浅析百万机组降低氮氧化物排放的运行优化调整论文_赵志祥

(徐州(铜山)华润电力有限公司 221000)

摘要:氮氧化物是大气污染的主要污染源之一,其中火电厂排放的氮氧化物约占全国氮氧化物排放量的35%~40%。氮氧化物(NOX)的大量排放,容易产生光化学烟雾、酸雨、温室效应等对环境造成恶劣影响,威胁生命健康。徐州(铜山)华润电力有限公司积极调整锅炉运行方式,尽可能减少NOx排放量,取得较好的环保成绩及经济效益。

关键词:氮氧化物运行调整优化

1低NOx同轴燃烧系统及SCR系统应用

燃煤机组中烟气NOx主要由>95%的NO、5%的NO2、以及少量的N2O组成,按生成机理可分为:①燃料型NOx(占比>60~80%):空气中氧与煤中氮元素热解产物发生反应,生成的Nox;②热力型NOx(占比<20~30%):燃烧时空气中的N2和O2在高温下生成的NOx;③瞬态型NOx(占比<1%):燃烧时产生的烃(CH、CH2、CH3)离子团撞击燃烧空气中的N2生成HCN、CN,再与火焰中产生的大量O、OH反应生成NCO,NCO又被进一步氧化成NO。

减少挥发性氮转化成NOx,最主要方法是建立早期着火和使用空气分段燃烧技术。三期机组采用从美国阿尔斯通能源公司引进的低NOx切向燃烧系统(LNTFS)。该燃烧器喷口采用煤粉气流浓淡分离技术,使燃烧初期浓、淡煤粉均偏离其当量比燃烧,以降低NOx的生成,保证在正常运行时锅炉出口NOx浓度不超过350mg/Nm3(O2=6%)。

在保证锅炉出口NOX浓度的前提下,机组采用选择性催化还原法(SCR)脱硝工艺对两台机组进行100%烟气量脱硝处理,当烟气温度在320~420℃范围内时,保证烟气脱硝SCR系统能安全、可靠和连续运行。SCR系统化学脱硝反应原理:①4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O;②6NO+4NH3→5N2+6H2O;③6NO2+8NH3→7N2+12H2O;④2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O。

2减少氮氧化物排放的运行优化和调整

2.1燃煤掺配优化

不同煤种的煤粉因为燃料特性的不同对脱硝效果有较大的差异。煤粉作为燃烧料,挥发份的多少对NO的均相还原有重要的影响。在煤的挥发份中碳氢化合物(CH,CH2,CH4)和含氮组成(HCN,NH3)等在贫氧时都能有效地还原NO。煤种的含氮量,通常煤种含氮量在0.5%~3%,运行中应尽可能地降低含氮量的占比。我们从燃料源头上进行把控,严格控制进厂煤质,保证煤质的挥发份、硫份和含氮量。而煤场推放思路也发生了转变,以前按照地方来煤进行推放,现在重新规整为按照煤质特点进行归类堆放,方便入炉前的燃煤掺配。

2.2过量空气系数a(氧量)优化

氧量,作为修正系数,它的数值大小,与脱硫、脱硝等出口环保指标直接成正比。在运行调整过程中,逐步降低炉膛出口氧量,并利用检测装置对飞灰、炉渣含碳量进行检测,在保证飞灰及炉渣含碳量不超限前提下,对锅炉的氧量曲线进行修正(如下表)。通过氧量的优化调整,不仅控制环保参数,还降低了风机电流、节省了厂用电。

2.3煤粉细度优化与调整

生产运行中,煤粉越细,煤粉的燃烧速率增加,由于氧气的加速消耗,颗粒表面附近的氧气压力降低较快。煤粉燃烧过程中,碳颗粒表面的还原气氛加强,还原反应更加充分,脱硝效率也越高。而随着煤粉变细,更容易着火、燃烧完全、降低飞灰含碳量、减少二次燃烧的可能性,同时使着火提前,降低炉膛火焰中心,锅炉效率相对升高,又可进一步减少氧量,降低排烟热损失。

