胡云忠
山东省田庄煤矿有限公司 山东 济宁 272103
摘要:某矿井田东西走向平均9.9km,南北倾斜宽平均5km,面积49.5km2;开采深度-280~-750m。矿井开拓方式为立井开拓,单一水平上下山开采,开采水平为-506m水平。矿井设计生产能力0.45Mt/a,现开采煤层为1、7层煤,平均煤厚1.1m,顶板一般为粉砂岩或粉细砂岩互层,层理发育、性脆易碎、易冒落,局部为中细砂岩。底板一般为粉砂岩或细砂岩。针对该矿现状,研究了提高综掘机单进的对策。
关键词:薄煤层;特殊条件下;综掘机单进;提高对策
1、前言
煤系地层总体构造形态为平缓的单斜构造,断裂构造发育。井下岩巷迎头仍延用落后的炮掘进工艺,掘进单进已不能满足综采的需要。为加快推动济阳矿井经济开采、科学发展,进一步提升企业经济效益,提出了薄煤层特殊条件下提高综掘机单进的对策。
2、配套设备与运输工艺
煤巷高效掘进配套方式主要有三种:一是悬臂式掘进机与单体锚杆钻机配套作业线;二是连续采煤机与锚杆钻车配套作业线;三是掘锚一体化机组。
2.1煤巷悬臂式掘进机的工艺
悬臂式纵轴掘进机、配胶带运输机出煤、单体锚杆钻机支护的作业方式,对煤层赋存条件有较好的适应性,主要有以下几个特点:①液压传动结构简单,操作简便;②电气系统实现PLC或EPLC控制,监控监测自动化、辅助故障诊断;③机型结构简单紧凑,稳定性高;④总体模块化设计;⑤操控、检修方便。
2.2连续采煤机的掘进工艺分析
连续采煤机用于多巷掘进的快速掘进技术,虽然在同一台设备上实现掘进与锚杆支护不能平行作业,但采用多巷道掘进交叉作业,可实现掘锚平行作业,即先由连续采煤机进入掘进巷道,待连续采煤机掘进一定距离后,连续采煤机经联络巷退到另一个巷道,这时由锚杆钻车进入该巷道进行锚杆支护施工。如此方式交替循环进行,基本实现掘锚平行作业。连续采煤机用于长壁工作面顺槽必须双巷及三巷掘进,不能实现单巷掘进,这种掘进方式巷道空顶距离大,对地质条件要求高,用于煤巷掘进具有一定条件限制。
3、使用效果
(1)现场施工环境。西翼胶带大巷巷道采用直墙半圆拱断面:B净=3800mm,H净=3400mm,其中拱高1900mm,墙高1500mm;B荒=4100mm,H荒=3650mm,其中拱高2050mm,墙高1600mm。巷道采用锚网索喷作永久支护,+5‰的坡度施工。巷道岩石种类:细砂岩、泥岩
(2)使用效果。巷道施工之初采用炮掘掘进,耙装机装矸,载车由人工推至西翼轨道大巷,再由电机车运送至副井,提升至地面,每月平均进尺65m。采用综掘机掘进,并优化矸石运输工艺后,每月平均进尺150m,进尺效率明显提高。同时大大降低了工人的劳动强度,而且迎头核定的人工数量也比炮掘掘进期间要少,真正能达到迎头减人提效的目的,效果比较显著。
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4、制约综掘机单进水平的主要因素
(1)设备维护保养水平。综掘机维护保养水平直接影响着进尺速度,由于煤矿普遍存在技术人员少、检修能力不足的问题,所以导致综掘机故障多,影响单进水平。
(2)运输环节复杂、运输设备故障较多、矿车供应不及时、矸石仓容量较小等都影响单进速度。
(3)配件供应不足也是影响综掘机单进水平的一项重要因素。
5、薄煤层特殊条件下提高综掘机单进的对策研究
5.1以提高各项水平为着力点
5.1.1加强专业管理合理安排接续
为了能充分发挥综掘机的优势,应该做到对特殊地质条件提前预报,利用国内当前先进技术对未知条件提前探明,根据地质资料,合理布置巷道,减少综掘机全岩施工长度,进而提高综掘机单进。
5.1.2加强维修保养确保正常运转
落实设备包机制,明确有司机、维修工组成的设备包机小组。每天8:30-10:30按时检修,确保掘进机、胶带输送机等机电设备正常运转。
5.1.3加强人员培训提高队伍素质
