明月山特长隧道施工通风技术论文_李向平

中铁十二局集团第一工程有限公司

摘要:通风是制约特长隧道快速施工的难题,本文全面的介绍了明月山特长隧道施工通风技术,为类似隧道提供借鉴经验。

关键词:特长隧道;施工通风;风机;射流通风

1工程概况

明月山隧道是沪蓉国道主干线支线(GZ55-1)垫江至邻水高速公路的重点控制性工程,也是2006年四川在建最长的高速公路隧道。隧道左线长6557m、右线长6555m,为分离式双车道单向高速公路隧道,采用高速公路技术标准建设,计算行车速度80Km/h。隧道主洞建筑限界净宽10.25m,净高5.0m,紧急停车带建筑限界净宽13.0m,净高5.0m,在左洞K8+650左侧50m处设一通风竖井,井深277.41m。我合同段内隧道总长6543m,其中左洞长3273 m,右洞长3270 m;设有行人横洞9座,共长288m;行车横洞4座共长147.8m,变电洞3座共长96m。

2隧道通风技术

隧道通风就是将钻孔、爆破和出碴产生的炮灰、爆炸后产生的有毒有害气体、出碴设备排出的尾气、油烟和粉尘在较短时间内排出洞外,并将新鲜空气输送到施工作业面,隧道通风是保证隧道施工安全和提高工效的一项重要措施,特别是特长隧道,通风效果的好坏直接关系到快速施工,成为隧道施工的头等大事。

2.1明月山隧道施工通风难点

(1)大断面公路隧道,且左右线同时掘进,施工用风量很大。

(2)采用无轨运输,车辆老化尾气污染严重。

(3)仰拱、铺底和衬砌同时进行,对施工通风影响很大。

(4)独头掘进距离超过3千米,且要穿越瓦斯煤系地层,通风要求极高。

(5)隧道为2.25%的上坡,坡度大不利于新鲜空气进入。

2.2隧道通风方案的选择

隧道通风的目的就是改善洞内作业环境,而隧道施工各工序对洞内环境污染程度又不同,此处通风量还随隧道的延深而加大。所以通风设计应分阶段进行,通风量应是动态的、才经济合理。在选择通风方案之前,首先应计算确定风量和风压。

隧道出碴运输采用无轨运输方式。按照隧道快速施工的特点,装碴时可采用一台CAT320D(1.2m3/斗)和一台柳工856装载机并行作业模式。运输设备的数量根据隧道的掘进长度进行增加,由于隧道掘进最长距离是3273米,通过考虑每台车的装碴时间、运输时间、运输距离,单洞最多需配置出碴运输车8台,组成运输作业线进行装、运碴作业,配备4台10m3罐车输送混凝土。在正常施工状态下隧道内同时拥有的作业车辆数(在最大深度时)为12台。

2.2.1风量计算

1、按洞内同时工作的最多人数计算,需风量Q为:

Q=Kmq(m3/min)

q-每个工作人员需要的风量,取3m3/min;

m-同时工作的最多人数,取60人;

k-风量备用系数,取1.1;

Q=Kmq=1.1×60×3=198m3/min

2、按同时爆破的最多炸药量计算所需风量Q为:

Q=7.8×t-1×(AS2L2)1/3(m3/min)

A-同时爆破的最多炸药(kg),实际为325kg;

S-坑道的净断面积(m2),实际为81

t-爆破后的通风时间(min)实际为240min;

L-坑道长度(m),实际为1800m;

Q=7.8×t-1×(AS2L2)1/3=7.8/240×(325×812×18002)1/3

=619m3/min

3、通风机需供风量QG为:

QG=k·76·Q/P

k-风管的漏风系数,取1.70;

P-与海拔高度相应的大气压力(cmHg柱),为75.01cmHg柱;

QG=76kQ/P=1.7×76×619/75.01≈1066(m3/min)

2.2.2风压计算

H阻=∑h动+∑h局+∑h沿

∑h动--动压取50Pa;

∑h局--局部压力损失一般按沿程压力损失的10%估算;

∑h沿--沿程压力损失计算:

∑h沿=agpLQ2/s3 (Pa)

式中 a——风道摩擦阻力系数,取a=3x10-4kg•s2/m2

L——风道长度m,取L=1800m

Q——风机风量m3/s,根据计算取Q=17.76m3/s

S——管道截面积m2 取S =1.767m2

P——管道内周长m ,取P =4.71m。

g——重力加速度,取9.81m2/s

∑h正洞沿=1426(Pa)。

H阻=∑h动+∑h局+∑h沿= 1619(Pa)。

2.2.3风机选择

根据计算风量和所需风压选择合适的风机:

风量应≥1378m3/min,结合施工经验,风压应≥1619Pa以上,正常情况选择SDF©-NO11已满足施工需要。

施工实际选用山西侯马鑫丰SDF©)-NO12.5型隧道施工专用轴流通风机,其基本技术性能参数见下表:

