摘要:在长期的低碳氮比运行条件下,污水处理容易出现出水不达标的问题。本文结合某工业园区污水处理厂实例,在了解污水处理厂进出水水质和污水处理工艺的基础上,针对其出水TN超标问题提出了工艺优化方案,即在对缺氧区DO质量浓度、曝气方式等条件参数进行调整的同时,适当增加碳源投加量。从工艺优化效果来看,采用优化后的A/O脱氮工艺能够使出水水质达标。
关键词:工业园区污水处理厂;低负荷;A/O脱氮工艺
1工业园区污水处理厂污水处理工艺
某工业园区污水处理厂属于园区配套环保项目,用于解决园区环境污染严重的问题,项目设计规模5万m3/d,出水排放标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级B标准。项目污水处理工艺流程如图1所示,其中生化处理工艺采用A/O工艺。作为前置反硝化工艺的一种,污水经过初沉池后进入缺氧池,通过反硝化微生物进行反硝化反应,使硝态氮得到减少。经过好氧池,在好氧条件下将TKN转化为硝酸盐氮,降低TKN浓度,同时通过混合液回流与污泥回流进入缺氧区,在缺氧条线下将硝酸盐氮转化为氮气,实现污水脱氮处理。
图1 某工业园区污水处理厂污水处理工艺流程
2工业园区污水处理厂低负荷条件下A/O脱氮工艺的优化
2.1污水处理存在的问题
从2015年投运以来,污水处理厂拥有稳定进水水质,但由于园区多家企业进行工业废水混合排放,污水处理厂实际进水水质与设计进水水质存在一定差距。按照设计,工艺进水CODcr、BOD5、SS、NH4-N、TN、TP的质量浓度分别为300、150-200、300、35、45、4mg/L,实际进水CODcrcr、BOD5、SS、NH4-N、TN、TP的质量浓度分别为280、30、210、30、60、4mg/L。设计pH值与实际相同,均处在6.5-8.5之间。在各项指标中,BOD5与CODcrcr的质量浓度比值为0.1,低于0.3,生化性差,进水BOD5/TN不足1,使得污水处理厂长期处于低碳氮比条件运行状态,导致脱氧工艺在缺氧条件下难以有效进行TN去除,继而导致出水TN浓度不达标因此须对A/O脱氮工艺进行优化。
2.2影响工艺效果的因素
想要实现工艺优化,首先需要对设计工艺条件参数进行确认。水解酸化沉淀池,直径32m,高6.3m,污水停留时间3.8h。A/O曝气池共两座,分为两格,分别为生物缺氧区和好氧区,长和宽分别为65m和32.5m,高6.8m,总容积达12400m3,缺氧区2600m3。污水停留11.64h,其中缺氧区停留时间2.4h,需要采用搅拌器进行混合。在好氧区内,采用微孔曝气盘提供氧气。在曝气池内,设计污泥泥龄20d,污泥浓度4g/L,活性回流比100%,内回流比300%。在BOD5处理方面,每kg需要2.1kg氧气,二氧化碳和水的体积比为1:5.25。工艺采用4座二沉池,直径30m,高4.4m,表面负荷1m3/(㎡·h),水力停留时间2h,回流比100%。配备的催化臭氧池长和宽分别为41m和34.1m,有效水深8m,臭氧质量浓度达38mg/L,水力停留时间2h。
工业园区废水中,包含亚硝酸盐氮、有机氮、NO3-N和NH4-N四种物质,利用微生物作用进行生物脱氮,可以对NH4-N和有机氮进行转化,经过硝化和反硝化得到氮氧化物和氮气[1]。分析实际工艺运行情况可发现影响脱氮效果的主要原因有:首先,导致出水TN不达标主要因素为DO浓度过高,需将缺氧区DO质量浓度控制不超过0.5mg/L,保证反硝化脱氮效果;再者,生物脱氮将受到营养物质量影响。在反硝化反应过程中,除了受溶解氧的影响,还会受到碳源影响,应当适当进行碳源补充,使BOD5与TKN的质量浓度比值达到4以上[2]。相较于外源呼吸碳源,内源呼吸碳源使用只能达到投加碳源20%-50%的反应速度,因此还应从外部适当增加碳源。另外,在硝化反应过程中,在好氧条件下使水中TKN变为硝态氮。在NH4-N浓度较高时,容易发生基质抑制和产物抑制问题。在pH>8的条件下,硝化菌将受到游离氨的抑制。为促进硝化反应发生,需要将pH控制在7.2-8.0的范围内。从温度条件上来看,还应使反硝化温度处于20-35℃范围内,以便保持较高的反应速率。