2.4二次风挡板的调节

锅炉采用分级燃烧器的技术,来抑制NOx的生成。由于煤粉燃烧温度一般不超过1500K,热力型NOx的生成量较少,主要是燃料型NOx。它的快速形成主要集中于燃料的着火阶段,这时煤粉热解产生大量的挥发份。如果氧气充足,他们将迅速生成NO,反之则氮气的形成加以强化,NO的形成收到抑制。运行中二次风挡板的调节,应控制使煤粉在着火阶段缺氧,让未燃尽的碳粒在炉膛上部的燃尽区与燃尽风混合完全燃烧。应用时对应不同负荷,可以适当减少煤粉周界风及油配风开度,开大CCOFA及SOFA开度,形成明显的分级燃烧,以降低NOx生成。

锅炉的配风方式由正宝塔型配风向束腰型配风转变。为了保证炉渣含碳量,下层二次风开度最大,中间运行磨组开度较小,保证缺氧型燃烧,上层二次风开度较大,适当压低火焰中心。这种配风方式可以降低主燃烧区的氧量,提高主燃烧区的煤粉浓度,保证主燃烧区的温度水平以保证煤粉气流的正常着火和稳定燃烧。

2.5燃烧器的摆角及火焰中心

燃烧器摆角是调节主蒸汽和再热蒸汽温度的主要手段之一,运行中随着摆角的上摆,炉内火焰中心上移,SCR入口NOx明显增大(如右图所示)。这说明整个燃烧过程在延长,各燃烧区域的温度场、速度场和烟气成份浓度场特性对火焰中心反应较为敏感。而且NOx的脱除率对催化剂影响是在一定烟气条件下,取决于催化剂组成、比表面积、线速度LV和空速SV。实践证明:在保证脱硝系统定期吹灰的前提下,在保证汽温的前提下,我们应尽量降低火焰中心的高度,有利于减少NOX的排放。

2.6针对低负荷排烟温度不满足SCR投用的技术改造

在机组低负荷时段,500MW以下时,SCR入口的烟气温度接近于320℃。温度低于该定值,SCR装置将自动退出运行。利用机组检修机会进行系统技术改造,在冷二次风侧加装换热器,用凝水对其加热;在热二次风侧加装换热器,用抽汽对其进行加热,最终降低了空预器的换热效果,大幅提高了排烟温度,也满足了低负荷时SCR的可靠投入。

2.7催化剂的增设改造

两台机组的SCR系统选用日本BHK板式催化剂。该板式催化剂的特点:耐磨性能较好、机械强度大、阻力较小、适用于高粉尘的场合。脱硝SCR区原设计催化剂2+1布置,安装两层催化剂,预留一层备用催化剂。利用机组检修的机会,在备用层安装催化剂模块共224快,进一步减少脱硝的液氨用量,满足氮氧化物的环保排放要求。

3结束语

通过优化调整,机组运行时脱硝考核的总时长大幅度减少,年减少脱硝考核百万元以上,多争取了数十万元的脱硝环保电价。在今后的生产运行中,我们将继续深层次挖掘潜力,继续降低环保排放量,减少不必要的资源浪费,提高机组运行的环保及经济性。

参考文献:

[1]铜山华润电力有限公司2×1000MW运行规程锅炉部分。

[2]徐州彭城发电厂三期工程(2*1000MW级机组)烟气脱硝装置SCR运行说明书,上海电气石川岛脱硫工程有限公司

作者简介:

赵志祥,男,1986年1月出生,汉族,江苏徐州市人,工程师,毕业于东南大学电气工程系,现为铜山华润电力有限公司发电部值长助理

论文作者:赵志祥

论文发表刊物:《电力设备》2017年第29期

论文发表时间:2018/4/11

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