3通风方案选择

隧道通风应充分利用现有设备,在满足通风效果的前提下,进行合理调配减少新购风机的数量。隧道通风是一个动态的过程,应根据隧道作业工序对风量的不同要求,实行动态可调的供风。此外在净空允许的情况下,应尽可能采用大直径风管,减少能耗损失。通过适当增加一次性投入,减少通风系统的长期运行成本。由于单一的管道压入式在1800米后很难保证通风效果,洞内作业环境较差严重影响了施工进度,明月山隧道前期由于考虑到在左洞2300米处有一通风竖井,所以设计了三套通风方案。

根据以上对各种通风方式的分析与比较,结合明月山特长隧道的施工特点和施工组织设计,按施工通风的合理距离,以及隧道与竖井的贯通位置,将明月山隧道3500米施工任务内的通风分为三个区段单独设计:

(1)洞口至1800m作为第一区段,采用独头压入式通风;

(2)1800m至2300m作为第二区段,采用巷道式通风;

(3)2300m至3500m作为第三区段;采用竖井混合式通风

3.1进洞1800米独头压入式通风技术

在左、右洞洞口各安装1台2×110KW SDF©-№12轴流式通风机,采用Φ1800㎜阻燃高强柔性拉链风管进行管道压入式通风。由于该风机有变速可调的特点,所以施工过程中可以根据需风量的大小合理的进行调节,最大限度的在保证通风效果的前提下做到经济实用。在瓦斯设防段为防止瓦斯在衬砌台车附近聚集,可以加设一台37KW射流风机加快洞内风流循环,保证洞内风速不小于0.15m/s,风流中瓦斯含量小于0.05%。

图3.1 第一阶段通风示意图

3.2 1800~2500米无风门巷道式通风技术

当左、右洞掘进到1800米处且第二个车行横洞贯通后,我们采用了以射流通风为主的巷道式通风技术,其通风布置如图2所示。射流通风就是利用风机射流自身的吸卷升压作用,诱导空气在洞内流动,从而达到通风换气的目的。目前国内双线隧道传统的作法是:将轴流风机和射流风机均布置在左洞,新鲜风流由左洞进入通过2×55KW轴流风机分别送到左、右洞工作面,左洞产生的污风由射流风机压入经第二个车行横洞从右洞排出。要求左洞所有施工车辆必须经第二个车行横洞由右洞出入,行人和小车则可由左洞出入,第二个车行横洞前所有贯通的横洞必须封闭。采用此种方案左洞通风效果明显强于右洞,而右洞由于是回风道又是所有施工车辆的通道,所以洞内能见度极差,造成掌子面与台车之间的污风出不来,污风排出洞口速度很慢。针对此问题我们作出如下调整:将射流风机从左洞调至右洞,在右洞采用全纵向射流通风技术,加快右洞排烟速度。实践证明这种方案是可行的,取得了良好的通风效果。

3.2.1射流风机台数的确定

采用射流通风技术射流风机台数的确定相当重要,射流风机台数的计算与运营通风略有不同,实际施工中可根据下式参考计算确定:

所需射流风机台数 n=△Pc/△Pj

式中:n一射流风机台数

△Pc一通风阻力,取 △Pc=1619Pa

ξ—局部阻力系数,取a=3x10-4kg•s2/m2

λi—隧道内不同地段沿程磨擦阻力系数

Li—隧道内不同地段的长度

di—隧道内不同地段的面积

Vi—隧道内所需满足的风速

ρ—空气容重,取ρ=1.2 kg/m3

△Pj=ρ/2·Vj·2·φ·(1-)·1/K

K—喷流系数取 K=1.2φ

Vj—射流风机出口风速,取Vj=37.7m/s

φ—面积比 φ=Fj/Fs

Fj射流风机的出风面积,取Fj=1.13 m2

FS—隧道横断面积,取FS=80 m2

ψ—速度比 ψ=VS/Vj

VS—隧道内风速,取VS=1m/s

由上式计算可得N=4台,实际施工中可根据左、右洞工序需风量的不同进行调节,当洞内环境较好时,可只开2~3台即可,1台备用。

表3.1 设备性能及数量表

3.2.2通风效果比较

通过实践证明,明月山隧道采用无风门巷道式通风技术是成功的,通风效果也良好。隧道掘进2500米以上掌子面的风速仍可达1~2 m/s,且通风管也较正常大大节约开支,减少了维护费用和漏风率,经济效益非常可观。