2.3脱氮工艺的优化措施
结合上述分析,在对脱氮A/O工艺进行优化时,需要对DO进行调控。在内、外回流比分别为300%和100%的条件下,还要使缺氧区达到低于0.5mg/L的DO质量浓度。而之所以会出现无缺氧条件的问题,主要是由于进水BOD5和NH4-N的数值未能达到设计要求,使得工艺处理过程中出现了耗氧速率慢的情况。同时曝气池出水DO质量浓度超出了5.2mg/L,使得大量DO被回流液带入到缺氧区,无法达到脱氧条件。因此对工艺参数进行调整,控制外回流比不超过50%,内回流比不超过200%。在曝气方面,采用间歇曝气方法进行连续曝气方法的替代,使风机保持开机3h后停机1h。污泥浓度从3500mg/L提高至5000mg/L,使污泥龄达到18d。通过对以上系列参数进行调整后,使缺氧区DO浓度下降至0.3mg/L左右。
在碳源添加方面,首先需要进行碳源的选择。使用反硝化碳源,在对1kgTN进行消除时,将耗费2.86kgCODcr。采用常规碳源,投加1kg葡萄糖消耗的TN接近于1.1kgCODcr产生的效果,投加1kg甲醇消耗的TN接近于1.5kgCODcr产生的效果,投加1kg乙酸钠消耗的TN接近于0.58kgCODcr产生的效果[3]。从经济性角度来看,甲醇具有较高经济效益,其次则为葡萄糖。但从安全性角度来看,甲醇易燃易爆,未能较好进行该类危险化学药品的管控将出现安全问题。从工业园区采取的安全措施上来看,难以达到安全消防专项验收要求,因此还应选用葡萄糖作为外源碳源。
2.4工艺的优化效果分析
按照上述方案完成脱氮A/O工艺优化后,对污水处理厂运行质量展开分析可以发现,经过12个月的运行,处理厂可以保持稳定出水水质,并且出水TN指标能够达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级B标准要求。在为期12个月的运行中,进水TN平均达到40mg/L,为达到出水要求设置内控出水TN质量浓度为14mg/L的,则需去除26mg/L的TN。按照5万m3/d进行计算,总共需要去除1300kg的TN,理论上需要3718kg的CODcr。实际在进行葡萄糖投加时,应当使投加量比理论值大40%,因此每天需要投加5205.2kg的葡萄糖。12个月共完成约1900t葡萄糖的投加,按照3000元/t进行计算,总费用为570万元。总计处理水量达1820万m3,因此在污水处理方面单位成本提高0.3元/m3左右。如果采用甲醇,能够使单位成本降低0.2元/m3,因此还应完善园区安全措施,从而进一步优化工艺方案。
结论
综上所述,污水处理工艺能否有效发挥作用,与污水处理厂的工艺运行条件有关。因此在实践工作中,还要结合实际情况对污水处理问题展开分析,确定影响工艺效果的因素,从而采取有针对性的措施实现工艺优化,使污水处理效果得到保证。通过采用适合的污水处理工艺,能够使污水处理厂出水水质稳定且达标,继而带来一定经济效益和社会效益。
参考文献
[1]乔璐.大型脱氮除磷污水处理厂A/A/O工艺设计与研究[J].山东工业技术,2017(18):57.
[2]王睿,何锡辉,刘恒豪.高氮废水分段进水A/O工艺脱氮效果研究[J].应用化工,2016,45(11):2193-2195+2200.
论文作者:陈洁
论文发表刊物:《防护工程》2019年8期
论文发表时间:2019/8/2
标签:污水处理论文; 工艺论文; 碳源论文; 浓度论文; 脱氮论文; 条件下论文; 工业园区论文; 《防护工程》2019年8期论文;