摘要:小水电行业是目前发展较为理想的一种能源产业,我国小水电行业前景发展良好,但是小水电站机组设备故障问题也日益凸显。本文将简要分析小水电站机组的大修问题,继而采取针对性处理措施。
关键词:小水电站;机组;大修问题;处理方法
小水电站在十九世纪后期得到迅速发展,在当时有限条件下,各种类型的小水电站容量均不高,大部分小水电站机组应用全手动操作方式;如果经济条件允许,配备良好的调速器能够积极调整转速,在发生紧急事故时立即关机处理。随着技术的进步和发展,水电站型式调速器可用于机组起停操作和转速调整等。老旧机器随着时代的发展而被淘汰,主要是因为运行维护问题无法被妥善解决,使得原有配置的调速器逐渐变成操作器;相比起全手动操作无法有效保证机组安全[1]。
一、小水电站机组存在的相关问题
1.小水电站机组本身存在一定缺陷
由于小水电站制造技术水平不够高,加上企业对老旧水电站的维护不到位,因此使得小水电机组的故障发生率高,电能工作效率日益下降。
2.设备过于陈旧
调查研究显示,部分小水电站机组超过使用年限,电气设备老化日益严重且绝缘性差。大部分器件已经被时代所淘汰,因此随时可能发生安全事故。
3.小水电站机组主要参数与实际运行参数不相符合
水轮机如果未在最优工况区域内运行,将导致小水电站机组运行效率低和噪音大等情况发生,此时小水电站机组的使用寿命也日益缩短。在有限条件下,早期所建的小水电站往往出现有机找窝情况,部分老旧水电站机组未按照具体实际建造图纸,部分水电站在设计过程中缺少水文资料,导致小水电站建成后的实际来水量与实际设计工况不符。
4.小水电站运行管理技术和方法落后,在监控和操作过程中均需人工操作
小水电站机组发生异常后或者参数超过限制时,无法及时报警,最终降低安全性和可靠性。需要注意的是,老旧水电站工作人员长期处于严重噪音下可能会影响其身心健康。
二、小水电站机组拆卸时发现有关缺陷和修改意见
1.电机集电环短轴的有关缺陷和修改意见
拆发小水电站机组的集电环短轴时,发现发电机转子引线过长,原来的环短轴已经绕圈超过360°,由于转子电流会产生螺旋磁场,所以会导致环短轴发生涡流损耗,对转子电流产生微量反阻尼,因此在大修过程中建议切短引线长度。见下图。
2.水导瓦的有关缺陷和修改意见
在拆除水轮机两瓣水导瓦时,不难发现水导瓦油道为半圆弧油道,水导瓦润滑油无法完全渗入到螺旋油道中,只有旋转五圈以上才能够进入到油盆中;油在水导瓦内部停留的时间比较久,此时油温将显著上升,因此说明热油和冷油之间的热量交换过慢,如果在高温下运行,水导瓦的温度将更高,因此建议大修过程中更改水导瓦的热油与冷油之间的热量交换时间,从而快速进入到油盆之中,冷却之后迅速往返到油盆,冷油尽快进入到瓦内后,水导瓦所产生的热量将很快消失。在设计轴瓦和轴颈间的间隙时,需将两侧间隙的间隙值控制在10%内。轴瓦下部与轴颈的接触需符合相关设计要求,均匀接触轴瓦长度,在每一个接触角范围内的每一个平方厘米中设置1~3个接触点。对油槽内部的冷却器解体进行清洗,反复冲洗供水管道,在结束耐压密封性试验后装回油槽。因此,建议将旧转换轮更换为不锈钢转轮。调查研究显示,检修前前导瓦、后导瓦、推力瓦温度分别为56.2°C、66.4°C、63.3°C,检修后前导瓦、后导瓦、推力瓦温度分别为56.0°C、66.1°C、63.2°C。从检修前后的瓦温情况来看,瓦温未显著降低,因此说明在下导瓦油沟对降低瓦温未有显著效果。机组大修后,试运行发电后未有机会处理高温瓦。在高温环境下,小水电站机组需降低负荷运行,维持上限运行,全部打开小水电站机组厂房周围传呼,从而降低瓦温。经过对瓦温高的专题分析显示,发现瓦温高的原因有:其一,水过滤器或油冷器被堵塞,导致过流量显著减小;其二,小水电站机组运行轴线水平超过规程范围;其三,轴承带油环是够松动、油质是否正常;其四,导瓦间隙变小且瓦面接触面积与相关要求不符;其五,小水电站机组振动超出正常范围(主要表现为导叶开口度不够均匀或者转子匝间短路出现不平衡情况);其六,受到运行工况影响,机组在振动区域内被长时间运行;其七,冷油器的冷却方式无法起到良好的散热效果。在检修和解体时,进行个性化的检查和测量,能够有效解决调速器无法全开问题。水导瓦见下图。