图3.2.2 改进前后左、右洞施工通风示意图

图3.2.3 改进前后左、右洞施工通风实物图

3.3 2300-3500米以后竖井送排式通风技术

通风竖井由于前期准备时间较长,加之断面大又伴有涌水,所以当左洞掘进至K8+650时,竖井与主洞还未贯通。根据施工进度及工序安排推算,竖井与正洞贯通时左洞已掘进2500米左右,右洞掘进2400米左右。所以该阶段施工通风主要利用竖井通过联络风道排烟,具体措施为:新鲜风流仍由左洞通过第三个车行横洞(车行横洞每隔750米一个)分别向左、右掌子面供风,通风网络及技术要求与第二阶段相同。只是考虑到掌子面产生的炮烟、车辆尾气由竖井排出,所以右洞射流风机台数可相应减少。同时为了防止左、右洞排烟道口串风分别加一台射流风机以控制风向。主洞与竖井贯通后,将竖井作为排风洞,将左右洞风机并入左洞(其中一组经横通道进入右洞)进行送风,在右洞后方增加射流风机送风,并将右洞作为专用出碴运输隧道,同时在前2.5 km增设射流风机排风。

当隧道掘进超过3.0km后,同样以竖井作为排风洞,通过左洞的两组通风机不断前移送风(其中一组经横通道进入右洞),取消了右洞掌子面处的压出式风机,而改为在右洞后方增加射流风机组的同时,在竖井口处放置一台射流风机,加速污风的排放。此阶段独头掘进3500米通风效果良好,洞内空气清新通风风速不小于1 m/s。

图3.3.1 第三阶段竖井通风示意图

4加强隧道通风的主要技术措施

(一)搞好岗前培训,提高管理技术水平

对负责通风作业工作的通风司机及各工区操作人员,管道安装维修人员,进行岗前培训,传授通风操作、维修、保养知识,管道安装、调试、维修、保养技术和操作规则。

(二)健全制度、落实保障措施

一是通风机有专人值守,按规程要求操作风机,定期检修和润滑风机,如实填写各种记录,始终使通风机保持良好的工作状态。

二是设专职风管维修工,每班必须对全部风管进行检查,不平、不顺之处及时调直调平,发现风管破损漏风,及时处理:轻微破损的管节,在缝补后采用快干胶水粘补,粘补后10分钟不得送风;严重破损的管节,必须及时更换,从而降低漏风系数,保证管道密封度。使管道每100米漏风系数保持在2%以内。

三是加强运输设备的维修保养制度,按照设备管理要求定期维修,特别是进气和燃油系统,进行强化保养,并坚持燃油沉淀过滤制度,减少废气的排放量。

(三)采用大循环无风门巷道式通风排烟技术,加快排放速度

无风门巷道式通风技术可大大加快排烟速度,在长大隧道中应用也越来越广。并且较传统的串联、并联通风方式经济实用,据测算明月山隧道中采用该技术后尽电费一项,每月就可节省12万,经济效果显露。且通风效果也较串、并联式明显。

(四)自制水幕降尘器,最大限度降低炮烟、粉尘污染

为了降低炮烟、粉尘,我们用Φ20mm的镀锌钢管加工水幕降尘器,一头堵死、一头套上闸阀,用小钻头在钢管上钻无数小孔,在放炮前安装好,紧靠掌子面,安装在两边拱腰上,最好每边装两个,放炮时开闸放高压水喷雾。不但效果好,而且争取了时间,提高了工效。同时安排专用洒水车对洞内已施作的路面进行定期洒水,确保出碴时不扬尘。

5几点体会

(一)经过一年多的施工实践,大断面长隧道以大功率通风机向隧道内压风,配以小功率通风机向外抽风,能够有效地解决通风问题。

(二)狠抓“防漏降阻”工作,只有管道漏风率和摩阻系数小,才能确保单机送风距离长,效果好。

(三)在洞口采用大功率通风机,长期向洞内通风,耗能较高,应采用无级变速节能风机,降低能耗。

(四)为确保通风工作的顺利进行,现场管理是关键,现场管理要设立专职通风人员,负责通风设备、管道的日常使用及管理、检查、维修、保养工作,确保设备的正常运行,提高利用率,保证管道完好无损、平直、稳固,保证工作面有一个良好的施工环境。这样风机的风量也可选相对小些的,使风机和风管的匹配较合理,避免风机风量过大,风管直径小,单机送风距离短,耗能多的特点。

(五)公路隧道由于各工序平行作业,管理跨度较大,在进行仰拱开挖、衬砌作业时要加强对通风管道的管理,尽量减少人为因素对风管的损坏。

(六)双向一进一排通风排烟技术,是解决上坡道隧道排烟除尘的可行办法,保证各作业面的通风效果和施工顺利进行。

(七)降尘是不可忽视的重要环节。采用水幕降尘是经济、简单、实用的方法之一,国外长大隧道施工已普遍推广净化机降尘等综合治理措施,在今后的长大隧道降尘方面,应推广应用这些新技术和新设备。

作者简介

李向平,1979年9月,男,宁夏固原市,高级工程师,隧道与地下工程。

论文作者:李向平

论文发表刊物:《基层建设》2019年第15期

论文发表时间:2019/8/5

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