.27.5358.81110.6167.466
葡南地区四次酸化井4口,五次酸化井1口,其中葡178-138,5次均酸化有效。
2 酸化井效果影响因素
将143口酸化措施井按效果进行分类,有效时间小于3个月,并且累计增注小于1000 m3的措施井,列为酸化效果一般或者差;其余井列为酸化效果较好或者好的井。其中,酸化效果一般或者差的71井次,66口井;酸化效果好及较好的102井次,77口井。
影响酸化效果的主要因素如下:
2.1油层发育差,造成酸化效果差
酸化治理效果差的水井中,5口水井因自身油层发育差,酸化措施有效厚度极薄,导致酸化效果不明显。酸化措施后,压力传导慢,水井有短暂的有效期,但始终完不成配注,该5口措施井长期欠注。
表6 油层发育差水井统计表
井数砂岩(m)有效(m)措施层数措施日配注(m3)措施前措施后目前有效时间(天)累计增注(m3)
砂岩厚度(m)有效厚度(m)措施前油压(MPa)措施前日注(m3)措施后油压(MPa)措施后日注(m3)目前油压(MPa)目前日注(m3)
54.40.642.60.24414.22113.42213.52126297
5口水井平均措施有效厚度仅0.2m,措施前平均日注21m3,措施后平均日注22m3,平均有效期26天,平均累计增注297 m3。
以其中两口井为例,水井葡146-42,措施砂岩厚度2.6m,措施有效砂岩厚度0m,2013年7月酸化,酸化后油压未发生明显变化,酸化前日注水39m3,酸化后日注水24m3,日注水降低,始终完不成配注。由砂体连通图能看出,水井葡146-42自身砂岩发育差,直接影响酸化效果。
水井葡226-84,措施砂岩厚度0.9m,措施有效砂岩厚度0.2m,2012年8月酸化,酸化效果不明显,10月返工,酸化后短暂的关井,始终欠注,有效期60天,累计增注仅300m3。栅状图可看出葡226-84自身油层发育差,有效砂岩厚度薄,储层物性差,影响酸化效果。
2.2油水井连通差,造成酸化效果差
1.油层的非均质性,导致酸化效果差
酸化措施井中,16口水井,与周围油井连通差,甚至无有效砂岩连通,酸化措施后,并不能有效的提高渗透率。平均有效期4天,平均累计增注174.9 m3,酸化措施后,连通油井日产液、日产油,含水变化不大,酸化效果不明显。
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表7 油层非均质性对酸化井影响统计表
井号措施日配注(m3)措施前措施后有效时间(天)累计增注水量(m3)连通油井
砂岩厚度(m)有效厚度(m)油压(MPa)日注(m3)油压(MPa)日注(m3)措施前措施后
日产液(t)日产油(t)含水(%)日产液(t)日产油(t)含水(%)
145.62.34314.21413.5254174.93.11.531.73.21.631.5
水井葡170-132日配注75 m3,酸化前日注40 m3,酸化后日注45 m3,且有效期仅3个月,酸化后,累计日增注500 m3,之后酸化效果不明显,如图为水井葡170-132砂体连通图,与其连通4口油井均有厚油层,但均不与葡170-132连通,由于岩层的非均质性,与油井连通差,水井酸化后,效果不明显。
水井葡150-40日配注55 m3,措施前日注22 m3,措施后日注32 m3,酸化后日增注10 m3,但依旧完不成配注,目前不吸水关井,与周围4口油井有连通,但均为薄差层连通,储层物性差,酸化效果不明显。
2.断层遮挡影响水井酸化效果
酸化措施井中,有24口井紧邻断层边部,平均有效砂岩厚度7.6m,平均措施有效厚度3.6m,虽然油层发育较好,连通好,但是酸化效果差,部分井多次酸化均无效,主要原因是断层遮挡,限制了水井的水驱方向,导致注入水只能沿着渗透性好的某一方向的砂岩内运动,形成高压层,吸水量逐渐下降,酸化后效果也不明显,这类型井,不但酸化效果差,洗井及压裂等其它效果也不好,措施后依旧长期欠注。
