火电厂空气预热器堵塞原因分析及对策论文_王飞波

(东方电气集团东方锅炉股份有限公司 四川省成都市 611731)

摘要:结合郑州新力电力有限公司#2锅炉超低排放改造后空气预热器参数的变化,分析了火电厂锅炉采取SC R 装置后对空预器堵灰的影响及高压加热器退出运行、两炉一塔对空预器堵灰的影响,提出了预防空预器堵灰的措施和解决方案。

关键词:火电厂;空气预热器;堵塞原因;分析及对策

1导言

郑州新力电力有限公司#1、#2锅炉为武汉锅炉厂生产的WGZ670/13.7型锅炉,锅炉采用超高压、自然循环、单炉膛四角切圆燃烧一次中间再热。脱硫系统设计为两炉一塔形式。2016年郑新公司#1、#2机组在脱硝系统安装投运两年后又进行了超低排放改造。2016年郑新公司#1、#2机组完成超低排放改造后,先后于10月29日、11月12日点火启动,经过1个月的运行,发现#2锅炉空气预热器甲1、乙1差压异常升高并有逐渐升高的趋势,随后,甲、乙侧排烟温度及一、二次风温也相继出现了较大幅度的波动,判断#2锅炉空气预热器出现堵塞。2017年3月16日#2锅炉停炉后检查发现下组空气预热器甲、乙侧堵灰严重,甲侧更为明显。

2锅炉脱硝系统和空气预热器系统介绍

2.1脱硝系统:脱硝工艺采用选择性催化还原(SCR)工艺,尿素热解制氨法。锅炉设置两台SCR反应器,脱硝装置采取高尘布置(即脱硝反应器布置在锅炉省煤器和空气预热器之间),布置3层催化剂,脱硝系统采用声波吹灰,反应器出口NOx浓度小于50mg/Nm3。

2.2空气预热器系统:锅炉空气预热器的型式为单级管箱式布置,共分三层,每层有16个管箱,高度分别为7m、3.5m、3.1m。

3空预器堵塞的原因及对运行造成的影响

锅炉安装SCR脱硝系统后,对空气预热器的运行主要有以下影响:

3.1在火电厂空气预热器烟气环境下,SCR脱硝

系统中的逸出氨(NH3)与烟气中的SO3、水蒸气生成硫酸氢铵,当温度低于147℃时,硫酸氢铵会结露呈现为液态粘稠状物质,而这一温度段正好属于空气预热器的中、低温段。液态的硫酸氢铵具有很大的黏性,会附着在空气预热器受热面上,捕捉烟气中的飞灰,使管壁挂灰加剧,严重时堵塞空气预热器管子,影响空气预热器的流通换热能力,同时,硫酸氢铵凝结物呈中度酸性,再次加剧了换热元件的腐蚀和堵灰。另外,空气预热器堵塞使空气预热器阻力增加,造成风机电耗增加,影响机组经济性。

3.2火电厂锅炉燃烧过程中生成的SO2通过SCR反应器时在活性成分V2O5的催化作用下会部分生成SO3,使烟气中SO2向SO3的转化率增加,即烟气中的SO3含量增加,加速了NH4HSO4的生成,同时也造成烟气酸露点温度升高。在这两个因素综合作用下,加剧了空气预热器的酸腐蚀和堵灰。

3.3目前,环保排放指标参数要求非常严格,考核较以往更为严厉。为了避免环保参数出现不达标,机组运行中,通常脱硝效率都保持在90%~95%,锅炉喷入较多的尿素溶液,导致氨逃逸过高。过多逃逸的氨增加了与烟气中的SO3反应生成硫酸氢铵的几率,使硫酸氢铵结露量增加,液态硫酸氢氨易附着于空气预热器传热元件表面,然后不断捕捉飞灰,形成融盐状的积灰,最终造成空气预热器的堵塞。

