河北冀中能源股份有限公司邢台矿 河北邢台 054026
摘要:采煤工作面在通过探巷时,如果层位控制不合理,将会对顶板管理、资源回收和经济效益产生不利影响,通过对5604工作面过中间巷层位方案研究分析,确定科学合理的层位控制方案,为实现经济可行和安全生产提供有力保障
关键词:层位控制
邢台矿5604综采工作面位于5600采区,是该采区最后的一个工作面,所采煤层为5#煤,所采煤层厚度为0.9-1.3m,平均厚度1.2米,工作面内存在断层较多。该工作面切眼安装67个支架,2018年3月份开始初采,推进150m后需通过一条探巷,探巷断面为3.0×2.2m,支护方式为锚网支护,长度100m,因探巷有多条断层,探巷层位多处既不跟顶,也不跟底,如何确定过中间巷层位控制方案,对顶板管理和层位起着至关重要的作用。
因5604综采工作面断层多(共计30多条)、变化快,为保证煤炭资源回收、减少破渣量,工作面起伏较大。距离中间巷25m时,工作面采线位置简要层位素描如图(一)所示:
(图二) 5604探巷简要素描示意图
从安全和经济效益上考虑,确定了两种方案:
方案一:工作面根据两巷角度,调整层位,过中间巷时,层位控制上基本与中间巷一致。
过中间巷时,层位控制上基本与中间巷一致,揭露中间巷时,工作面支架顶梁可以将中间巷顶板托住,该方案对顶板控制非常有利,但工作面10-36#整体下卧1.0-3.0m,仅15架位置厚度下卧1.5m,并且15-36架位置局部顶煤需舍弃,以便于工作面整体顺平,但工作面运输机仰俯角调整较大。根据5604工作面煤层地质特性,直接顶和直接底均为粉砂岩,但在回采过程中,底渣比顶渣坚硬,并且距离煤层底板越远,破底量越大,岩石愈发坚硬,机组破岩难度增大,割煤速度大大降低,采煤机损耗加快,增加材料投入。岩石硬度增加较大后,必须先放震动炮,然后后才能操作采煤机进行割煤,并且产生大渣块较多,影响工作面开机率,工作面整体生产效率降低,煤质下降。
方案二:分段管理,46-60架层位适当起溜与中间巷一致,45-机头沿原层位推进。
5604工作面风巷与5603采空区留有6.0m的保护煤柱,风巷多处底鼓,压力显现明显,46-60架层位适当起溜,将55-67架丢底煤,层位与中间巷一致,45-机头和探巷压力显现不明显,层位按照原工作面推进,其中24#架-10#架需从中间巷上部穿过。
效益方面:工作面6架丢失局部底煤,24#架-机尾层位与中间巷一致,不需破顶,层位比较好控制,不需要进行大角度的卧溜,大大地减少了破岩量,尤其是坚硬的岩石部分,有利于采煤机割煤,减少机组截齿、机组震动等材料投入和设备损害,并且原煤资源比中间巷多出10-15架左右,资源回收率高,煤质好,工作面整体推进速度可保证在每班3刀,经济效益显著,工作面运输机仰俯角不需进行大幅度的调整。
不足方面:24#架-10#架比中间巷层位高出软,容易出现支架底脚和运输机下陷现象,顶板控制上增加了一定难度。层位上需破顶1.0-1.5m,,破坏原巷道支护,在达到中间位置时,底板松软。
通过综合效益对比,5604工作面过中间巷层位控制时采用方案二,46#架—机尾层位与中间巷保持一致,揭露中间巷前层位与中间巷保持一致,45#支架—工作面机头层位按照原层位推进。
在回采过程中,46#架—机尾适当起溜,工作面运输机角度保持在12-15°,层位控制达到预期目标。25-机尾、1-9#架层位和高度基本与中间巷一致,支架顺利托住中间巷顶板,10-24#架提前在穿巷段巷道内摆木垛,防止了支架和工作面运输机下陷。揭露顶锚杆时,采煤机司机放慢速度,防止杂物甩出伤人。
4月26日中间巷顺利揭露,4月28日中间巷工作面支架顶梁全部达到中间巷里帮位置,5604工作面过探巷达到了预期目标,在安全管理和经济效益上实现了双丰收。
参考文献:
[1]徐永圻主编.煤矿开采学.中国矿业大学出版社,1999.
论文作者:王延国
论文发表刊物:《防护工程》2018年第36期
论文发表时间:2019/4/8
标签:工作面论文; 顶板论文; 支架论文; 运输机论文; 方案论文; 机尾论文; 煤层论文; 《防护工程》2018年第36期论文;