提高EHNG40/32/40型汽轮机的发电量的措施论文_高喜成,张家滨

提高EHNG40/32/40型汽轮机的发电量的措施论文_高喜成,张家滨

(中国石油兰州石化分公司化肥厂动力车间 730060)

摘要:此论文重点研究如何提高兰州石化公司化肥厂动力车间2#汽轮机的发电量,我通过机组运行模式的改进、与设备、工艺的改善顺利提高了机组运行效率与机组利用率,最终达到了提高发电量的目的。

关键词:汽轮机,发电量,原因分析,措施

一、影响机组发电量的因素及原因分析

(一)前轴Y相振动大,造成非计划停机检修

2#汽轮机前轴Y相振动大,造成非计划停机检修的时间高达1126小时,是制约2#汽轮机发电量的主要因素,原因分析:

1.汽机动静部件之间的摩损情况较为严重;

2.汽轮机前轴档油环密封不好;

3.高调阀存在波动现象;

4.高调阀开度与蒸汽流量之间的线性关系存在不符合现象;

(二)机组抽汽速关阀泄漏,抽汽投入受限

由于汽轮机抽汽速关阀长期漏油,虽多次对其进行消漏,但未彻底消除,致使汽轮机投抽汽时受阻,原因分析:

1.抽汽速关阀底部压盖存在漏油现象;

2.速关阀底部重锤位置可能有所微变化;

3.抽汽放空电动门的限位开关不准确。

(三)机组排汽压力高,电负荷受限制

为了优化生产,降低消耗,致使我厂多台装置陆续关停,导致低压管网用汽量减少,用电设备减少。原因分析:

1.停运设备在逐渐增加;

2.A/B锅炉蒸汽来自化肥车间气泵或电泵,降低了C锅炉除氧器的用汽量;

3.与相关低压蒸汽用汽单位联系不够,低压蒸汽外送量低;

4.送硝酸1.0MPa蒸汽汽未能全部从汽机排汽走;

(四)汽轮机抽汽量较少,抽汽工况运行时间少

由于低压管网供汽量少,致使汽轮机排汽量受限,为了使排汽量、抽汽量达到平衡状态,故而汽轮机抽汽量受限。原因分析:

1.2.50MPa蒸汽管网与3.80MPa蒸汽管网联通阀稍开,使3.80MPa蒸汽导入2.50MPa蒸汽管网,减少了汽机的抽汽量;

2.排汽量受限,为了平衡抽汽量与排汽量,使汽轮机抽汽量降低;

3.汽轮机前轴振动值时常异常增大,导致抽汽投入不及时,一般都是在白班时进行投抽汽。

二、改进措施

(一)前轴Y相振动大,造成非计划停机检修的相应措施

1.机组开盖,更换了汽机前、后轴瓦,校验轴瓦轴颈间隙值,使其达标;

2.更换了高调阀阀板、背幔、弹簧,确保了气流平稳;

3.对高、底调阀的油动机、错油门与内部件进行了检修、校正,确保了调阀的迟缓率达标;

4.参考原始资料,重新确定了505E调速器给出信号与调阀行程之间的关系值,绘制电功率与流量管线图。

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(二)机组抽汽速关阀泄漏,抽汽投入受限的相应措施

1.对抽汽速关阀底部压盖进行消漏,减少蒸汽损耗;

2.校正速关阀底部重锤位置,确保抽汽投入后流量、压力稳定;

3.电气效验抽汽放空电动门的限位开关

,确保开关到位,减少漏量;

4.抽汽安全阀校验,起跳、回坐灵敏,增加机组抽汽工况运行时间。

(三)机组排汽压力高,电负荷受限的相应措施

1.效验排汽管线安全阀,使起跳压力达标;

2.增加除氧器用汽量,汽机排汽量增大,负荷增加;

3.加强与热网、环线岗位之间的联系,增加低压蒸汽供汽量;

4.停用346#减温减压站,使硝酸1.0MPa用汽全从汽机排汽走;

5.协调厂部增大1.0MPa蒸汽用户用量。

(四)汽轮机抽汽量较少,抽汽工况运行时间少的相应措施

1.与厂部联系,尽可能增大乙烯1.6MPa的供汽量,汽机抽汽量加大;

2.关闭2.5MPa与3.8MPa管网联通阀,防止3.8MPa蒸汽窜入抽汽管线;

3.热网岗位尽可能降低2.5MPa管网压力,使汽机抽汽量增加。

三、效果检查

1.2#汽轮机发电量稳步提高。

2016年发电量为26668844度,自2017年此措施实施以来,发电57908220度,较2016年多出3123937度电,按每度电0.57元,增值3123937×0.57=1780644.09元=178.064万元。

2.2#汽轮机停车时间大幅降低。

2016年停机3600小时,此措施实施后2017年机组共停机613小时,多运行时间为2987小时。根根据热功当量计算,通过汽轮机回收热能发电,每小时至少可节约9.81 Mpa蒸汽25吨,全年节约蒸汽2987×25=7.4675万吨,按每吨主蒸汽42元,增值为7.4675×42=313.635万元。

共计增益178.064+313.635=491.699万元。

四、巩固措施

(一)工艺管理方面

1.确保油温油压合格,由当班化工人员每小时检查一次;2.确保转速、阀位稳定,由当班化工人员每小时检查一次;3.DCS运行良好,由仪表当天值班人员每天检查一次;

(二)设备管理方面

1.高、低调阀检查,由当班化工人员每小时检查一次;2.增减负荷平稳缓慢,由当班化工人员随时调整;3.轴封压力保持稳定,由仪当班化工人员每天检查一次。

(三)润滑油管理方面

1.油箱油质分析,由每周二白班化工人员分析一次;2.油箱定期切水,由每周四白班化工人员分析一次;3.废油回收利用,由车间油工每月回收一次。

(四)技术培训

1.理论技术讲座,由车间技术员每月培训一次;2.岗位操作技能讲座,由班长每周培训一次;3.常见事故、事件原因分析及故障处理,由车间技能人才每月培训一次。

五、结束语

此论文提出的相应措施成功解决了2#汽轮机发电量低的问题,使2#汽轮机的全年小时均发电量由之前的额定负荷的16.76%提升到了现在的额定负荷的37.05%,增加了机组的长周期运行时间,降低了机组的检修频率,且有效利用了高温高压蒸汽的热量,大大减少了高品质蒸汽的浪费。为公司“挖潜增效,降低成本”做出了一定的贡献。

参考文献:

[1]王毅林,王培红。汽轮机热力系统运行节能分析[J].汽轮机技术,2002(04)

[2]刘铭。汽轮机的原理及结构分析[J].中小企业管理与科技(上旬刊),2011(11)

[3]中国石油兰州石化分公司.《2#汽轮机装置操作规程》.Q/SY LS(CG)02-02-2017

论文作者:高喜成,张家滨

论文发表刊物:《电力设备》2018年第31期

论文发表时间:2019/5/6

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