陕西神木化学工业有限公司硫回收装置开车过程中发现的问题及解决措施论文_辛月新 陈俊武 张宇腾 刘杰

摘 要:介绍了中国神华煤制油神木公司硫回收装置试开车情况,阐述了装置试车过程中暴露的一些问题。

关键词:硫回收、克劳斯、SCOT尾气处理、纯氧

1.前言

陕西神木化学工业有限公司(以下简称神木公司)是年产60万吨煤制甲醇生产企业,硫回收装置主要处理上游变换及低温甲醇洗净化装置来酸性气,是公司环保配套设施,该装置于2017年12月开工建设,2018年12月30日一次投料试车成功并产出硫磺。经过近8个月的试运行观察,显示出自动化程度高、运行安全稳定的特点。

2.硫回收装置概况

硫回收装置采用“纯氧无在线炉硫回收及加氢还原吸收尾气处理”工艺,由山东三维石化工程股份有限公司EPC总包,装置设计能力为年产硫磺4500吨。硫回收装置设备除了制硫炉燃烧器,以及比值分析仪、氢分析仪、氧化锆分析仪等关键仪表以及SIS系统从国外引进,其他设备均实现国产化。

3.主要设计参数

硫回收装置的原料为上游变换及低温甲醇洗净化装置来酸性气,酸性气用管道输送至本装置,原料组成见下表;氧气则采用空分装置液氧气化制备,压力0.25MPa,用量约300Nm3/h。

4.投料试车运行情况

为实现2018年硫回收装置开车的既定目标,公司制定了装置建设与试车交差进行的策略。2018年10月7日试车准备组成员陆续进人装置现场开始着手三查四定及试车工作,经过单体试车、冲洗、吹扫、气密实验、水联运,及仪表电气调试等阶段,于2018年12月23日制硫燃烧炉点火,12月30日首次投料成功并出硫磺产品。具体情况如下。4500t/a硫回收装置开车过程用存在的问题及解决措施长明灯运行正常,尾气炉温无法维持,遂将酸性气切出系统,尾气焚烧炉第一次被迫熄火停炉检查。

2019年元月1日,尾气炉火嘴厂家技术人员现场对其气流喷嘴的结构进行了改造。元月2日14:20 装置接收酸性气约600Nm3/h。次日,二期净化酸性气约950Nm3/h全部接入硫回收系统,当天16:30 因尾气焚烧炉火嘴厂家调整运行(配风)工况,导致尾气炉熄火,装置异常停车。

2019年元月18日,尾气焚烧炉再次更换新型主燃枪,消除了枪头“回火”问题,但是,该主燃枪头周围稳燃盘存在局部高温(发红)的现象,厂家回复属于正常现象,不影响设备性能。元月20日,硫回收系统接收全部二期净化酸性气,运行过程气量约2000Nm3/h,高于设计指标1700Nm3/h,系统压力50KPa,克劳斯反应器、尾气处理系统工作正常,焚烧炉排放烟气 SO2含量约50mg/m3,装置运行稳定。

2019年7月23日,酸性气硫回收装置氧气系统投入,装置基本转入纯氧运行状态,硫回收系统接收全部二期净化酸性气,运行过程气量约1800Nm3/h,达到设计指标,系统压力约30KPa,克劳斯反应器、尾气处理系统工作正常,焚烧炉排放烟气 SO2 含量约50mg/m3,装置运行稳定。硫回收率达到99.9以上。截止2019年8月31日,共计生产优等品硫磺约2800t。

4.运行指标情况

2019年元月20日,硫回收系统接收全部二期净化酸性气以来,系统过程气量达到设计指标,除尾气焚烧炉运行温度略低于设计指标,其它指标均正常,制硫及尾气处理系统运行稳定。在现有运行工况下,烟道气SO2排放浓度达到设计指标,但烟道气H2S含量0.11mg/m3高于0.06mg/m3排放标准,装置运行调整存在优化空间。

5.存在的问题

硫回收从2018年12月30日第一次投料试生产至今,暴露出了设计、安装、设备、管理等诸多方面问题,期间利用2019年装置大修的契机也做了相应的改造,并通过加强运行调整、设备检修及维护等方面的管理,装置生产能力基本达到设计指标,运行稳定。但是仍存在以下几方面的不足,需要在以后的运行和改造中加以完善。

①.尾气焚烧炉炉膛温度偏低

制硫尾气加热器进口烟气温度指导运行指标为不大于460℃,从实际运行工况来看,在维持尾气炉运行温度的前提下,该指标无法保证,为尾气加热器的长周期安全运行带来隐患。

原因及措施:尾气加热器前端(换热器)蒸汽过热器取热量不足,导致过热气候排烟温度高。暂时采取降低尾气炉运行温度的措施(尾气炉正常炉膛温度应处于600~750℃,目前实际控制约500~570℃),但不能保证尾气处理后的净化气中硫元素全部转化为SO2,烟道气H2S排放不合要求。长期如此,将会影响烟气脱硫的硫酸铵结晶效果,污染硫酸铵生产工段作业环境,同时也可能会因烟气中的克劳斯反应,造成硫回收烟气管道堵塞。烟道气SO2排放浓度达到设计指标,但烟道气H2S含量高于排放标准,尾气焚烧炉、蒸汽过热器运行调整存在技改优化空间。

②.上游装置生产波动,导致原料气组分变化,硫回收装置调整难度增加

煤化工装置硫回收原料气不稳定,是硫回收装置稳定运行面临的难点之一,当煤质及上游生产装置运行波动时,必然导致原料(酸性气)组分波动,甚至带液,带来制硫燃烧炉、克劳斯及加氢反应器超温,催化剂、脱硫剂不可逆污染二报废,硫磺品质下降等风险,給硫回收设备及操作调整安全带了巨大的风险。国外许多硫回收装置设计,已经把异常状态下酸性气洗净化设施作为必不可少的装置配置设施。

③. DCS系统存在误报警现象

按照规范要求,硫回收装置设置了独立的SIS系统,但SIS系统配置缺少上位机,目前,对SIS系统设备的控制由DCS与SIS系统之间的通讯实现,导致操作、反馈延时,DCS与SIS系统信号传输时发生中断现象,存在不同程度误报警现象,正在查找原因并逐步解决。

试车过程中除以上问题外还存在:因原供暖系统换热面积增加,导致酸性气硫回收装置供暖不充足,存在防冻隐患的问题,目前暂时采取供暖上水管道(界区)增加加压泵的方法,维持系统运行,还要在以后的运行过程中不断完善、解决。

参考文献

[1]王吉云.硫回收在不同负荷下的运行状况和最低负荷确定

[2]张长平.Ⅱ套硫回收装置标定结果及技术分析

[3]李学平.上海石化30Kt/a硫回收装置生产运行分析

论文作者:辛月新 陈俊武 张宇腾 刘杰

论文发表刊物:《工程管理前沿》2019年5卷12期

论文发表时间:2019/11/18

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