全套管嵌岩咬合灌注桩施工技术论文_赫海玲

中铁十二局集团第三工程有限公司 山西太原 030024

摘要:地铁车站维护结构采用咬合桩,桩端进入中风化岩,属嵌岩桩,且中风化石灰岩强度较高,一般桩机设备入岩困难,而采用全套筒钻机结合凿岩旋挖机施工,既保证了全套管钻孔咬合桩优点,又有效解决了快速凿岩问题。基于此,本文对全套管嵌岩咬合灌注桩施工技术进行论述。

关键词:全套管 嵌岩 咬合桩 技术

1 工程概况

以徐州市城市轨道交通2号线一期工程文博园站为例,此站全长288m,标准段基坑开挖深度约16.321~17.417m。大里程约110m范围内下伏11-2-3中风化石灰岩。

2 基底工程地质

11-2-3中风化石灰岩:灰白色~青灰色,中厚层状构造,隐晶质结构,夹白云质灰岩,较硬岩,岩体较完整,局部岩溶裂隙发育,岩溶形态主要表征为溶隙、溶沟及溶洞,溶洞主要以充填型为主,充填物为硬塑状褐黄色黏土,局部夹灰岩碎块,TCR:75~95%,岩体基本质量等级为Ⅲ级。该岩层产状为SW315o∠70o ~85o。该层的主要物理学指标如下:天然单轴抗压强度63.5 MPa,饱和单轴抗压强度82.80 MPa。

3 适用范围及总体方案

本工法适用于适用于场地有限,工期要求紧,距离市区较近,基坑处于岩层中的围闭、止水施工工程。

4 施工工艺原理

咬合桩非嵌岩段采用全套管搓管机成孔,主机为捷程桩工自主研发的MZ-2B冲抓型全套管搓管机,并配有CGB110型独立液压泵站;嵌岩段采用全回转全套管钻机辅以嵌岩旋挖机成孔,机械类型为徐州盾安DTR全回转全套管钻机及配套液压工作站。在咬合桩成孔过程中,用套管正反扭动或360度全回转加压下切,套管内采用抓斗自由下冲取土,使套管压入至桩底标高以下,利用钢套管护壁成孔。

图4.1咬合桩施工设备

当成桩过程中存在局部桩体入岩时,可采用旋挖钻钻岩跟进(需搭配短套管调节外露管节尺寸)进行处理:钻孔咬合桩嵌岩段均采用回转全套管钻机进行施工。施工时,先钻进取土至岩面,然后撤掉冲抓斗,采用旋挖钻钻岩跟进。旋挖钻施工嵌岩段时,选用不同钻具,根据岩石强度选择钻斗;先用筒钻嵌岩,到底部时改用截齿钻嵌岩清底,同时,以全回转全套管钻机的扭矩将套管下压,直至孔底,之后施工与单桩施工工艺流程一致。

图4.2嵌岩段咬合桩施工

5施工工艺流程及操作要点

5.1施工工艺流程

施工原则是先施工素(A)桩,后施工荤(B)桩,其施工工艺流程是:A1-A2-B1-A3-B2-A4-B3……

图5.1排桩施工工艺流程

5.2 操作要点

5.2.1 咬合桩工艺要点

1、导墙施工:为确保桩基定位准确与稳定机台,在桩顶设混凝土导向墙。

图5.2导墙施工

2、钻机就位:待导向墙达到设计强度后,拆除模板,重新放样排桩中心。

3、非嵌岩取土成孔:钻机就位后,先压入第一节9m套管,压入深度约2.5~3.0m,然后用抓斗从套管内取土,一边抓土,一边下压套管,每下压一次,用水平及竖向调直油缸进行纠偏。

4、嵌岩段施工

当桩底端入岩时,采用全套管钻机结合凿岩旋挖钻机施工。根据岩石强度选择钻头;先用筒钻嵌岩,到底部时改用截齿钻嵌岩清底,同时,以全回转全套管钻机的扭矩将套管下压,直至孔底。

图5.3嵌岩段咬合桩施工

5、吊放钢筋笼:如为B序钢筋砼桩,成孔检查合格后整节多吊点吊装钢筋笼,钢筋笼标高由套管顶端处标高来计算,钢筋笼下到孔底标高后,对钢筋笼进行定位、固定,防止钢筋笼偏移。