3.拆除上导油盆内冷却器时的缺陷和修改意见
在拆除上导油盆内冷却器时发现挡油导流板变形量大且和缝隙大,当小水电站机组在旋转油循环时,部分热油无法经由冷却器冷区,直接流到推力瓦下边进行下一次的润滑循环,部分油无法经过热油循环,使得推力瓦无法有效进行冷油和热油的热量交换。因此,建议瓦温相比起挡油导流板的瓦温更高,重新制作演示的导流板,让热油经过冷却器后再予以冷却,再进入瓦内润滑加以循环,降低小水电站机组的瓦温。
4.水轮发电机上下导瓦和推力瓦出现有关确缺陷和修改意见
由于瓦面含油量少,运行过程中含油量少的瓦温相比起含油量多的瓦温更低。长时间运行后,含油量多的瓦温比含油量少的瓦温更低(2°C~3°C)。在实际工作中,含油量多的瓦不易烧,此种背景下需研制出新的磨瓦技艺,在具体运行过程中未发现任何问题。调查研究显示,现阶段已经运行的若干台小水电站发电机组,研磨瓦工艺使用寿命日益延长,与此同时也增加研磨工作量。有关研究资料显示,后导瓦温度过高的原因在于前瓦瓦面磨损过于严重,小水电站机组运转过程中水平超高,呈现前低后高情况,导致后轴瓦受力大且发热过快;技术供水总压力降低将直接影响到轴承的冷却效果,导致瓦温偏高[2]。
三、大修后的相关处理
1.对水轮机的各个部件进行补焊或刷漆
水轮机的转轮叶片汽十较为严重,打磨转轮室后,进行下一步工序,可对转轮进行补焊。对汽蚀较深之处合理补焊,再在其表面采用不锈钢焊条加以补焊。调查研究显示,轮转室补气管汽蚀较为严重,部分地方无法有效补焊,因此只有完全割掉汽蚀严重之处,再用钢板焊接。对轴流定浆机组的小水电站,在其开机后(负荷将近50%),在相关运行范围内汽蚀情况较为严重,转轮室汽蚀无需使用补焊技术,再由主管人员复检,局部进行打磨和补焊,在具体工作过程中将质量作为首要工作。在大修后,开机时需避免缩短小水电站机组的空载时间,继而降低汽蚀发生率。小水电站机组随着工作时间的延长,耗损日益增大,因此建议逐步缩短小水电站机组的修缮周期[3]。
2.处理各部瓦
采用新型工艺研磨瓦,在推力瓦基础上发现另有一推力,瓦面被腐蚀,下导瓦研磨较为严重。在上下导瓦和推力瓦的研磨过程中,需采取新型技艺。研刮瓦后,将平台的光洁度与整洁度作为首要工作,使得每瓦的基础面点至少有2点,继而符合国家操作操作标准。上下导瓦在研磨过程中,需在推力轴领上加以研磨。在设计改进水导瓦油道时,需加快循环速度,缩短热油和冷油之间的热量交换时间,从而降低水导瓦运行温度。
四、结束语
综上所述,加强对小水电站机组的检修能够延长其使用寿命。
参考文献:
[1]杨夏,陶飞达,殷栢辉等.考虑机组进相调节代价的小水电站电抗器配置方法[J].电力电容器与无功补偿,2017,38(6):144-149.
[2]谭剑波,王正中,甘雪峰等.农村小水电站增效扩容水能复核及技术改造方案[J].人民黄河,2018,40(8):123-126.
[3]苏立,唐戢群,毛成等.小型水电站水电机组效率测量与性能曲线拟合分析系统[J].小水电,2017,15(5):18-21.
论文作者:袁彬
论文发表刊物:《基层建设》2019年第26期
论文发表时间:2019/12/17
标签:电站论文; 机组论文; 小水论文; 热油论文; 推力论文; 调速器论文; 过程中论文; 《基层建设》2019年第26期论文;