摘要:电机是风机、水泵、压缩机、机床、传输带等各种设备的驱动装置,广泛应用于冶金、石化、化工、煤炭、建材、公用设施等多个行业和领域,是用电量最大的耗电机械。据统计测算,我国电机保有量约19亿千瓦,总耗电量约3.8万千亿千瓦,占社会总用电量的64%,其中工业领域电机用电量为2.9万亿千瓦,约占工业用电的75%。目前我单位30千瓦以上电机共2000余台,装机容量32万千瓦,变频电机占比近13%,对我单位而言,电机能效每整体提升1个百分点,能够节电约1000万度/年,节约电费约500万元/年。
关键词:节能;变频器;节电率;频率;风速
1、技术背景
为了节能降耗,目前对我单位5台除尘风机做变频节能改造研究。分别为:磨矿仓除尘450kw一台;高压辊磨除尘280kw一台;中间贮矿仓除尘450kw一台;中破碎除尘450kw一台;筛分除尘1000kw一台。
2、节电原理
风机属于平方转矩负载,根据流体力学的知识可知:
1)风机的流量与水泵的转速成正比
2)风机的扬程(压力)与转速的平方成正比
3)风机的轴功率与转速的立方成正比
3、计算过程
1)风机的轴功率为p,风机的转速为n,风机的扬程为h,流量为q;
2)转速调节后:轴功率为p0,转速为n0,扬程为h0,流量为q0;
3)计算公式:p=kn3 h=kn2 q=kn
假设:转速降低到原来的95%,即下降5%时
(a)流量q0=k ×(95/100)n=0.95kn=0.95q 即流量变为未调节前的95%,下降了5%;
(b)扬程(或压力)h0=k×[(95/100)n]2=0.9kn2=0.9h;
这时扬程(或压力)下降了(h-h0)/h×100% =(h-0.9h)/h×100%
=[h(1-0.9)]/h×100%=10%
(c)轴功率p0= k×[(95/100)n]3=0.86 kn3=0.86p;
这时轴功率下降了(p- p0)/p×100% =(p-0.86p)/p×100%
=[p(1-0.86)]/p×100%=14%
综上所述:也就是说当风机转速下降5%时,流量也同比例下降了5%、扬程(或压力)下降了10%、轴功率下降了14%,这时的轴功率即为节电率。
4、风机变频改造节电收益
按年运行时间6000小时(5台设备年运行率70%左右),电费单价0.55元/kWh(峰值0.90元/kWh,闲值0.30元/kWh)计算,年节电汇总如下:
5台机组在47.5Hz下运行,年节电额为:104.67万元。
5、方案设计
变频器为户内型,变频装置与电动机均采用手动“一拖一”配置方式,一套变频器拖动一台电机运行,并配有手动旁路功能,即工频运行。变频器系统一次原理图及说明如下:
变频装置与电动机的连接方式如上图所示,一拖一手动系统成套设计方案如下:
高压变频调速系统设计有手动工频旁路接线原理如图所示,采用隔离开关作为旁路切换。电源经变频装置进线开关K1到高压变频装置,变频装置输出经出线开关K3送至电动机。电源还可经旁路开关K2直接起动电动机。
进出线开关和旁路开关的作用是:一旦变频装置出现故障,即可马上断开进出线刀闸K1和K3,将变频装置隔离;手动合旁路刀闸K2,在工频电源下起动电机运行。
6、节约电费以外的附加收益
1)降低设备运行与维护费用
采用变频调节后,通过调节电机转速实现节能;转速降低,主设备及相应辅助设备如轴承等磨损较前减轻,维护周期、设备运行寿命延长。在使用变频器过程中,只需定期对变频器除尘,不用停机,保证了生产的连续性。从实际改造情况看,采用变频调速后,运行与维护费用大大降低。
2)软启和软停功能
采用变频改造后,电机实现软启、软停,消除了启动电流过大对电网和设备的冲击,延长了电机的使用寿命。在整个运行范围内,电机可保证运行平稳,损耗减小,温升正常,无任何附加的异常振动和噪音。
3)增强电机的保护功能
与原来旧系统相比较,变频器具有过流、短路、过压、欠压、缺相、温升等多项保护功能,更完善地保护了电机。
4)实现高度自动化
采用变频改造后,系统运行操作简单,运行方便。可通过计算机远程给定风量或压力等参数,实现智能调节。
5)增强系统运行的可靠性
高压变频调速系统适应电网电压波动能力强,电压工作范围宽,电网电压在-35%~+15%之间波动时,系统均可正常运行。
6)谐波污染小
变频器采用了移相变压器和单元串联多电平技术。变频器系统中的谐波分为输入谐波和输出谐波。电网侧的输入谐波由于移相变压器的作用而被消除。另外由于功率单元串联,以及其供电二次绕组侧存在专门设计的相位差,能够形成多脉冲整流的效果,因此变频器自身产生的谐波被有效的虑除了。通过实验室的测试,变频器的输出谐波电压总畸变率一般为3%,电流总畸变率一般为4%,均符合国家电能质量的相关标准。
7)提高功率因数
变频器本身功率因数很高,一般在95%以上。高压变频器内部有很多电容,可以为电机负载提供无功功率,替代了直接供电时电网所需提供的无功功率。
7、总结
针对5台除尘风机的改造,频率降低5%,年节电费用104.67万元,该项目意义较为重大,后期可推广至全单位每个领域。
论文作者:宗海东1,魏志慧2,张雯3
论文发表刊物:《基层建设》2018年第36期
论文发表时间:2019/1/25
标签:变频器论文; 风机论文; 电机论文; 转速论文; 谐波论文; 旁路论文; 扬程论文; 《基层建设》2018年第36期论文;