旺隆热电有限公司#2炉水冷壁爆管原因分析论文_刘岸青

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摘要:水冷壁是火力发电厂的关键设备,水冷壁泄露严重威胁电厂的经济、安全运行,运行中导致水冷壁泄露的因素有很多,本文就旺隆热电有限公司水冷壁泄露进行发析。

关键词:锅炉;水冷壁管;焊缝凸环;爆管

广州市旺隆热电有限公司#2锅炉型号为DG420/9.8-II,水冷壁采用膜式加扁钢形式, 钢材为20G碳钢,运行约84000小时后一个月内接连发生两次水冷壁爆管,严重威胁锅炉的安全、经济运行。

#2号炉水冷壁两次爆管仅相差27天。第一次发生在2016年9月27日,爆管为炉后侧从B侧数第22根,位置为第1层吹灰器的第1个吹灰口下方约0.6米处,离燃烧口约3米,爆口上部0.05米处存在一道厂家焊口。

1、宏观和测量

1.1宏观特征

1、爆口位于管样向火侧纵向开口,爆口张开较小,纵向长13.0mm,宽1.5mm。

2、爆口部位存在明显鼓包和结渣,稍远离爆口外壁未见明显结渣。

3、爆口对应的内壁局部存在较厚的红褐色垢层,稍远离爆口内壁未见明显垢层;另外爆口附近内壁的焊口存在焊缝根部凸出,最高1.5mm。

1.2测量检查

1、在爆口部位存在因局部鼓包胀粗情况,其他部位的外径未见胀粗,爆口部位胀粗6.30%。

2、在爆口部位存在明显壁厚减薄,其他部位的壁厚未见减薄,爆口部位减薄20.8%。

2、金属强度及金相分析

2.1属强度分析

1、爆口部位的硬度明显较低,为110HV,已低于DL/T 438规定的下限值111HV,其他部位的硬度值符合标准的规定。

2、管样的塑性延伸强度、抗拉强度和断后伸长率符合GB 5310对20G新管的规定,向火侧的各项拉伸性能指标均略低于其背火侧。

2.2金属金相分析

1、爆口部位向火侧外壁存在氧化皮略厚,最厚为0.2mm;远离爆口部位向火侧外壁氧化皮较薄,为0.1mm。

2、爆口部位向火侧内壁存在较厚垢层,最厚为1.0mm,垢层中可见大量的亮黄色Cu颗粒;远离爆口部位向火侧内壁垢层较薄。

3、爆口部位内外壁存在较多的沿壁厚方向发展的蠕变微裂纹和孔洞,显微组织中存在较多蠕变孔洞,珠光体球化5级;爆口部位背火侧及远离爆口向背或侧的金相组织为铁素体加珠光体,珠光体未见球化。

3、外壁氧化皮和内壁垢样分析

管样向火面内壁垢量为332.0g/m2,垢层呈暗红色,清洗后有明显点状的腐蚀坑。对外壁氧化皮和内壁垢层能谱成分分析发现:

1、管样外壁氧化皮主要元素为Fe和O,还均存在少量腐蚀性元素S及Ca、Si、Al。

2、管样内壁垢层主要元素为Fe和O,还存在Cu、P、Ca,其中Cu局部含量高达14.43%,P高达15.64%。

4、爆管原因分析

1、管样的化学成分、除爆口部位的维氏硬度、规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率和显微组织符合相关标准的规定,可排除管子原材料因素。

2、管样爆口部位内壁垢层存在Cu、Ca、O、Mg元素,可知凝汽器铜管曾发生过泄漏,使未经处理的生水进入炉水系统;另外内壁垢层存在的P元素为炉水加药引入。经查历史数据,我厂今年来炉水Cu含量一直在标准值(5微克)以下,其他化验数据如PH、Ca、Mg的含量也在正常范围,未出现长时间超标现象,但投产以来低压加热器曾发生过数次泄漏,水冷壁的析铜可能发生在泄漏运行的时间段,虽然凝汽器铜管未发现有泄漏现象,但不排除部分铜管有腐蚀和冲刷。

3、在爆管管子附近一共割取了九根异常的管样,综合所割取的管样, 这一屏水冷壁管原厂焊口均在C角喷燃器口上方3米附近,即炉膛高负荷区域,且焊口均存在明显的焊缝凸环,在焊缝凸环向火侧亦都发现有积垢,管外有焦渣附着,其余管段或没有焊口处均未发现有积垢或其他异常现象,说明焊缝凸环引发水冷壁管内积垢。

4、爆口向火侧垢量达到332.0g/m2,爆口出现氧化皮且厚度为0.2mm,可知该管壁局部有结垢导致过热现象。

综上可知,此次爆管类型为管内积垢导致局部管壁长期过热,而水冷壁焊缝形成凸环是诱因。此次爆管产生机理为:水冷壁焊缝凸环降低了该部位附近工质的流速,并在该部位形成涡流,在向火侧的较高壁温作用下该部位工质浓缩加剧,易使水冷壁内工质中的Cu、Ca等杂质颗粒沉积到该部位形成垢层,Cu2+在水冷壁上的沉积对水冷壁管内壁的保护膜产生破坏作用,导致水冷壁管内壁出现点蚀。随着机组的长期运行,该部位的垢层不断增厚和有效钢材的不断减薄,垢层的传热仅为正常水冷壁钢材的1/200甚至更低,管壁的热量难以被管内工质带走,使得传热恶化,从而导致该部位的管壁温度持续升高,当管壁温度升高至高于20G材料的最高使用温度后(460℃),就会引起水冷壁管局部长时过热,使管材各项性能持续下降,引起管道局部鼓包进而导致升高该部位的内压环向应力。当材料的高温强度低于内压环向应力后该区域发生失稳,导致局部鼓包变形直至爆管泄漏。

5、防范措施

1、加强机组汽、水的化学监督检验工作,及时发现和处理汽、水质异常。

2、停机检修时抽查水冷壁焊口及各联箱、弯头,发现异常及时处理,特别是高负荷区域有焊口部位的附近管段和弯头管段。

3、长时间停炉时,采取停炉过程中加药使水冷壁形成保护膜和停炉后烘干保养的方式,并严格执行烘干措施,防止管内积水产生腐蚀。

4、机组检修时做动力场试验,防止火焰产生偏斜,导致部分水冷壁热负荷过高。

5、正常运行保持合适的风量、风速,避免低氧运行,防止水冷壁附近出现还原性气氛。

6、加强运行监视,发现加热器或凝汽器有泄漏现象,及时处理。

参考文献:

[1]彭国达.锅炉水冷壁爆管分析[J].理化检验-物理分册.2003.39(11):584-589

[2]吴非文.火力发电厂高温金属运行[M].北京:水利电力出版社.1979.

论文作者:刘岸青

论文发表刊物:《基层建设》2017年4期

论文发表时间:2017/5/25

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