摘要:本文分析了烧结矿成矿机理,结合龙钢公司炼铁厂混匀矿配加利比里亚粉矿的烧结实践,总结265㎡、400㎡烧结机烧结综合生产情况。
关键词:利比里亚粉矿;工艺参数;烧结实践
0前言
随着高炉冶炼强度的进一步提升,炼铁对烧结矿的要求也相对提高,要求烧结矿的化学成分尤其是对碱度的稳定,碱度的波动直接影响高炉的造渣制度和热制度,从而引起炉况波动,产量的降低和焦比的上升,有关研究表明碱度波动0.1%,高炉产量下降3%-4%,焦比上升7kg/t左右;加之钢铁行业市场不景气,铁前成本的控制压力聚升,不得不将缺陷矿或高硅矿纳入烧结日程,基础钢材成本中烧结原料及过程约占50%以上,在节资方面有很大的潜力可供探究。
目前龙钢炼铁厂所用的含铁原料中90%以上来自外购,主要是澳粉、巴粉、印粉等,自产精矿(来自大西沟铁矿,年产精矿粉约10万吨)占比较少,原料配比基础为化学成分稳定,SiO2含量波动控制在0.3%范围内;所用生灰自产约占60%,其余来自小土窑生产,小土窑生产生灰矿点较多,有效成分含量波动较大;使用的高镁灰均来自外购,粒度波动较大,成分难以控制。生产中发现,凡是烧结原料更换料垛或碱度调整时,抽风负压和废气温度有上升或下降波动,对烧结过程产生影响,导致成品矿质量的波动。通过烧结成矿机理与矿物组成的分析,结合炼铁厂265㎡烧结机和400㎡烧结机生产实际情况、成品矿质量稳定,对于利比里亚粉矿应用的可行性做以探析。
1烧结成矿机理
烧结成矿机理包括烧结过程的固相反应、液相反应和冷凝结晶三个过程。这三个过程不仅对烧结矿的矿物组成及结构起着决定性的影响,而且和烧结矿的质量有着很大的关系。冷凝过程固结过程中当烧结过程中燃烧层下移,被融化的物质或高温的物质温度下降,液相放出能量而结晶或变为玻璃体。液相冷却过程中较短,很短时间内发生多次变化,有相当的潜热来不及释放而蕴藏在里面,从而部分以玻璃体的形式出现,降低了烧结矿的强度。表中可以看出赤铁矿、磁铁矿、铁酸一钙、铁橄榄石等有较好的强度,钙铁橄榄石当x=1.0(玻璃质)时,其强度最差。要得到较高质量的烧结矿就要增加低氧化钙的钙铁橄榄石(x=0.5)和铁酸一钙,只用铁酸一钙机械和还原性都好。
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2利比里亚粉矿成分及使用前后对比
2.1利比里亚粉矿是外购粗粉,与澳粉、巴粗成分对比如下表:
利比利亚:TFe:55.46%、SiO2:9.20%、CaO:0.07%、MgO:0.06%、Al2O3:3.45%;
澳粉:TFe:59.28%、SiO2:3.05%、CaO:0.12%、MgO:0.14%、Al2O3:3.04%;
巴粗:TFe:62.12%、SiO2:4.87%、CaO:0.10%、MgO:0.09%、Al2O3:2.58%;
2.2各含铁原料使用比例对比(%):
前期:澳粉49.93%:、利比里亚:0%、主流精矿31.76%、高硫4.12%、木龙沟2.62%、国内粉1.39%、块矿末4.67%、球团末5.51%;
后期:澳粉42.05%:、利比里亚15.69%:、主流精矿25.87%、高硫7.21%、木龙沟2.86%、国内粉0%、块矿末3.99%、球团末2.33%;
2.3烧结过程配料比变化(%)
数据顺序为:返矿、焦末、生灰、高镁、混匀矿;265㎡烧结机前期:24.97、4.06、5.44、3.15、62.38;265㎡烧结机后期:22.44、3.87、6.48、2.39、64.82;400㎡烧结机前期:31.33、4.13、5.39、3.5、55.65;400㎡烧结机后期:27.75、3.90、7.70、2.6、58.01;
2.4烧结过程生产参数变化:
数据顺序为:台车速度m/min、料层厚度mm、总管负压kPa、烧结流量t/h;265㎡烧结机前期:2.58、670、-15.7、538;265㎡烧结机后期:2.32、690、-16.1、548;400㎡烧结机后期:2.55、685、-16.7、877;400㎡烧结机后期:2.45、720、-16.3、890;
2.5成品带烧结矿质量变化(%):
