浅论煤粉炉捞渣机张紧轮组轴承箱改造论文_刘喜振

中石化南阳能源化工有限公司机修车间 473132

摘要:通过对煤粉炉捞渣机张紧轮组的故障部位、故障现象的观察和分析,查找故障原因,提出改进方法,论证了改进的必要性,验证了改进效果。为类似设备问题处理提供了有价值的参考。

关键词:捞渣机 张紧轮组 轴承箱 毛毡密封 骨架油封 轴承失效

1、引言

某能源公司现役一台75t/h中压蒸汽燃煤锅炉,为各生产装置提供蒸汽能动,若锅炉本体或附属设施出现故障,造成锅炉停运和蒸汽断供,必将引起所有装置生产波动甚至非计划停工,影响公司安全、生产、环保、效益。捞渣机是燃煤锅炉连续排渣系统,具有温度高、腐蚀强和磨损严重的特点。随着连续运行周期的延续,捞渣机链条因磨损总体变长,紧力下降,若不及时调整,会出现打滑、偏斜和链条堆积卡涩故障,链条张力的定期调整靠张紧轮组来实现。所以,张紧轮组的功能可靠直接关系到捞渣机和燃煤锅炉的平稳运行。

2、捞渣机和张紧轮组的工作原理

2.1 捞渣机设计参数

型号GBL-5,流量3t/h,链板线速0.04m/S

2.2 捞渣机工作原理

图1捞渣机工作示意图

该机(图1)是连续清除锅炉灰渣的刮板圆环链式捞渣机,其壳体为双层矩形截面,上层为水封槽,下层为回链槽,放在锅炉排渣口下面,锅炉排出的灰渣直接落入水封槽内,红渣经水淬粒化后落入水封槽底,随同链条牵引的刮渣板沿槽底水平和向上倾斜提升移动,经有效脱水后,由除渣机口排出。链条和刮渣版再经无水的下槽体回来。链条牵引着刮渣板经机头主动链轮带动、中间水箱上下层内导轮压迫扶正、机尾张紧轮组张紧循环往复,连续的把炉渣自水封槽内捞出外排,保证煤炉安全、稳定运行。

2.3 张紧轮组工作原理及作用

张紧轮组(图2图3)由张紧轮、轮轴、轴承箱、轴承箱滑道、张紧螺栓组成。该张紧系统为机械调节。通过调节张紧螺栓,带动轮轴两端轴承箱沿滑道向上移动,通过张紧轮带动链条,为链条提供一定张力,保证链条与主动链轮链齿、内导轮等接触位置合理,松紧合适,使整个链条系统安全、平稳运行。

图2张紧轮组现场使用状况 图3张紧轮组后端面

3 张紧轮组故障现象

两端支撑轴承的使用寿命短,检修更换轴承、轴承箱、轮轴频率高。每次检修,打开轮轴两端轴承箱后盖板检查轴承,发现轴承内充满灰渣,轴承散架,滚动体磨损直径变小(比原直径小2-3mm不等)堆积;拆除轴承箱检查,轴承箱轴孔偏磨变大、椭圆,毛毡密封沟槽损坏;轮轴轴颈磨损严重。

4 张紧轮组故障原因分析

4.1因为张紧轮组使用运行环境差(图2),捞渣机链条及刮渣板经过张紧轮轴时带来部分水灰渣,轮轴及两头轴承箱上涂满了水灰渣。轴承箱轴孔与轴间密封为毛毡密封,毛毡会随着轮轴的旋转不断地一层一层磨损、粘连、剥脱,密封效果逐渐变差、失效,水灰渣侵入轴承箱内,污染润滑脂,轴承磨损失效。

4.2捞渣机轮轴直径d为φ70,轴承箱与轴配合的毛毡密封按标准设计,沟槽孔径d0比轴颈d大1mm,密封间隙只有0.5mm。使用的轴承型号为1212,双列调心球轴承。轴承里面侵入水灰渣后,滚动体直径逐渐磨损变小,工作游隙变大,轮轴向不受力一边偏离,当偏离超过0.5mm时,轴颈和轴孔边缘接触,发生刚性摩擦,轴颈、轴孔边缘开始磨损;当轴承保持架磨损散架后,在轮轴受链条拉力作用下,滚动体会被挤到一边,轴完全偏向另一边,轴与轴孔不同心度变的更大,轴孔偏磨成椭圆(如图4),轴颈磨损变细。使用证明新的轴承、轴承箱、轮轴,毛毡密封性能好,轴承寿命为4~5个月;当轴孔偏磨、轴颈磨损后,毛毡密封性能下降,水灰渣容易侵入轴承箱内,更换的新轴承寿命更短。

图4.轴承箱改造前 图5轴承箱改造后

5 张紧轮组的故障消除与改进

5.1 改进的必要性

支撑轴承寿命短,失效频率高,同时会造成轮轴倾斜,轴承箱轴孔、轴颈磨损、链条脱轮堆积等系列故障,检修频率高,检修工作量大,检修费用增加;且每次检修需拆除张紧轮组、更换轴承、轴封毛毡(轴承箱、轮轴磨损严重时需更换新的)安装复位、调整链条,就需要多人多工种近5个小时。在修停机时间长,造成水封槽内灰渣堆积,危及煤炉运行安全,并可能造成非计划停炉,威胁全厂生产。

5.2 实施改进

根据故障现象分析,主要原因是轴承箱与轴配合的毛毡密封失效所致,所以我们就根据现有检修技术、轴承箱相关尺寸,参考相关机械设计标准、标准骨架油封尺寸、使用要求等因素,将轴承箱上的毛毡密封处加工改造成一个装骨架油封的腔体,选装尺寸、材质合适的标准骨架油封(如图5)。

6改造后使用效果验证及评价

6.1轴封改造后,加强了轴承运行的定期检查,补充润滑脂、密封处灰渣冲洗等维护。连续使用6个月,拆开轴承箱后盖板,检查轴承,轴承内润滑脂没发现被水灰渣污染,轴承保持架完好;骨架油封密封唇还有弹性,没有腐蚀老化,还能正常发挥密封作用,证明使用骨架油封效果较好。因轴承使用寿命延长,系列故障减少,检修频率下降。

6.2,当骨架油封发生老化、磨损失效,水灰渣侵入轴承箱内,轴承损坏时,不会因偏磨损坏轴承箱,只需更换轴承、骨架油封,不用更换新轴承箱。

6.3使用骨架油封,密封唇为橡胶,轴颈磨损轻微,轮轴使用寿命长,更换新轴频率低。

7结语

捞渣机张紧轮轴承箱密封改造后使用证明,改造措施正确、方法科学简单,效果明显。轴承使用寿命延长一倍以上;故障率、检修工作量及检修费用大幅下降。有力保障了捞渣机、煤炉的安全、平稳、可靠运行,助力公司环保、效益指标的完成。

论文作者:刘喜振

论文发表刊物:《防护工程》2019年第2期

论文发表时间:2019/5/10

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