(大唐四川发电有限公司新能源分公司,四川 成都 610091)
摘要:介绍了川西某电站母线故障事件现象、处理过程、事件造成的后果,对事件原因进行了分析,提出相对应的防范措施。
关键词:母线 放电 故障
川西某公司所属电站220KV GIS设备于2006年7月投入运行,该设备系西安西电开关电气有限公司生产。
一、事件前运行状态
该电站220kV金定线及220KVⅠ母运行,220KV金定线上网负荷64.8MW;1号机组并网运行,负荷75.4MW;2号机组并网运行,负荷75.1MW;400V厂用系统 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段分段运行;全厂设备运行正常;站内无检修技改工作。
二、事件现象
2019年08月05日13点15分36秒,电站220kV母线1号保护装置(南瑞RCS-915GA保护装置)、220KV母线2号保护装置(南自WMZ-41B保护装置)同时报B相差动保护动作,保护动作出口,220KV金定线线路开关251、1#主变高压侧201开关、2#主变高压侧202开关跳闸,机组至空转状态。
三、事件经过及处理过程
(一)8月5日
电站全停后,启动全厂停电应急预案,恢复厂用电。
根据母线保护的动作报告初步判断为GIS室220KV母线B相发生接地故障。在落实了安全措施后,生产部专业人员会同维护单位人员开展对GIS室进行初步检查判断:
1.对GIS室各部位外观进行检查:GIS外壳未发现放电、击穿、烧焦的痕迹;
2.对主母线进行了绝缘检测:A、C相对
地绝缘为1.4GΩ,B相绝缘为470MΩ。
3.对GIS室各气室进行气体采集,判断
故障点:在对母线间隔靠近2#主变侧母线间隔SF6进行采集检查,有明显的臭鸡蛋味,判断故障为母线间隔靠近2#主变侧母线间隔内母线有放电现象。
4.经讨论决定利用电站原有的SF6气体回收装置先对母线间隔气室进行SF6气体回收。
5.联系GIS厂家西开公司,要求其立即派出专业人员到现场处理故障。
6.启动1、2号机组孤网运行带厂用电和大数据供电,大数据负荷约9万Kw。
(二)8月6日
1.上级单位、西开厂家专业技术人员到达现场查看,初步判定母线出现故障,同意先将母线间隔气室SF6气体回收后开盖检查确认故障点;
2.母线间隔SF6气体回收完成后,采取防护措施后川检维护人员将母线间隔4个检修进人孔打开及母线端盖打开;
3.经过强力通风确认安全后,西开厂家通过进人孔目测发现故障点位于4#保护间隔母线B相水平导体屏蔽触头对母线壳体尖端放电,如图所示:
对故障母线室进行清理;4.厂家开始下料制作主母线、屏蔽罩及支持绝缘子等附件,生产周期5天;
(四)8月8日
抽真空设备运输到现场;联系西开厂家告知8月10号制作完成主母线及相关设备,并将增派两名技术人员到现场进行检修处理;3.组织西开厂家、水电院专家召开专题会讨论了厂家处理方案,提出有关要求和建议;
(五)8月9号
从兄弟电站借一台六氟化硫回收装置运到现场;准备了11瓶六氟化硫运到现场;
(六)8月10号
完成故障母线相邻气室六氟化硫回收压力减半,配合后续抽真空;西开厂家发出备品备件;再次对故障间隔母线室进行清扫;与水电院沟通试验设备进场时间;西开增派两名技术人员到达现场;
(七)8月11号
西开厂家将备品备件运至现场;进行主母线回装及清扫;进行六氟化硫纯度及微水检验正常;对故障间隔抽真空处理。
(八)8月12号
完成抽真空注入新六氟化硫气体;完成回路电阻测试;耐压设备摆放到位,待静止12小时后做耐压及局放试验。
(九)8月13号
完成耐压及局放试验;恢复安全措施。
(十)8月14号
220kv线路及主变恢复供电;倒换厂用电; 7:30机组并网运行归调。
四、事件造成的后果
由于220KV主母线B相水平导体屏蔽罩对母线壳体尖端放电,造成B相接地故障,母线保护动作,导致电站母线停运,两台机组发电受阻,造成弃水电量损失76.65万KW.h。
五、事件原因分析
根据水电院和厂家有关专家分析电站220KV GIS B相母线尖端放电击穿接地故障,通过现场对其它气室的微水、纯度及气体分析检测,均合格,因该母线气室相对断路器、隔离开关气室属于无电弧气室推测其它气室也合格,压力合格,故该母线基本可排除气体性能下降导致放电的原因,同时查阅2018年3月试验气体微水试验均正常。综合分析其B相母线尖端放电击穿接地故障原因为:该工程2004 年出厂,2005 年进行安装,在安装过程中由于工期较紧,土建和电气施工并行作业,现场安装环境不佳,施工单位未按照厂家工艺管理文件要求搭建防尘棚,采取必要的保护措施,导致在母线气室清理过程中洁净度有所降低,气室内部存在异物微粒。当产品在运行过程中,这些异物微粒在电动力的长期作用下会向某个位置逐步移动,当这些异物微粒汇集到足够多时,母线内部场强被破坏,形成放电通道,造成母线导体屏蔽罩对壳体筒壁放电。因此气室中如果存在异物微粒,就有可能发生绝缘故障。该种原因导致放电故障具有一定的随机性。
六、暴露的问题
基建投产时现场安装环境及验收把关不严,对关键环节未执行质量验收签证,导致质量管理失控,在基建安装投运前未及时发现清洁度不满足要求的问题。
七、防范措施
(一)加强质量管控。严格按照三级验收标准要求,严把质量关口。
(二)加强日常管理。做好日常检查维护数据记录对标分析,通过年检预试检测六氟化硫微水、纯度等指标判断设备运行状态。
(三)加强检修管理。做好GIS检修工作安排,结合枯水期来水小和机组停备时间对GIS绝缘盆、支持绝缘子、六氟化硫气体、电弧灼伤母线外壳进行更换。
作者简介:王应考(1965-),男,甘肃甘谷人,学士,工程师,大唐四川发电有限公司新能源分公司副总经理,从事水电、风电、太阳能等新能源生产运营、工程建设管理工作。
论文作者:王应考
论文发表刊物:《科技新时代》2019年8期
论文发表时间:2019/10/12
标签:母线论文; 故障论文; 间隔论文; 电站论文; 气体论文; 厂家论文; 现场论文; 《科技新时代》2019年8期论文;