摘要:随着国家对环保要求越来越严格,为满足国家及河南省政府最新《火电厂大气污染物排放标准》中对NOx排放浓度(不超过50mg/Nm3)的要求,我公司于2015年先后对3、4号机组300MW燃煤锅炉进行了烟气脱硝工程改造。主要采用选择性催化还原(SCR)脱硝工艺技术。改造投运后传热元件发生强烈的腐蚀和积灰,引起空预器严重堵塞,且恶化速度较快,进入冬季环境温度下降及低负荷时特别明显。空预器差压达到3.6Kpa,加大了锅炉设备安全运行的风险性,只能被迫限负荷至270MW以下运行。下面以我公司3、4号燃煤机组为例,对烟气采用SCR法脱硝后空预器堵塞的成因进行分析。
关键词:脱硝;选择性催化还原(SCR);空预器堵塞;氨逃逸
1、空预器堵塞情况
大唐洛阳首阳山发电有限责任公司2×300MW 锅炉为东方锅炉厂设计制造的DGl025/18.2 —Ⅱ6 型锅炉,锅炉为亚临界、一次中间再热、单炉膛、自然循环汽包锅炉。采用平衡通风、中速磨煤机组成的直吹式制粉系统、摆动燃烧器四角切圆燃烧方式,固态排渣煤粉炉,锅炉为全悬吊钢构架,炉顶为大罩壳,整体成倒U 型布置。空预器为容克式再生三分仓立式逆流,烟气进口额定温度:390℃,出口额定温度:144.3℃;一次风进口额定温度:20℃,出口额定温度:351.7℃;二次风进口额定温度:38℃,出口额定温度:341.7℃。3、4号炉增设烟气脱硝系统,采用选择性催化还原法(SCR)脱硝装置,在设计煤种及校核煤种、锅炉最大工况、处理100%烟气量条件下,脱硝效率不低于80%,脱硝还原剂采用氨蒸汽。
燃煤锅炉炉膛内烟气中的SO2约有0.5%~1.0%被氧化成SO3。加装SCR系统后,催化剂在把N0x,还原成N2的同时,将约1.0%的SO2:氧化成SO3。在空预器换热元件表面,SCR反应器出口烟气中存在的未反应的逃逸氨气(NH3)、SO3及水
蒸气反应生成硫酸氢氨或硫酸氨:
NH3+SO3+H20——NH4HSO4 2NH3+S03+H20 ——(NH4)2S04
当烟气中的NH3含量远高于SO3浓度时,主要生成干燥的粉末状硫酸氨,不会对空预器产生粘附结垢。当烟气中的SO3浓度高于逃逸氨浓度(通常要求SCR出口不大于3ppm)时,主要生成硫酸氢氨。在150~220℃温度区间,硫酸氢氨是一种高粘性液态物质(如右图1所示),容易冷凝沉积在空预器换热元件表面,粘附烟气中的飞灰颗粒,堵塞换热元件通道,严重影响流通换热能力和增大了空预器的阻力,同时再次加剧腐蚀与堵灰。
2、空预器堵塞原因分析:
2.1)燃料硫分过高
机组在运行过程之中,尽量控制Sar<1%。燃用高硫煤时,SO3生成量增大。流经空预器烟气的SO3浓度增大,SO3与烟气中的NH3反应量增大。另外含硫量大,使烟气露点温度升高,当空预期温度低于或接近烟气露点时,硫酸蒸汽会在换热面上凝结。
2.2)氨逃逸过高
随着国家对环保排放指标参数的要求越来越严格,在运行过程之中为避免超排,保持较高的脱硝效率。导致氨逃逸量偏大,一般规定氨逃逸不超过3μL/L。烟气脱硝装置运行过程中,除了极端工况造成短时间内过量喷氨外,当喷氨系统设计不当、烟气流场分布不均匀或者喷氨格栅局部喷嘴被堵塞时,也会造成反应器出口局部区域的氨逃逸过大。不同程度的氨逃逸是造成空预器堵塞的主要原因。
对于烟气脱硝装置,除通过氨喷射系统、导流系统、混合系统的设计提高烟气流场的分布均匀性外,日常运行过程中,还需严格控制喷氨量,防止过度喷氨,并定期对喷氨系统的喷氨流量平衡调整,防止局部喷氨过大造成氨逃逸升高。
2.3)烟气飞灰的影响
入炉煤灰分过高,空预器吹灰不及时,一定程度上也会造成空预器堵塞。
2.4)空预器冷端水冲洗的影响