目前掘进区队综掘机司机及维修人员都属于自行培养,普遍存在综掘机司机及维修技术人员不足的现象。可组织工区职工代表到其它单位学习交流;邀请厂方专家来矿进行理论讲座和现场指导,并开展掘进机“网上答疑”,及时解决掘进机使用中出现的问题;选派优秀职工脱产培训;工区利用班前会、学习日、技能大赛,采用讲课、出题考试、现场提问、现场排除疑难问题等形式不断组织职工进行掘进机知识学习,有效地提高干部职工的技术素质和操作水平。
5.1.4升级降尘设备改善劳动环境
安装先进高端降尘设备,改善工人作业环境。降低掘进工作面中粉尘,确保安全生产。
5.1.5合理搭配工艺各取所长
根据现场条件,要求炮掘、综掘两种施工工艺相结合,要按照回采工作面接续原则安排综掘机的接续,提前组织掘进队完成掘进机安装硐室、巷道准备及运输系统工作量,将单轨吊延至掘进机安装硐室。
5.1.6因地制宜灵活运用
该矿井煤层平均煤厚1.1m,半煤岩巷道巷高2.4m,为减少掘进机切割岩石量,提高掘进速度,延长使用寿命,可改变皮带侧底角留底方式,在不影响回采面输送机头正常搭接的情况下,对巷道一侧采用留弧形底的方法,提高掘进单进水平,降低掘进成本。
5.2以加强技术改进为支撑点
5.2.1改造临时支护
传统的吊环式前探梁妨碍截割头使用,拉探梁的不断前移和回撤、安装影响循环时间,对掘进速度影响很大。使用机载临时支护装置,该动力系统采用掘进机的液压系统作为动力系统,在掘进机工作时该装置可收缩叠放在截割部的上后部,不影响掘进机截割作业,对提高综掘机单进意义重大。
5.2.2拐弯施工技术
该矿以往拐弯施工,首先采用炮掘30m,扒斗式装岩机出矸,再将综掘机开进迎头安装胶带及二运胶带。施工工艺复杂,效率低,职工劳动强度大。通过研究改造,采用综掘机切割迎头,后跟装岩机出矸。施工30m即可以安装胶带输送机,减少设备撤除、安装工序,大大提高了工效。
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料断料及输送困难,从而直接影响到配料及喂料的准确性。另一方面是含水量偏高冻块,在其进入一级气流反应器时,不能及时打散,不能发挥出应有的性能特点,直接掉入流化床顶床,从而堵塞顶床筛板,造成流化床压力波动大,降低流化床反应效率,从而影响产量及质量。因此,对于水分的影响要引起足够的重视。
2.5产品质量
下游电解铝行业生产对氟化铝要求,高主含量、低杂质、低水分、低灼减量,以便减少电解过程中电解质的水解反应,提高电解铝的质量;同时还要求氟化铝具有较好的流动性,以满足自动卸料输送的需要,提高劳动生产率,对比国家氟化铝的质量标准GB/T4292-2007(见表1),电解铝行业倾向使用AF-O产品。如果氢氧化铝水分过高的话,所得氟化铝产品中松装密度会偏低,产品应用领域会受限。
3、结论
目前中国氟化铝的产能虽过剩,但随着全球电解铝行业的发展及湿法工艺的淘汰,氟化铝行业仍有一定的发展空间。现有氟化铝生产企业,不但要生产出满足市场需求的氟化铝产品,更要做好氟化铝生产废水中氟化铝及氟化氢的回收和利用,实现氟资源的综合利用,促进和保证我国氟化铝工业的健康和可持续发展。
以低碳经济为代表的全球新一轮的工业革命,将迫使氟化铝技术必然向以下方向发展:资源利用率高、生产过程污染物的产生量和排放量少,产品质量能够促进下游行业的节能减排;作为氟化铝专用的氢氧化铝,附着水指标必须达到附着水<4,并在堆放过程中加强管理,防止外部水分影响,降低氢氧化铝附着水分,可以进一步增强系统生产配比的可控性,防止氟化铝产品的水解,降低员工的操作难度,保障生产系统稳定连续的运行,从而创造出更多的价值。
参考文献:
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论文作者:胡云忠
论文发表刊物:《防护工程》2018年第24期
论文发表时间:2018/12/28
标签:氟化论文; 巷道论文; 煤层论文; 水平论文; 掘进机论文; 作业论文; 进尺论文; 《防护工程》2018年第24期论文;