表8 断层遮挡对酸化影响井统计表
井数全井措施日配注(m3)措施前措施后目前有效时间(天)累计增注水量(m3)
砂岩(m)有效(m)层数(个)砂岩(m)有效(m)油压(MPa)日注(m3)油压(MPa)日注(m3)油压(MPa)日注(m3)
248.84.55.97.63.63614.01013.61713.8128.5212.3
水井葡214-100,虽与周围两口水井葡213-99、葡215-斜99连通较好,三侧断层遮挡,投注初期日注45m3,一年后开始欠注,后期多次治理,酸化后有效期20天,累计增注仅315m3,目前不吸水,属于构造因素导致酸化效果差。
水井葡189-83紧邻断层边部,与周围油井有连通,酸化前日注水4 m3,酸化后日注水6 m3,注水压力不变,酸化效果差。
2.3油层污染,导致酸化治理效果差
1.油层污染,导致酸化效果不好
酸化措施井中,17口水井,油层发育好,与周围油井连通较好,由于注入水质不合格,油层在接触外来液体时遭受污染和伤害,固体颗粒进入地层堵塞孔隙,使油层吸水或出液能力降低,注水压力上升,酸化工艺改造后,地层得到了短期改善,但始终完不成配注,平均累计增注仅68.5m3,该类型井,截止目前,均为欠注井。
表9油层污染对酸井化影响统计表
井数(个)措施日配注(m3)措施前措施后目前有效时间(天)累计增注水量(m3)
层数(个)砂岩(m)有效(m)油压(MPa)日注水量(m3)油压(MPa)日注水量(m3)油压(MPa)日注水量(m3)
174.76.53.34114.01813.02614.0180.068.5
葡172-28的砂体连通图可以看出,与周围4口油井均有大厚层连通,酸化前日注水19m3,酸化后日注水28m3,有效期20天,累计增注180m3,但酸化效果并不明显。
2.酸化后注入水二次污染,导致酸化有效期短
酸化治理井中有11口井,酸化后平均日注水增加17 m3,平均油压下降0.6 MPa,平均有效期94.7天,平均累计增注1424.7天,短期内酸化效果非常较好,但由于注入水质不合格,油层被二次污染,后期酸化效果变差。
表10 油层二次污染对酸化影响井统计表
井数(个)酸化效果措施日配注(m3)措施前措施后有效时间(天)累计增注水量(m3)
砂岩厚度(m)有效厚度(m)油压(MPa)日注水量(m3)油压(MPa)日注水量(m3)
11较好5.61.83414.21113.62894.71424.7
以其中两口井为例,葡252-120酸化后,酸化前日注水5m3,酸化后日注水20m3,能完成配注,短期内酸化效果非常好,有效期90天,累计增注1620m3,由之前监测水质可以看出,葡252-120注入水水质较差,除含油量外,各项指标均超出标准范围,由于注入水质不合格,导致后期酸化效果变差。葡244-122酸化后,酸化前日注水7m3,酸化后日注水20m3,有效期60天,累计增注600m3,受注入水质的影响,后期酸化效果变差。
表11葡244-122及葡252-120 2016年9月水质分析表
取样点酸化日期悬浮物含量含油量硫酸盐 还原菌腐生菌铁细菌备注
≤5mg/L≤10mg/L≤25个/mL≤103个/mL≤103个/mL
葡三联外输5.01.125.070.06.0
葡244-1222016/5/1313.12.670.0110.013.0欠注
葡252-1202017/6/199.31.470.0700.013.0欠注
其余9口井,均表现出酸化后短期内有效,平均有效期3个月,与葡244-122、葡252-120酸化后表现效果相同,酸化后,受注入水质影响,酸化效果变差。
2.4采收端受限,影响酸化效果
