1、大庆油田天然气分公司生产维修大队2、大庆油田天然气分公司油气加工五大队3、大庆油田钻探井下作业工程公司压裂三队
前言
在油气初加工生产装置中,各类型号的浅冷、深冷压缩机是每个装置的心脏。状态监测保护系统则时刻监测机组的运行状态,避免压缩机因轴振动或轴位移过大,造成灾难性事故的发生。但润滑油从监测点向外泄漏,对压缩机的平稳运行构成了不安全隐患。泄漏严重将导致轴承油膜无法形成,造成烧瓦、轴承表面出现严重的擦伤和划痕。若不及时处理,还容易产生火灾或爆炸的危险,如果停机处理,就会造成很大的经济损失。同时,在资源方面也造成了能源的浪费,以及对环境的污染等。
一、压缩机润滑油泄漏的危害及原因
1、压缩机润滑油泄漏有哪些危害
(1)泄漏造成能源、人力资源浪费;
(2)泄漏严重的时候,须停机处理,会造成很大的经济损失;
(3)泄漏会导致产生火灾或爆炸的安全隐患;
(4)增大机械摩擦阻力,降低机械的使用寿命,甚至会造成烧瓦损轴事故的发生;
(5)泄露增加了工艺人员擦拭、保持环境清洁的劳动强度;
(6)泄漏造成地面光滑,增加了员工跌倒摔伤的几率;
(7)泄漏造成环境污染;
(8)泄漏对压缩机运行构成了机械伤害的安全隐患;
(9)泄漏严重停机处理,增加维修人员的劳动强度;
(10)降低机械运行周期,造成经济损失。
2、压缩机泄漏润滑油的原因
(1)维修操作中存在的原因
以D10R9B型离心式压缩机作为研究对象。当机组正常运行时,压缩机的润滑油系统应在密闭的环境状态下运行,整个机组不应有泄漏点。但由于机组近几年来经常发生故障,拆机维修的次数较多,机械部件、仪表密封部件的参数、性能均发生了变化,造成润滑油从机组状态监测探头电缆引出点向外泄漏(如图1所示)。虽然,每次在安装过程中,针对这种情况,也采取了很多处理办法,但效果并不理想。
状态监测探头电缆引出点密封用的密封垫(图3所示),经过多年的油浸、挤压、收缩、磨损、老化等原因,致使密封垫僵硬老化,弹性下降,密封效果大幅度降低。有时为了处理润滑油泄露问题,装置就必须停机,停机一次就会影响生产5-8小时.因此,这个问题不得到有效、切实的解决,就会给生产带来很大的影响和很严重的后果。
二、解决问题的技巧
1、如何巧妙解决密封锁紧螺帽无法拧紧的技术问题
我们先在如何能将监测探头电缆引出点,密封锁紧螺帽如何拧紧的问题上做文章。由于这个螺帽是圆形的,引进时又没有配备专用的拆装工具,致使螺帽无法拧紧。
通过与相关技术人员进行实际测量和论证,得出的结论是,只要保证密封锁紧螺帽和接线盒后壁的间隙在一定的范围之内,使密封锁紧螺帽能够自由旋转,便于安装或拆卸。如果将密封锁紧螺帽在原有的基础上,加高上端的厚度,并开出几个凹槽,配备专用的特制扳手将其拧紧或旋松,操作起来也非常方便灵活,完全可以达到较好的密封效果。经过论证,方案可行。
2、如何巧妙解决密封垫密封性能下降的问题
(1)巧妙利用空间增加密封效果
通过对状态监测探头电缆引出线流程的观察和分析,发现电缆引出线保护套管的对接接头内部有一个很大的空间,如果能够在这个空间里加装上一个"圆锥体"的弹性橡胶垫,利用对接内部的水纹线和这个密封胶垫进行平面接触,再利用对接压盖来对密封胶垫施加压力,把胶垫压紧。由于橡胶垫产生径向膨胀,使对接内部的空间完全密闭,起到很好的密封效果(如图4所示)。
设计这个密封锁紧螺帽的主要技术含量就在这个带有圆孔的上盖中,没有这个上盖,就失去了这个锁紧螺帽的密封价值了,并且锁紧螺帽的硬度要小于保护管的硬度,用以保护机械的附属设备。
(2)密封锁紧螺帽拆装扳手的研制技巧
根据新型锁紧螺帽结构尺寸和材质,设计了一个直径与之相同的圆环,在圆环的上方制作两个与锁紧螺帽盖上的八个凹槽相匹配的凸台,再在圆环上钻上小孔,攻上螺纹,将一头带有相同螺纹的小钢棍拧上做手柄。锁紧螺帽的凹槽和专用扳手的凸台相啮合,通过手柄给力,就可以将锁紧螺帽拧紧或旋松。为了拆装和调试方便,在专用扳手圆环上开出一个切口,方便探头电缆的移进移出(如图6所示)。
(3)密封胶垫的设计技巧
