高炉炉前液压泥炮故障分析与排除论文_沙垄楠

莱芜钢铁集团设备检修中心 山东济南 271100

摘要:泥炮作为高炉炉前最为重要的两件设备之一,其作用就是高炉出铁之后将铁口堵住。因此高炉是否可以正常工作,和泥炮的可靠性有着很大的联系。当前高炉泥炮都是采用液压泥炮,尽管不同的高炉所采用的泥炮型号不同,但是其原理基本上相同,主要是由回转机构以及压紧机构和打泥机构构成。如果高炉泥炮产生故障,就会出现高炉慢风以及休风情况,对高炉的生产会产生很大的影响,严重的还会造成一些安全事故。泥炮产生故障的原因很多,本文主要就对泥炮液压产生的故障进行合理分析,并且在这当中对其所产生的故障及时排除。

关键词:泥炮;液压系统;故障分析

1 泥炮液压系统构成和原理

高炉炼铁当中需要定时出铁,在出铁之后需要对高炉铁口堵住,液压泥炮作为炼铁厂专门实施堵铁口的主要设备。液压泥炮主要是由打泥机构和压紧送机构和回转机构构成,在当前高炉当中一般主要就是对旋转压炮动作按照顺序完成,配套的液压系统一般就是采用比较成熟的手动换向控制系统。典型泥炮液压系统如图1 所示:

图1 典型泥炮液压系统

回转缸快速前行顶住出铁口→保压延时→打泥缸前进→保压延时→打泥缸退回→回转缸退回,完成一次工作循环。

1.1 回转缸运动

快速进炮,启动液压泵,5YA 通电吸合,向蓄能器15 充压;2YA 通电吸合,换向阀1 切换至右位,压力油经单向节流阀5 到平衡阀2 左位,进入回转缸7 无杆腔,回转缸向前运动;回转缸7 有杆腔压力达到顺序阀3 调定压力时,实现差动连接,回转缸快速进炮。

保压延时,回转缸运行至出铁口时,无杆腔压力升高达到顺序阀4 调定压力时,无杆腔液压油回油箱;2YA 失电,换向阀1 回到中位,5YA 失电,蓄能器与回转缸7 无杆腔接通,实现保压。

快速退回,待打泥完成后,1YA 通电吸合,换向阀1 切换至左位,压力油经单向阀节流阀6、单向顺序阀4 进入回转缸有杆腔,实现快退;同时,5YA 得电,蓄能器与回转缸无杆腔断开。

1.2 打泥缸运动

打泥缸前进,在回转油缸保压时,4YA 得电吸合,换向阀8 切换至右位,压力油经单向节流阀9、液控单向阀11 进入缸12 无杆腔,打泥缸前进,单向节流阀10 调节前进速度。

保压,堵好口后,4YA 失电,换向阀8 回到中位,液控单向11 实现保压。

打泥缸退回,保压完成后,3YA 得电,换向阀切换至左位,压力油经单向节流阀10 进入打泥缸有杆腔,实现退回。

2故障诊断与排除实例

高炉液压泥炮依靠液压系统提供动力,带动执行机构完成相应的动作。受不同工况的影响,实际生产中泥炮的技术参数会出现偏差,从而造成泥炮工作不正常而影响高炉炼铁生产,一般机械系统和电气系统不出现问题,主要是液压系统的问题。经过长期观察研究分析归纳总结出液压系统容易出现以下几种问题,其解决方法如下:

2.1泥炮系统压力不稳定

在泥炮液压系统中,电磁溢流阀的常见故障是系统压力不稳的主要原因。表现现象: 泥炮在使用过程中,发现设备动作时快时慢,有的时候特别慢,甚至到了不动作的地步。经在液压站观察,泥炮在使用过程中,系统压力在15 - 21MPa 内摆动,泥炮不动作时,系统压力相对稳定一些。调节压力时,压力有变化,使用时压力不稳定。判断原因: 主要原因有以下几项:液压泵磨损排量不稳; 泥炮的一个或两个液压缸可能存在串油现象;二路铰可能存在串油现象; 溢流阀故障。解决方法: 启用备用泵时,压力稳定,说明现场油缸和二路铰没有问题,更换溢流阀后,系统稳定,故判断溢流阀调压弹簧失灵。原因分析: 由于高速通过的液压油造成的流体摩擦,以及有时液压油中混进杂质和水分等,侵蚀周围的金属,这样就产生异常磨损,另外由于弹簧始终处于压缩位置,长时间后容易疲劳,导致弹性不稳。表现现象: 泥炮堵铁口时,在泥塞将炮泥打进铁口的过程中,发现泥炮后坐。