酸化治理井中,有19口长期欠注井,酸化治理后效果较好,平均有效时间77.7天,累计增注1530.5m3,酸化治理后,一段时间内有效,后期吸水逐步变差,油层自身发育较好,措施平均砂岩厚度7.0m,有效砂岩厚度3.8m,该类井连通的油井采收端受限,大多为低采低收井,例如低液面间抽、高含水间抽井等,由于采收端受限,酸化后,当注水达到一定程度,开始欠注,从而影响酸化效果。
表12采收端受限井分类
井数(个)酸化效果全井措施日配注(m3)措施前措施后目前有效时间(天)累计增注(m3)
砂岩(m)有效(m)砂岩(m)有效(m)油压(MPa)日注(m3)油压(MPa)日注(m3)油压(MPa)日注(m3)
19较好7.04.37.03.84114.01513.73413.21477.71530.5
水井葡188-14酸化前地层不吸水,酸化后日注水26m3,措施有效三个月后,又不吸水,其连通油井葡187-15、葡186-14为低液面间井,葡188-12、葡188-16为高含水间抽井,均为低采低收井,从而影响酸化效果。
水井葡208酸化前日注水30m3,酸化后日注水50m3,短暂的有效期后,日注水仅18m3,连通油井葡190-122为高含水间抽井、葡190-126为低液面间抽井,由于采收端受限,当注水达到一定程度,开始欠注,导致酸化有效期短。
2.5 酸化效果好措施井影响因素
143口酸化措施井中,44口酸化效果非常好,有效期半年以上,累计增注3000 m3以上,该类井,油层自身发育好,平均措施砂岩厚度5.3m,平均有效砂岩厚度3.0m。其中短期欠注井26口,占治理效果好的井数的34.2%,酸化治理后效果非常好,其中7口,治理后储层物性得到有效改善,后期持续有效,截止到目前,能完成配注。
表11酸化效果好的井分类
井数(个)欠注时期措施日配注(m3)措施前措施后有效时间(天)累计增注水量(m3)
砂岩厚度(m)有效厚度(m)油压(MPa)日注水量(m3)油压(MPa)日注水量(m3)
26短期欠注5.52.73812.81711.8365446625.2
19长期欠注4.83.04113.41011.5384098675.8
2转注初期欠注4.62.23514.1911.9353173360
酸化治理井中,短期欠注井总计28口,酸化效果非常好的26口,92.8%的水井有效期超过一年以上,平均累计增注6625.2 m3,。这些短期欠注水井,自身砂岩厚度及有效砂岩均较厚,油层自身条件较好,且与周围油井均有大厚层连通,经酸化治理后,平均日增注19 m3。故油层自身条件好,且与周围油井连通较好的短期欠注井,是酸化措施选井的首选。
水井葡182-26自2012年6月欠注,2013年7月酸化治理后,截至到目前均能完成配注。
水井葡182-26与周围油井均有大厚层连通,酸化治理后,地层得到改善。
3.酸化措施井下步选井、选层建议
3.1 根据酸化次数分类看出,随着酸化次数增多,酸化效果好的措施井所占比例减少
3.2水井自身发育差,油层的非均质性,油水井连通差直接影响酸化效果,相反,自身条件发育好,连通好的短期欠注井,治理效果非常好,是下步酸化选井、选层的主要方向
3.3 由于断层的遮挡,限制了水井的水驱方向,酸化后效果不明显
3.4 注入水质不合格,油层吸水或出液逐渐能力降低,导致酸化效果差,部分欠注井酸化后,能完成配注,但由于注入水质不合格,油层二次污染影响酸化效果,导致有效期短
3.5 由于采收端受限,欠注水井连通的油井为低采低收井,影响酸化效果
参考文献:
[1]张平,刘建伟,谢璞,等.注水井深部酸化技术在吐哈油田的应用.断块油气田,2009,16(1):102-104.
论文作者:涂芳
论文发表刊物:《文化时代》2019年15期
论文发表时间:2019/10/28
标签:措施论文; 水井论文; 效果论文; 砂岩论文; 油压论文; 厚度论文; 油层论文; 《文化时代》2019年15期论文;