加装脱硝后,空预器安装了冷端高压水冲洗,高压水泵在运行过程之中,出口压力维持在18 Mpa左右。压力不稳定,另外喷嘴在空预器之中与换热面之间的摩擦,导致水压力不足,水冲洗时水压不足,不但不能够起到吹会作用,反而会使空预器烟温降低,加剧腐蚀。
2.5)空预器烟气温度的影响
空预器烟温在150~220℃温度区间,硫酸氢氨是一种高粘性液态物质,粘接在空预器换热面上。
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3、空预器堵塞的解决方法
3.1)、运行中
3.1.1合理控制喷氨量
合理控制SCR出口参数,避免过调。根据设计条件,每台炉SCR系统都有设计最大喷氨量,当投自动或人工调整时,应注意不要高于上限,若是只有大量喷氨才能将NOx降低到排放标准值内时,应考虑其他方面的影响,不应仅靠增大喷氨量来实现。
3.1.2加强对喷氨格栅均匀性的调整
制定喷氨格栅定期调整试验机制,每次检修或每半年均应对喷氨格栅进行一次优化,防止喷氨不均匀造成反应效率下降,浪费氨气的同时造成空预器硫酸氢氨堵塞。
3.1.3控制氨逃逸浓度
运行中加强对氨逃逸浓度的监视,发现氨逃逸浓度异常升高,应立即降低喷氨量,查找原因,若因喷口堵塞或脱落,应及时修复,避免长时间不均匀运行。
3.1.4定期更换催化剂层
建立各炉催化剂台账,对催化剂进行全寿命管理,及时更换失效的催化剂,保证脱硝反应效率。
3.1.5预防空预器压差增大
因脱硝超低排放及当前脱硝调节系统特性问题,对于因氨量瞬间过大造成硫酸氢氨堵塞空预器情况时有发生,为了预防空预器及风烟系统的安全、经济运行。
①.减少带低负荷运行时间,尽量保持70%及以上负荷运行,尤其是冬季尽量减少低负荷运行。
②.提高冷风温度,每年冬季及时开启一、二次风热风再循环,提高冷风温度至20~40℃之间,提高排烟温至160~170℃之间。
3.1.6)对脱硝设备温度、浓度等计量表计进行完善改造,同时也需对表计加强维护,确保表计的准确性。
3.1.7)增加脱硝运行对机组负荷波动调节的灵敏性,减少滞后调节,低负荷状态下可适时退出脱硝运行。
3.1.8)在保证吹灰蒸汽品质的前提下,加强空预器吹灰管理。冷端水冲洗期间,保证冲洗水压力18Mpa左右。
3.1.9)改造锅炉低氮燃烧系统,切实降低NOx 浓度,减少喷氨量。
3.1.10)降低过剩空气系数,保持低氧燃烧,减少SO3生成量。一般情况下燃烧室过剩空气系数的临界值约为1.05,保持在低于此数值下运行,对降低SO3生成量有显著作用。
3.2)、停炉时
(一)高压水彻底清洗。
(二)更换耐腐蚀材质的换热面。
(三)消除系统漏风。
结语
随着环保要求的日益严格,越来越多的燃煤电厂选择应用SCR脱硝工艺,由于其工艺特点,不可避免会对空预器带来腐蚀及堵塞的不利影响,做好脱硝系统的运行优化调整,对空气预热进行合理改造,可最大程度减小SCR工艺对空预器带来的不利影响,在保证NOx达标排放的同时,实现安全生产。
参考文献:
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[2]《防止电力生产事故二十五项反措》 1992年 能源部 颁
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[4]李 洋.燃煤电站锅炉及SCR脱硝中SO3的生成及危害〔J〕.锅炉制造,2011,(3):36-40.
作者简介:
李英超(1984-10-08),男,汉族,籍贯:河南省平顶山市宝丰县马街北村,当前职务:普通职工,当前职称:助理工程师,学历:本科
论文作者:李英超
论文发表刊物:《电力设备》2017年第36期
论文发表时间:2018/5/14
标签:烟气论文; 锅炉论文; 温度论文; 浓度论文; 系统论文; 硫酸论文; 负荷论文; 《电力设备》2017年第36期论文;