2.2泥炮坐炮

前置油路块上的液压锁( 30 通径) 磨损严重或卡上杂质,导致密封不严,受打泥反作用力的影响,泥炮回转机构有后退的趋势,如果液压锁有泄漏,则将导致泥炮向后移位。解决方法: 更换油缸无杆腔前的液控单向阀。一般出现这种情况主要就是炉前现场粉尘较大,更换液压件或胶管时,不可避免的有杂质进入到系统内部,另外经长时间的冲刷磨损也可能导致液控单向阀密封锥面有缺陷,从而导致液控单向阀密封不严。

2.3泥炮溜炮

在使用泥炮压制铁口的过程中,发现泥炮在转过行程高点后不能定位,慢慢地溜向铁口。其主要原因是前置油路块上的液压锁( 20 通径) 磨损严重或卡上杂质,导致密封不严,过高点后受泥炮重力的影响,泥炮回转机构有向前运动的趋势,如果液压锁有泄漏,则将导致泥炮向前移动。解决方法: 更换油路块上的液控单向阀( 20 通径) 。原因分析: 外界杂质的侵入导致液控单向阀密封不严,同时,油液长时间的冲刷磨损也会导致液控单向阀锥面出现缺陷。从而造成溜炮现象。

2.4泥炮曲臂断裂

液压泥炮的曲臂由于自身所需要承载很大的冲击力,所以为了能够满足其强度要求,曲臂不能太薄。比如,某个液压泥炮曲臂断裂出现故障,主要在一号高炉出现,液压泥炮曲臂出现断裂,高炉慢风,在现场进行加固之后的十天左右又产生断裂,在对其重新加固之后隔日高炉休风整体更换液压泥炮。然而新的液压泥炮在应用不长时间又产生曲臂断裂的情况;其次,对于发生在三号高炉液压泥炮中,其故障主要有两点内容,第一,高炉液压泥炮曲臂需要整体实施铸造,其断裂的曲臂主要就是铆焊件,折点位置焊接不是很牢固,使得在折点位置出现断裂。第二,高炉液压泥炮设置的压力比较高,造成高炉持续性的产生曲臂断裂情况。因此,基于此,首先对液压泥炮液压站的极限压力进行重新设置,安排检修人员不断实施检查,避免液压超压运行。第二,对于既有的曲臂备件进行合理加固处理,使得曲臂厚度和设计要求相符合,将其承载能力加强。

3液压泥炮的修复技术

3.1泥缸修复

对泥缸内孔进行确认,对缸内孔进行判断,其属于镀铬处理或是氮化处理。通常,若只是产生表面轻微的划痕,在对镀铬处理泥缸这就需要实施退铬-珩磨-镀铬-抛光处理; 在对氮化处理的泥缸需要对其实施内孔珩磨处理;若是损伤只是局部的线状拉伤,就可以采用补焊的方式对局部进行处理,对内孔精车实施修复;在出现大面积的损伤时需要对其扩孔处理,并且和打泥活塞配合。在对于泥缸实施扩孔当中,需要加强泥缸厚度的确定,确保其强度符合要求。

3.2油缸修复与改进

气缸体修复首先检查气缸体,结合内部孔表面损坏,确定修复计划。它通过镀铬来完成,以抛光轻微的可见划痕并满足公差要求以适应尺寸补偿。镀铬工艺可达到0。薄膜厚度为0. 15 ~ 0. 2 毫米,局部线张力伤害可以修复。焊前清理焊缝,选择合适的焊条,焊前预热焊体,并根据焊点尺寸调整焊接电流。焊接完成后,在完成气缸体修复之前,可以修复机床内孔,完成对焊机的研究,完成气缸体的修复。同样,如果外圈损坏严重或损坏面积大,可以通过减小杆直径修复活塞杆修复和缸体修复的技术方法,油缸杆直径的最小尺寸可以通过泥浆返回速度来计算。有时会发生由于使用该装置时静密封失效导致的气缸泄漏。已经发现泄漏是由于静密封环的损坏。因此,原始凹槽在修复过程中膨胀,并且在O形环的支承表面上增加了一个固定环,以防止O形环中的间隙咬合并提高静密封的支撑力,良好的润滑有效解决了静密封损坏的泄漏问题。

结语

炼铁高炉液压泥炮,是炼铁行业主要的炉前设备,通过对泥炮液压系统和回转机构的分析,结合实际工作现场,总结泥炮的液压系统出现的各种故障现象,发现故障产生的原因,得出液压泥炮的故障排除方法,提高了液压系统的可靠性以及高炉的工作效率,实现了高炉长期安全生产。

参考文献

[1]郭浩,许光,高本国.高炉液压泥炮的改进[J].天津冶金,2018(01):24-26.

[2]惠展,邵琳,康敏.液压泥炮漏泥问题的分析和探讨[J].重型机械,2016(06):96-99.

[3]戴琳,李润明,时本宁.太钢高炉液压泥炮开口机的改造[J].炼铁,2004(S1):68-70.

论文作者:沙垄楠

论文发表刊物:《基层建设》2019年第12期

论文发表时间:2019/7/17

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