6、浇筑砼:荤桩采用普通混凝土浇筑,素桩采用超缓凝混凝土灌注,技术指标为初凝时间≮60h)。

7、拔管成桩:采取边灌注混凝土边拔管,过程中保持套管埋深(砼面)长度不少于2.5m。

5.2.2施工关键技术

1、桩的垂直度控制

为了保证A、B桩间的咬合量,除对其平面位置严格控制其外,也必须严格控制桩体垂直度,根据规范规定,桩的垂直度允许偏差为3‰。

①套管垂直度的控制。施工前先检查单节套管的垂直度,根据桩长将配置好套管全部连接起来,全长垂直度偏差控制在1‰~2‰。

②钻孔过程中垂直度控制。采用铅锤没入油桶中监测外漏套管的垂直度,发现偏差随时纠正。每节套管压入土层后,都要用线锤进行孔内垂直度检测,随时进行纠偏。

③纠偏。成孔过程中如发现垂直度偏差过大,必须及时进行纠偏调整,纠偏的常用方法有:

a)A桩纠偏:如果A桩在入土5m以下发生较大偏移时,利用钻机纠偏,如仍未满足要求,则向套管内填砂土和粘土,边填土边拔管,然后调直套管重新下压。

b)B桩纠偏:同A桩纠偏的方法基本相同,其不同之处是不能向套管内填土,应填入填入与A桩相同的超缓凝土,否则在桩间可能留下夹土,从而影响排桩的止水效果。

2、分段施工接头的处理方法

施工筹划安排多台钻机分段施工,存在后施工段与先施工段存在冷切问题。处理方法为在两个端头B桩位设置一个砂桩(成孔后用砂灌满),待后施工到接头时将砂子挖出,灌上混凝土,施工缝位置在补打高压旋喷止水桩。

3、事故桩的处理方法

在咬合桩施工过程中,因A桩超缓混凝土的质量不稳定出现早凝现象或机械设备故障等原因,造成咬合桩的未能在初凝前咬合而形成事故桩。对于事故桩的处理可视不同的具体情况分别采用平移桩位单侧咬合;全回转硬切割加高压旋喷止水桩处理等方法。

4、克服管涌的措施

混凝土管涌亦可称混凝土绕流管涌。

①成孔过程中应随时观察施工桩周围土体及已浇筑砼的动态。依据套管的下压能力,始终保持套管超前,后抓土原则,保证孔内留足一定厚度的反压土层造成一段“瓶颈”,阻止相邻桩混凝土的反压,造成混凝土流动,也可采用在套管内加入部分水,与邻近土体保持压力(水压)平衡的方法防止“管涌”。

②B桩成孔过程中应时刻注意相邻两侧A桩混凝土顶面是否下陷,也需时刻关注抓斗取出来的土是否为夹心土,如发现A桩混凝土面下陷或全是混凝土,应立即停止B桩开挖,采取一边下压套管,一边向B桩内回填混凝土,直到完全制止住“管涌”为止。

③A桩混凝土的坍落度宜为160±20mm,降低砼流动性,增加阻力克服管涌。

6应用实例

徐州地铁文博园站共施工咬合桩808根,嵌岩深度合计3428.8m,在基坑开挖过程中未发现渗漏水。可见部分桩体垂直度、咬合量及整体观感质量均达到了预期效果。因此可以说咬合桩应用在文博园站维护结构中是非常成功的,嵌岩段施工效果良好。

从标准段中取一个桩体位移监测点进行分析(见下图)可以看出,随着基坑开挖工作的进行,围护桩体的深层最大位移也在随开挖面下移,而随着第二道、第三道支撑的架设,桩体位移随之受到了有效的约束,符合常见采用多道支撑围护结构的变形规律。桩体位移监测数据最大变化值0.22mm/d,最大累计值为13.8mm,符合基坑安全性要求。

图11.1桩体位移数据

文博园站东端头嵌岩较深,基坑开挖后,除少量湿渍,无渗水及漏水现象,咬合桩咬合情况较好,整体外观质量好,无漏筋、鼓包、侵限情况发生。

图6.1嵌岩段成桩情况

该工艺具有对周边环境影响小、对地层扰动小、施工快、造价低等优点,经过对文博园车站咬合桩垂直度、咬合量及完整性进行检查,均满足设计要求。随着咬合桩在基坑围护结构中应用,采用全套管转钻机配合旋挖钻机施工嵌岩咬合桩的技术可行,是一种集止水与支护为一体的施工技术。

论文作者:赫海玲

论文发表刊物:《基层建设》2018年第12期

论文发表时间:2018/6/22

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