(大唐彬长发电有限责任公司 陕西咸阳 713201)
摘要:本文阐述了某发电厂Ⅱ期锅炉再热汽温自动调节系统的控制方案,系统组成,组态分析及运行情况,全面介绍该系统控制策略的设计思路。该控制系统运行后,能满足现场运行要求,达到了预期的控制目标。
关键词:负荷、前馈、锅炉、再热器、再热汽温、操作回路、自动调节、串级系统
一、引言
我厂Ⅱ期锅炉是上海锅炉厂生产的SG400/140—M412超高压锅炉,再热汽温度设计值为555℃。由于设计、制造等方面的原因,再热汽温度长期偏低,达不到设计值。后将再热汽温度额定值修订为550℃,但仍达不到此值。所以,再热汽温自动系统从投产至今一直不能投入使用。通过对#3、4炉多次改造后,使再热汽温度能达到修订后的额定值550℃,#3、4炉具备了再热汽温投自动的条件。因此,99年#4炉大修时,先对#4炉再热汽温度自动调节系统进行了改造,使其投入闭环自动控制运行。2000年#3机组扩修时,#3炉再热汽温度自动调节系统进行改造。
二、串级再热汽温自动调节系统的基本原理
减温水量扰动的再热器减温常用的方法有两种:喷水式减温和表面式减温,前者的效果与后者的效果相比较,迟延时间能减少1/4;我厂Ⅱ期锅炉再热汽温度采用直接喷水式控制,即通过改变减温水阀门开度来改变减温水量,控制再热汽温度。
我厂#3、4炉建厂时设计的再热汽温自动系统为单级汽温控制系统,其设计原理简单,调节信号只与再热器出口温度有关,并且设备采用DDZ—II系列设备,经过20年闲置,老化损坏严重已不能再用。而且,原来的系统对负荷变化反映不灵敏,而再热汽温随负荷的变化较大,为了使机组更能经济,安全的运行,且能适应我厂机组参与调峰,负荷变化频繁的特点,经综合考虑设计为带负荷变化率前馈的串级汽温控制系统,在调节系统中加入了机侧负荷变化率信号(速度级压力)和炉侧负荷变化率信号(汽包压力)作为调节系统的前馈信号。
系统的组成:再热汽温自动系统由一次测温元件,温度变送器,KMM单回路调节器,TNDFD智能操作器,以及罗托克IQMI执行机构组成。
一次测温元件为K型热电偶,温度变送器为西安温度仪表厂生产的SBWR/M型变送器,迁移为400-600℃,共同为回路提供1-5VDC信号。
KMM单回路可编程调节器是由微型计算机(包括CPU、ROM、RAM、接口芯片)、过程输入/输出通道、人-机对话部分等硬件以及系统程序(包括功能模块、监控程序)、用户程序等软件组成的,通过专用编程器的组态来完成所设计的控制方案,然后通过KMM单回路可编程调节器内部转换变成4-20mA或1-5VDC信号输出,用来控制现场执行机构。
速度级压力和汽包压力变送器电流信号通过配电器,转换成1-5VDC信号送入调节器,作为负荷变化率前馈信号。
TNDFD智能操作器,在手动状态下,输出4-20mA电流信号控制执行机构的开度,自动状态下,接收调节器的输出信号并跟踪作为操作器的输出,控制执行机构的开度,并且在系统中起“手动—自动”无扰切换的作用。
执行机构采用罗托克生产的IQMI型多转式电动执行机构,该调节阀漏量小,阀门特性好,有利于提高自动调节品质。
三、控制系统组态图中各信号的作用
第一通道输入信号为再热器出口温度,属被调量,通过主调节器PID1来校正副调节器工作,只要出口温度未达到给定值,主调节器的输出信号就不断变化,使副调节器不断去控制减温水喷水量的变化,直到出口温度达到给定值为止。
第二通道输入信号为再热器喷水后温度,它的变化比再热器出口温度快,只要再热器喷水后温度发生变化,副调节器PID2就去改变减温水量,初步维持后级过热器入口汽温在一定范围内,起粗调作用。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆稳态时,喷水后温度可能稳定在与原来数值不同的数值上,而出口温度则一定等于给定值