密封胶垫上要留有穿线孔,穿线孔既不能太大,也不能太小,引线能正常穿入即可,且一定要在中心处对称开孔。如果孔太大,影响密封效果;孔太小,会造成引线穿入困难,有损坏密封胶垫的可能。安装时,应使密封端面保持必要的平衡,必须严格控制端面上的单位面积压力,压力过大,易造成密封胶垫"伞沿"磨损或管壁将"伞沿"切断,压力过小,密封性能会降低,所以要获得良好的密封性能,又有足够寿命,在设计和安装时,一定要保证端面单位面积压力值,在最适当的范围。
4、对两个密封胶垫弹性和材质的要求
我们与橡胶厂的有关技术人员,对两个密封橡胶垫的设计进行了研究和探讨,要求提供的橡胶材料要有以下优点。
(1)致密性和弹性都要好,有适当的机械强度和硬度;
(2)压缩性和回弹性好,永久变形小,抗磨蚀性能好、耐高温;
(3)能在油浸介质中长期工作,一般可达1-2年或更长时间,且不粘附在金属表面上;
(4)材料质优价廉;
(5)制作时的形状、厚度、尺寸等指标必须达到设计要求。
5、电缆密封组件的工作原理
该套密封装置有两道密封,第一道密封是利用对接内部的"圆锥体管道"壳体和"圆锥体"胶垫靠橡胶过盈及对接内部的水纹线和压盖实施密封(如图7所示);
三、技巧方案的实施
1、"圆锥体"密封胶垫的设计
"圆锥体"密封胶垫的一端为27mm,另一端为25mm,高度为12mm。在其中心位置的两侧留有通透的Ф3穿线孔,穿线孔至密封垫的边缘有通透的切口,便于电缆移进移出。
2、"T字形"密封垫的设计
"T字形"密封垫的设计与"圆锥体"密封胶垫的设计类似,也是圆柱形的,只不过在圆柱体的上方加了一个盖。
3、掌握安装技巧
(1)安装时,设备的密封部位应保持清洁,密封部件应进行清洁,密封端面应完好无损,严禁将杂质带入密封部位。
(2)在安装过程中,严禁碰触、敲打,避免保护套管螺纹受到损伤。还应防止摩擦、刮碰等现象,避免密封件破损,影响密封效果。
(3)安装时最好在密封胶墩的表面涂上一层清洁的机械油,以便能顺利安装,不卡涩。
(4)安装密封螺帽时,必须受力均匀,保证端面与保护管端面的轴心线相垂直。
5、达到预期目的
(1)降低经济费用的支出;
(2)通过两道密封润滑油泄漏问题彻底解决;
(3)通过专用扳手可以方便的将锁紧螺帽旋紧或旋松;
(4)使探头在拆装和调试过程中方便灵活;
(5)使探头在拆装和调试过程中损坏的几率为零;
(6)使由于泄漏而引发的能源浪费为零;
(7)使泄漏严重造成停机的经济损失为零;
(8)在安全环保方面起到促进作用。
四、产生的效益
1、经济效益
该成果在4台D10R9B型离心式压缩机应用。每年避免因润滑油泄漏引起的停机事故至少4-6次,每次停机处理约6-8小时,1台机组每小时生产轻烃3.5吨,年增产轻烃约 84 吨。
2、社会效益
(1)保证了生产装置长周期平稳运行;
(2)减少员工擦拭泄漏润滑油的劳动强度;
(3)降低因地面光滑导致员工跌倒摔伤的几率
(4)提高监测探头安装质量级工作效率;
(5)降低生产成本,起到了节能降耗的作用;
(6)消除了生产过程中引发火灾或爆炸的安全隐患;
(7)在安全环保方面起表率作用,对创建无污染站队起到了关键的作用。
5、结束语
压缩机是一种设计精确的机械设备,并且选用优质的材料构成,它的工况良好与否及使用寿命长短的主要因素之一是适合的润滑,润滑油在压缩机运行过程中起着重要的作用。如果压缩机的某些部位得不到适当的润滑,就会产生干摩擦,干摩擦在短时间内产生的热量足以使金属熔化,造成机件的损坏。机器维修工作中,仪表维修人员应根据现场实际情况,在安装过程中不应有磕碰、挤压、导线破损等现象,做好机械密封。作为一名仪表维修工,具备对监测系统常见故障的分析和排除能力,是安全生产的保障。
论文作者:马喜林1 朱河2 李军3,
论文发表刊物:《中国电气工程学报》2019年第1期
论文发表时间:2019/4/24
标签:螺帽论文; 压缩机论文; 润滑油论文; 圆锥体论文; 端面论文; 胶垫论文; 电缆论文; 《中国电气工程学报》2019年第1期论文;