现场总线控制技术在垃圾焚烧发电项目设计应用实例及经验探讨论文_牛文台

(光大环保(中国)有限公司)

摘要:阐述了现场总线控制技术在垃圾焚烧发电项目的研究进展,分析项目实施现场总线技术应用步骤和现场总线控制技术配置原则,并列举实例进行方案分析。

关键词:现场总线控制技术;生活垃圾;焚烧发电

前言

现场总线控制技术作为一种新兴技术,由此组成的控制系统—现场总线控制系统(FCS),引发了自动控制领域的革命。广东某垃圾焚烧发电项目(3×500吨/天台三菱马丁焚烧炉+2×15MW汽轮发电机组),率先与德国西门子公司合作,在垃圾焚烧发电项目上大规模应用现场总线技术,实现了国内首家垃圾焚烧发电项目大规模应用现场总线技术的先河。本人参与了整个项目的设计及实施。本文结合现场总线技术在垃圾焚烧发电项目的创新应用实例,对现场总线设计经验进行有益的尝试探讨,希望能为现场总线技术在类似项目中应用推广提供参考。

一、项目实施现场总线技术应用步骤简述

现场总线技术在项目中实施中,主要有以下主要步骤:

1)对全厂总线设计进行规划。

2)对DCS+FCS系统选型。

3)总线设备测试。

对不同协议不同型号的总线设备分类,对有意愿参与项目的厂商,要求厂商提供总线设备样机,配合DCS厂家在DCS的实验平台上做现场总线设备兼容测试及总线信息组态,DCS厂家出具相应的测试报告。上述工作一般要求在招标工作前完成。

4)总线设备硬、软件拓扑设计。

在设计院IO清册和设备清册定稿后,进行总线设备拓扑设计,针对现场总线系统设计进行联合设计,根据工程的特点和要求,在现场总线系统配置、网段划分、安全保护措施等方面做好调研,使系统设计可靠、合理。现场总线网段设计的好坏,是整个现场总线工程成败的关键。

根据工程设计进度,分别按汽机和锅炉两大系统召开多次现场总线设计联络会,通过设计联络会沟通,DCS厂家及设计院逐步完成现场总线DCS系统的硬件设计,硬件设计包括控制器柜(光电转换器、FF或DP卡件)、总线箱、总线电缆的现场敷设(桥接、穿管等)。

5)DCS系统出厂及复原

DCS复原时按出厂验收的项目及设备完成工作。由调试单位负责,DCS厂家配合。

6)现场安装、调试工作

经验证明,在现场调试过程中的85%的问题出现在安装过程中,所以要经常介入接线安装工作中,对发现的问题要求及时整改不留后患。

二、现场总线控制技术配置原则

项目首先经过技术交流及市场调研,确立了采用现场总线技术的思路,考虑到垃圾焚烧发电机组控制系统的特点和要求,采用DCS+FCS的现场总线方案,配置现场总线设备诊断和设备管理软件,充分发挥FCS 的优越性。项目统筹兼顾工程风险、技术创新及建设成本,将纳入现场总线系统设备分类,确定以下总线配置原则:

3炉2机用于测量系统设备的压力、差压、液位、流量等变送器,选择具有PROFIBUS-PA 协议的变送器,全部纳入现场总线系统,重要信号全部考虑冗余环网配置。

单个电磁阀一般不建议采用现场总线;多个电磁阀较集中地域可考虑使用总线型阀岛实现。温度:仍采用常规 I/O 模件,部分纳入现场总线系统。

单个电磁阀不建议采用现场总线;多个电磁阀较集中地域可考虑使用总线型阀岛实现开关量 DAS 设备一般不建议纳入现场总线系统(压力开关、流量开关等)3炉2机电动执行机构控制单元:用于控制电动调节阀门和全开全关型电动阀门使用支持PROFIBUS-DP 协议的现场总线设备;纳入现场总线系统。重要执行机构全部考虑冗余环网配置。

380V 电动机控制和保护单元:用于控制 380V 电动机(包括变频、马达控制器,使用支持PROFIBUS-DP 协议的现场总线设备)纳入现场总线系统。

10KV 电动机控制和保护单元:用于控制10KV 电动机,考虑目前高压电气测控单元各品牌兼容性不好,建议采用硬接线方式接入DCS。

智能分析仪表:尽量纳入现场总线系统。

气动阀门定位器:用于控制气动调节阀门,纳入现场总线系统。

烟气处理系统:烟气仪表及阀门均纳入现场总线系统。

焚烧炉排控制盘及燃烧器系统:由于是进口设备,仍采用硬接线进DCS。

锅炉吹灰系统:DI、DO点较多,采用在现场设置远程IO柜,温压流,电动阀门采用总线形式接入。

空压机系统,采用DP总线形式接入DCS系统

化学水系统,设置远程IO柜在现场,接入DCS系统。

脱硝系统:由于是进口设备,设置远程IO柜接入DCS系统。

渗滤液泵系统、干污泥输送系统有防爆要求的系统,全部采用总线形式接入DCS系统。

循环水泵房和清水泵房设置远程IO柜在现场,仪表、电动阀门,马达保护器均纳入总线系统。

汽机DEH\TSI\ETS系统采用常规方式实现,SOE硬接线接入DCS系统。

采用现场总线仪表设备诊断和管理软件,对 FCS 网络、设备进行诊断和管理。

三、项目实施实例:

1)DCS+FCS系统方案概述

本项目建设规模为3台500t/d的垃圾焚烧炉+2台15MW的汽轮发电机组,采用一套以西门子PCS7为核心的DCS+FCS系统(包括相关的控制站柜、I/O柜、继电器柜、总线接线箱等)。

整个控制系统DCS系统及FCS系统建立在三层网络结构上:信息层(工业以太网)、控制层和设备层。整个系统平台基于SMATIC PCS7控制系统,具有统一的网络结构,统一的硬件配置,统一的数据库系统和统一的组态环境。系统扩展灵活方便,总共分为三层,分别为信息层、控制层、设备层,设备层现场总线可分为二种,要求如下:

1、FCS总线系统与现场仪表之间的通讯采用Profibus-PA通信媒介为屏蔽双绞线电缆。

2、FCS总线系统与具有冗余Profibus-DP 接口的电动阀及调节阀的通讯,及有Profibus-DP接口变频器通讯,通信速率12Mbps,通信媒介为屏蔽双绞线电缆。

DCS系统主要有工程师站、操作站、服务器、控制站、远程IO站、网络通讯及与其它系统的通讯接口等。其中工程师站、操作站及所配置的相应操作设备安装在相应控制室的操作台上,控制站与I/O卡件、继电器安装在机柜室内的机柜中。

DCS系统的主要硬件有工程师站及其外设、操作站及其外设、控制器 AS410H及相应的分布式I/O组件(ET200M)与PLC等其它系统进行通讯的Profibus接口、Modbus RTU接口和OPC接口等。

FCS系统主要通过Profibus冗余双总线通讯方式 具有冗余通讯接口的电动阀及调节阀等智能设备,并通过Y-Link 总线耦合器器接入DP智能控制设备(变频器、马达保护器、软启动器等),通过DP/PA Link 耦合器方式接入PA 总线现场仪表,其中有总线线箱安接装在仪表设备柜现场。DCS+FCS网络结构图如下:

图1 DCS+FCS系统网络结构图

2)DCS控制系统方案

本DCS系统充分考虑了系统的可靠性、可扩展性和开放性,根据控制分散要求、I/O点数和系统设计概念,DCS系统配置了7套S7-410H冗余控制站,3套控制锅炉部分,2套控制汽机部分,2套控制电气及公用部分,5套远程ET200 IO 站。

3)FCS现场总线技术设计方案

本工程DCS 控制器,通过配置2路冗余PROFIBUS-DP 主干网络,实现与现场总线Profibus-PA的无缝结合,适用范围包括部分监测、控制(温度、压力、流量、液位等)

FCS系统主要通过Profibus-DP冗余双总线通讯方式 具有冗余Profibus-DP通讯接口的电动阀及调节阀等智能设备通讯,并通过Y-Link 总线耦合器器接入DP智能控制设备(变频器、软启动器等),通过DP/PA Link 耦合器方式接入PA 总线现场仪表。本工程FCS 共配置25套总线接线箱,安装在仪表设备柜现场。

1.锅炉部分:每套锅炉配置如下(共3套锅炉):

锅炉侧控制器配置2对冗余PROFIBUS-DP 主干,通过OLM(G11)光电转换接人FCS 系统。配置9对中继器实现9段PROFIBUS-DP网段,配置1套Y_Link,连接变频器、软启动器、马达保护器,配置4套 DP/PA Link 耦合器 实现8段PA 网段,配置4总线接线箱详见下图:

锅炉侧 FCS网络配置图

3.公用系统:公用配置如下:(共2套)

公用一控制器配置2对冗余PROFIBUS-DP 主干,通过OLM(G11)光电转换接人FCS 系统。配置9对中继器实现9段PROFIBUS-DP网段,配置4套 DP/PA Link 耦合器 实现8段PA 网段,配置4总线接线箱 详见下图:公用系统侧FCS网络配置图

1)设备管理软件

为了发挥现场总线技术的本质性优越性,配置性能优良的现场总线仪表和设备诊断、维护、管理软件。通过设备管理软件应能够对现场总线仪表、设备进行诊断、监视、参数设定和调整、校验等。

总结

通过在垃圾焚烧发电项目实行现场总线控制技术,凭借强大的FCS支持功能和丰富的智能现场仪表和设备,将DCS 信息采集、诊断监控范围大大扩展,使企业对机组的科学管理上一个新的台阶。实践证明,只要准备充分,设计合理,能明显缩短工程建设阶段电仪专业的安装及调试时间。该项目在2015年6月顺利投入商业运营,目前总线设备运行稳定,反应良好。证明现场总线控制技术可靠,完全可以在垃圾焚烧发电项目上推广应用。

论文作者:牛文台

论文发表刊物:《河南电力》2018年13期

论文发表时间:2018/12/27

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