第三通道输入为汽包压力,作为炉侧负荷变化率信号,从系统的组态图上可以看出,当炉侧负荷变化率因燃料量或其它原因而变化时,汽包压力就要发生变化,即使再热器出口温度还没来得及发生变化,汽包压力的变化信号也要提前使调节器输出发生变化,副调节器PID2就去改变减温水量,初步维持后级再热器入口汽温在一定范围内,起到超前调节的目的。
第四通道输入为速度级压力,作为机侧负荷变化率信号;当机侧负荷先发生变化而炉侧负荷还未跟上变化时,速度级压力的变化使副调节器PID2就去改变减温水量,也起到超前调节的目的。
第五通道输入为执行机构的反馈信号,用于与副调节器PID2的输出比较,手动状态下,副调节器PID2的输出跟踪反馈信号,达到手-自动无扰切换,自动状态下,两个信号偏差不能超过预设值,否则,则自动解列,使执行机构不会有大范围波动,影响再热汽温的变化。
四、系统分析与参数整定
系统分析:
由系统图可以看出,喷水后温既作为主调节器(主回路)输出的上下限值,使主回路的输出不至变化过大,又通过乘法模块、微分模块与汽包压力,速度级压力参与加减法运算,作为副调节器的测量值,起到了前馈快速调节的作用,使执行机构迅速超前动作,达到调节目的,这也是该设计的独到之处。当喷水后温升高时,按照理论分析,应该使控制的阀门开度增大,即要求U6输出增大,假设在主调节器输出不变情况下,U14增大,PID2的测量值增大,给定值不变,而输出要增大即PID2为正作用。对于被调量来说,当出口温度增大时,理论要求打开执行机构,即U6增大,SP2应该减小,当PV1增大,而要求U1减小时,主调节器PID1只能为反作用。当汽包压力(即炉侧负荷)增大时,通过微分作用提前反映,U14增大,PID2为正作用,那么U6输出增大,使控制的阀门开度增大,增加减温水量;当速度级压力增大时,U14减小,PID2输出减小,使控制的阀门开度减小,减少减温水量;达到稳定再热器出口温度目的。
(二)参数整定:
按照现场实际状况,我们采用了经验法来整定PID调节器的参数,首先,根据经验设置第一组匹配的调节参数,然后将系统投入闭环运行,待系统稳定后做阶跃扰动试验,观察调节过程,修改参数再做试验,直至扰动曲线满意为止。具体步骤如下:
将调节器的积分时间Ti放到最大,微分时间Td放到最小,根据经验设置比例带δ值。将系统投入闭环运行,稳定后做阶跃扰动试验,观察调节过程,如过度过程有希望的衰减率(ψ=0.75-0.9)则可,否则,改变比例带δ值,重复上述试验。
将将调节器的积分时间Ti由最大放至某一值,由于积分作用的引入使系统稳定性下降,这时应将比例带δ值适当增大,一般增大纯比例的1.2倍,做阶跃扰动试验,直至过程曲线满意。
保持积分时间不变,改变比例带,看调节过程是否改善,直至满意为止,同样,保持比例带不变,改变积分时间,看调节过程是否改善,这样反复试凑,直到结果满意为止。
将微分时间Td由小到大逐渐调整,观察每次试验过程,直到满意时便停止。
另外,由于锅炉再热器减温系统分甲、乙两侧,但减温水给水管却是一根母管供水,所以甲、乙两侧减温水的压力、流量互相影响,使两套再热汽温自动在控制过程中产生耦合,为了避免耦合,则在PID参数设置时,使一侧的调节过程快一些,而另一侧的调节过程慢一些,避免两控制系统在调节过程中耦合,使两系统都能稳定运行。
五、系统的运行情况
再热汽温自动调节系统在#3、4炉启动后运行情况看,完全能满足运行要求,在运行工况稳定时,再热汽温保持在给定值的±2℃;当负荷在85MW至125MW变化时,再热汽温也能稳定在定值的±4℃;调节品质能达到西北局下发《热工自动调节系统运行技术指标及实验导则》的要求。
参考文献
[1]张玉铎、王满稼.《热工自动控制系统》,北京:水利电力出版社,1985年
[2]《KMM可编程调节器》,重庆川仪股份有限公司自控系统事业部
论文作者:贺文健,董鹏
论文发表刊物:《电力设备》2016年第5期
论文发表时间:2016/6/16
标签:调节器论文; 系统论文; 信号论文; 温度论文; 负荷论文; 执行机构论文; 温水论文; 《电力设备》2016年第5期论文;