数据顺序为:TFe、FeO、>16mm占比、转鼓强度;265㎡烧结机前期:53.76、8.03、60.66、77.45;265㎡烧结机后期:51.75、8.09、59.09、77.8;400㎡烧结机后期:53.81、7.86、52.27、77.38;400㎡烧结机后期:52.09、7.97、52.68、77.87。
3烧结实践总结
良性分析:
①由于利比利亚粉SiO2含量较高,为保证稳定的烧结矿碱度,生灰配加量上升,混合料粒级得到改善>3mm粒级较之前提高了3-4%左右,料层透气性增强,烧结过程得到强化,产能得到进一步释放,265m2烧结流量上升10t/h,400㎡烧结流量上升13t/h。
②随着混匀矿粗粉比例的升高,厚料层操作得到持续运行,烧结过程自动蓄热增强,烧结矿液相量增多,燃料配比较前期有所下降,265m2、400m2烧结机平均燃料配比分别降低了0.19%和0.23%,另一方面烧结矿粒级变化不大,转鼓较之前均有小幅度改善。
恶性分析:
①随着利比里亚粉的使用,烧结矿TFe含量较之前降低了2.01%、1.72%,且由于SiO2含量高,同时在2.1(±0.1)的烧结矿R控制标准下,高炉烧结矿入炉率下降。
②熔剂使用量加大,熔剂单耗升高了4.4kg/t,出现高钙灰持续供应紧张的情况;另一方面由于熔剂用量的大幅提高,烧结机混料用水量上升,筒内壁粘料现象加剧,出现结圈、吐料等现象。
③生产过程控制中料层透气性过剩等现象的出现,导致烧结过程粉尘量加大,除尘灰仓位上升,265㎡、400㎡烧结机配料除尘灰配加量上升2t/h、0.5t/h。
④烧结过程透气性出现过剩现象,烧结矿预冷却提前,环冷机1#、2#段烟温较下降较为明显,环冷余热日均发电量下降。
4过程分析
在烧结过程中,稳定水碳是关键,若出现水碳或其他生产因素波动,废气温度和抽分负压将大幅度升降,R-T、R-P关系式将不能作为配料调整的依据。在利比里亚粉矿使用初期,混料用水量上涨,物料水分不能得到有效控制,加之料种的骤然变化,导致烧结过程出现大幅波动,生产调整滞后5小时以上。随着烧结过程的稳定,铁酸钙体系进一步加强,烧结矿强度和还原性较好,硅酸三钙增加,正硅酸钙明显减少。熔剂量逐渐增多,放出CO2,降低了烧结料层温度和还原气氛,有利于提高烧结矿的氧化度,所以磁铁矿减少,铁橄榄石减少,而过量的CaO有利于生成CaO·Fe2O3和CaO-SiO2体系矿物。
5生产的可行性探讨
5.1 高硅粉矿的使用
随着烧结矿碱度提高,三价铁系矿物逐渐取代二价铁系矿物,强度和还原性均向良性发展,因此发展铁酸钙是改善烧结矿强度的重要手段。一般成品矿碱度控制在1.8-2.5倍,铁酸钙体系能较好的形成,我炼铁厂的实际情况满足此要求。过去烧结过程配碳高,点火温度控制高,所以烧结矿温度偏高,使得烧结矿冷却过程中纤维状的铁酸钙转变成磁铁矿,烧结矿的还原性性能变坏。随之高硅粉矿使用的稳定,烧结机生产潜能得到释放,原料成本和区间制造成本都有所降低。
5.2过程波动的各工序点共同消减
前期对新料种的使用存在误区,生产调整滞后,使用一段时间后混料筒内壁出现大幅度粘料,特别是进料口方向形成一圈高50cm的料脊,导致筒体吐料,后将混料筒前后加水配比进行调整,加大后加水量占比,粘料有所下降,混合料水分和粒度进一步稳定;由于烧结料层透气性的大幅提升,台车厚料层增厚,自动蓄热功能得到加强,稳定了烧结过程;前期烧结矿碱度不能有效稳定,入炉率浮动向下,后期对烧结矿碱度进行下调,保证了入炉率的稳定。
参考文献
[1]李洪华等 不同进口矿粉的烧结特性研究与生产实践 2009年全国烧结球团技术交流年会论文集(135)
[2]邓秋明等 兴澄特钢烧结优化配矿的研究 烧结球团2009NO.2(11)
论文作者:王鹏,彭元飞,李恒
论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年11期
论文发表时间:2019/9/16
标签:利比里亚论文; 碱度论文; 过程论文; 烧结机论文; 后期论文; 稳定论文; 炼铁厂论文; 《建筑学研究前沿》2019年11期论文;