4#2锅炉空气预热器堵塞的原因分析及处理

2016年在#1、#2机组完成超低排放改造后,先后于10月29日、11月12日点火启动,经过1个月的运行,发现#2锅炉下组空气预热器甲1、乙1差压持续升高(见表一,二),两侧排烟温度的偏差逐渐增大至10℃,初步怀疑空气预热器运行情况异常,此时,一、二次风温以及引风机电流等参数均未出现明显变化。12月份#2机组高压加热器系统因为疏水管道泄漏,多次退出运行消缺维护,甲、乙侧空气预热器差压出现升高现象,同时甲、乙侧排烟温度及一、二次风温也相继出现了较大幅度的波动,造成机组无法带高负荷运行,并限制了部分制粉系统的正常出力,甲侧排烟温度最高升至163℃,对布袋除尘器的安全运行造成了极大的安全隐患。进入2017年元月份后下组空气预热器甲1、乙1差压明显开始增大,同时热风温度开始下降,特别是甲侧热风温度下降明显。根据这些现象判断为空气预热器堵塞,甲侧堵塞尤为厉害。具体数据见表三、四。通过对同类型锅炉空气预热器堵塞的主要原因排查分析,结合#2锅炉空气预热器运行期间的特征,以及超低排放改造前后的设备性能分析,得出以下结论:

4.1#2锅炉启动以后,机组负荷长期维持在500±50t/h,炉膛出口NOx维持在500±50mg/Nm3,喷氨量随机组负荷的变化维持在350~450L/h,声波吹灰设备运行正常,氨逃逸从未出现大于2ppm的现象,而且从脱硝系统三层催化剂的差压进行对比观察,一直较平稳。因此基本可以排除由于过量喷氨,导致氨逃逸过高而造成空气预热器的堵塞。

4.2#2机组高压加热器系统自2016年12月至2017年3月,因为系统泄漏多次退出检修。(见附表五:高压加热器系统退出前、后,风烟系统及SCR进口烟温分析表)通过以上数据分析,每次高压加热器系统退出以后,主汽流量减少40~50t/h,给水温度降低80℃左右,在给水温度大幅下降的同时,空气预热器出口风温也发生了较为显著的变化。数据显示,2016年12月2日高加系统退出后,检修时间长达276小时;2017年1月17、18、28日高加系统退出后,造成空气预热器处风温最大降幅曾达到13℃。空预器处烟温长时间低于露点,大量的硫酸氢铵连同灰粒黏附在空气预热器管壁上,造成空气预热器换热效果急剧下降,并产生大量的积灰。这是造成空气预热器堵灰并加剧堵塞的主要原因。

5空气预热器堵塞的预防措施

5.1高度重视高加系统退出检修对空气预热器堵灰的影响,优化运行方式及高加系统退出的相关操作,提高检修维护质量,避免出现高加系统的长期停运,从而减小对SCR装置的影响,有效控制空气预热器的堵灰。

5.2针对“两炉一塔”运行的火电厂,必须确保风烟系统的严密性,避免一台锅炉运行、一台锅炉备用期间由于返热烟气,造成空气预热器的管壁潮湿,对换热元件形成腐蚀,引起空气预热器的堵灰。

5.3由于硫酸氢铵黏附在换热器表面之后呈现出既黏又硬的特性,蒸汽吹灰不能有效地去除硫酸氢铵。并且针对加装SCR装置以后空气预热器易堵灰的特点,要充分利用停炉检修,使用高压水冲洗装置对空气预热器进行彻底冲洗,去除长时间沉积的硫酸氢铵。为机组再次启动后的安全稳定运行,创造良好的安全基础。

5.4减少烟气中的SO3采用SCR装置运行以后,催化剂中的钒不可避免地加快了SO2转化为SO3,促使SO3增多。为了减少SO3的生成,火电厂应尽可能采用低硫煤来进一步优化燃烧。

5.5减少烟气中NH3减少烟气中NH3的含量主要从控制进入催化剂之前NH3/NOx混合均匀性、减少NH3的逃逸率、控制烟气温度、提高SCR催化剂的催化活性等方面入手。一般NH3的逃逸率小于2ppm,SCR装置反应空间烟气温度在330~400℃之间,有利于促进NH3充分反应,减少NH4HSO4的生成。

参考文献:

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[4]黄书芳,陈一平.脱硝火电厂空气预热器堵塞原因分析及对策[J].湖南电力,2014,34(06):55-56+60.

论文作者:王飞波

论文发表刊物:《电力设备》2019年第7期

论文发表时间:2019/9/17

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