550可逆式冷轧机卷曲改造方案论证论文_张静,王军宁,杨瑞

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摘要:针对可逆式冷轧机在生产过程中,卷筒出现故障,进行原因分析,提出改造方案,并对方案进行论证。

关键词:轧机;卷筒;改造;论证

1 改造原因:

原550可逆式冷轧机的卷曲机结构为带独立钳口的斜楔式涨缩卷筒。在生产过程中发现,由于卷取机的强度不足,导致卷取机外形由原圆筒型变成现腰鼓型,从而钳口的胀缩功能失灵。现针对卷取机强度不足的问题进行改造设计,恢复轧机的带材生产。

1.1问题分析

目前状况:卷曲时,卷筒同时承受带材的径向压力、带卷重量和卷曲张力,卷筒需要足够的强度和刚度,但是现在的斜楔式胀缩卷筒由于承受这些力后,卷筒严重变形,由原来的圆筒型变成了现在的腰鼓型(图1),钳口加紧失灵,胀缩功能不能有效发挥,卸卷成为困难,对板形也有很大影响。

图1

1.2初定解决方案

为了增加卷曲机强度和刚度,使得卷取机不能变形,最好使用实心卷筒卷取机,采用偏心轴钳口加紧带材头部。实心卷筒机强度和刚度最大,卷曲时产生的卷曲和塌陷变形很小,可保持均匀的张力。

2 改造方案

2.1实心卷筒设计

实心卷筒的传动轴与实心卷筒采用键连接,传动轴尺寸按照原传动轴尺寸制作。为了不改变系统控制参数,因此卷筒的外径和长度尺寸与原卷筒一致,保持原设备的轧制能力。

实心卷筒轴按照原尺寸设计,对轴强度需进行校核。卷筒轴既承受弯矩又承受扭矩,应按弯扭合成强度条件进行核算。

张力范围 600~6000公斤;

卷筒最大扭矩 2400公斤米;

卷筒最大外径 500毫米;

带卷最大重量 500公斤(计算时按1000公斤计算)

2.2 实心卷筒校核

2.2.1 校核轴的强度

图2

2.2.1.1 做出轴的计算简图(图2)

Fy = F卷筒+ F带卷≈19.68KN,FZ= F张力=58.8KN

2.2.1.2 在xy平面内,经计算x=240+751/2 mm时,弯矩最大My =2.74 KN•m

2.2.1.3 在xz平面内,经计算x=240+751/2 mm时,弯矩最大Mz =-8.19 KN•m

2.2.1.4 扭矩 T =23.52 KN•m

2.2.1.5 根据弯矩图可判断出危险截面在均布力的中点处,合成弯矩M= (My2+Mz2)1/2 =8.64MPa

弯扭矩为:Mca=[M2+(aT)2]1/2≈16.55 MPagm,σca=62.69MPa≤[σ-1]=70MPa

2.2.3 轴的刚度校核计算

2.2.3.1 轴的弯曲刚度校核,[y]≤ 0.225~0.376mm ;[θ]≤ 0.0016rad

Y= (-5ql4) / (385EI) =0.0293mm≤[y]; θ= (-ql3)) / (24EI) = 0.000125rad≤[θ]

2.2.3.2 轴的扭转刚度校核,可取[ψ]= 0.25~0.5(°)/m

ψ = 5.73×104 ×T / GIp =0.164 (°) / m ≤[ψ]

轴的校核结束,证明轴的强度是足够的。

结语

可逆式冷轧机原斜楔式胀缩卷取机在实际应用中,由于强度和刚度不足,出现卷筒变形、涨缩系统失灵等问题,导致带材生产不能正常进行。针对这一问题,提出将卷筒改为实心卷筒,这样就可以恢复可逆式冷轧机的带卷式生产,增加设备的生产能力。

参考文献

[1]黄庆学主编.轧钢机械设计[S].北京:冶金工业出版社,2007.

[2]濮良贵,纪名刚主编.机械设计[S].北京:高等教育出版社.

论文作者:张静,王军宁,杨瑞

论文发表刊物:《基层建设》2018年第14期

论文发表时间:2018/7/25

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