a输煤系统综合治理的方法探讨论文_白露,李靓

中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 吉林省长春市 130021

摘要:某电力公司,2×630MW超临界凝汽式机组于2007-09-10开工建设,是某省首批“上大压小”项目,1,2号机组分别于2008-12-17,2009-02-27完成168h满负荷试运行后,移交试生产。机组的输煤系统由卸储煤设备和上煤设备组成。卸储煤设备由2台FZ15—100型折返式翻车机、2台双联给煤机和东西煤棚布置的2台MDQ1120/1680.50门式滚轮堆取料机组成;上煤设备共有6段13条DTⅡ型带式输送机。双路设置(除煤仓间3路皮带外),一路运行,一路备用,并具备双路系统同时运行的条件。本文主要针对输煤系统存在的问题进行分析,研究了输煤系统综合治理目标以及输煤系统综合治理的思路。

关键词:输煤系统;设备管理与维护;粉尘治理

一、输煤系统存在的问题

(1)存在跑偏撒煤,粉尘浓度超标现象。(2)出力较小,运行时间较长。(3)保洁质量不高,文明卫生状况较差。(4)存在安全生产隐患,尤其是翻车机系统、斗轮机系统设备可靠性较差。

二、输煤系统综合治理目标

(1)无跑偏撒煤、漏煤现象,燃料系统设备缺陷明显下降。(2)设备出力及燃煤接卸达到设计要求,压车费用大幅下降。(3)粉尘浓度达到国家要求的5mg/m3以下。(4)文明卫生标准达到省内标杆电厂水平。(5)输煤系统设备可靠备用。

三、输煤系统综合治理的思路

(一)开展设备专项治理

(1)跑偏治理。输煤皮带在运行中存在不同程度的跑偏问题,原因有滚筒安装不正、落煤点不正、滚筒包胶磨损不均等。针对各皮带跑偏状况,对产生跑偏的原因逐一消除。整改措施:按照DTⅡ型带式输送机设计要求,每10组托辊配备1组调偏托辊(包含上下调偏托辊),整体更换输煤系统损坏的调偏托辊;更换后维护部列入定期工作内容,定期加油保养;导料槽内部加装落煤点导正装置(在外部可调节落煤点);对有磨损的滚筒进行包胶。

(2)恢复设备原设计出力。输煤系统翻车机、斗轮机目前设备出力低于设计出力,造成火车煤卸储不及时,压车费用较高,运行、检修人员劳动强度增加。通过排查输煤系统,发现设备出力低由以下3种情况造成。①翻车机空调机速度低。原因为原空调机速度快,对车厢撞击力量大,列检人员降低了空调机速度;另外堆煤负荷不足也会影响翻车机翻车。整改措施:与列检人员沟通,恢复空调机速度。②斗轮机取料满足设计出力,但堆料负荷不能满足设计要求。主要是堆取料胶带出力不足,分析原因为电动滚筒功率设计偏低;部分电动滚筒几乎没有包胶,设计时仅采用拉紧滚筒作为配重,缺少配重调整装置,摩擦系数不足。整改措施:增大电动滚筒功率,完成滚筒包胶,增加拉紧配重装置。③皮带出力情况。通过实验,制约皮带负荷的瓶颈在3号甲皮带和5号乙侧皮带,原因为3号甲和5号乙的驱动滚筒包胶磨损严重,3号甲耦合器有渗油现象。整改措施:对3号甲和5号乙皮带驱动滚筒进行包胶;对3号甲皮带耦合器渗油进行处理。

(3)开展落煤管、导料槽补漏工作。输煤系统落煤管、导料槽已经使用近8年,部分冲击点磨损严重,频繁出现漏煤现象。整改措施:整体更换冲击点钢板及衬板,计划购买NM400钢板开展更换工作,每次更换面积在300mm×400mm以上。

(4)开展输煤系统冲洗水改造。输煤系统冲洗水管道壁锈蚀严重,抽样检查发现管壁最薄处不足1mm,且皮带间冲地阀门少,个别阀门位置和地漏的布局不合理,造成冲洗难度大,保洁标准低。整改措施:对输煤系统冲洗水进行技术改造,主要是更换被冲洗水腐蚀严重的管道和增加冲地阀门。尤其是翻车机区域、6号皮带拉紧装置。

(5)规范定期工作。定期工作执行不到位,造成设备健康水平较差。整改措施:加强点检管理,对管辖的定期工作,进行督促、监督。维护部每月上报定期工作计划;生技部每月跟踪定期工作项目,监督执行情况,要求维护部开展拍照存档工作。

(6)输煤系统保护恢复设计功能。设备的保护系统能有效控制设备损坏事件,提高设备可靠性。维护部排查输煤系统保护使用情况、逻辑关系是否合理、现场位置安装是否合格。重点排查堵煤保护、撕裂保护、跑偏保护,尤其是皮带打滑保护,要加装跳皮带的逻辑关系,以有效地控制皮带损坏等恶性事件的发生。保护恢复后要形成定期试验制度。

(7)输煤系统事件闭环管理。梳理输煤系统历年来事件报告,排查事件处理措施的落实情况,做好闭环管理工作。

(8)检修文件包的使用。维护部完善重特大设备检修文件包,严格执行检修文件包制度,检修人员要做到能按照检修文件包开展所有检修工作。

(二)开展粉尘综合治理

原输煤系统粉尘浓度较高,尤其是导料槽区域和碎煤机区域粉尘浓度较大,将输煤系统粉尘分为导料槽内部粉尘和导料槽外部粉尘。(1)导料槽内部粉尘治理方案。在1—6号皮带头部护罩和尾部导料槽、尾部滚筒处加装微米喷雾,在导料槽开展加装挡风帘、扩容箱、回流管的技术改造;微米喷雾系统加装缓冲不锈钢水箱,因输煤系统最好的水源为工业水,受压力不稳定的影响,喷雾量时大时小,易造成皮带头部滚筒下有稀煤现象,加装缓冲水箱后水压稳定且水质得到改善。实施输煤系统微米喷雾技术能有效控制导料槽内部粉尘外泄。(2)导料槽外部粉尘治理方案。外部粉尘大部分为皮带跑偏撒煤卷入尾部滚筒的扬尘,因此治理方案为治理跑偏配合清扫器调整,规范挡煤皮子安装,尾部滚筒加装微米喷雾头。

(三)加强保洁管理

发电部、设备维护部按照分工情况加强保洁管理,提高保洁标准,做到皮带架、设备表面无积煤,地面干净无积粉。在4号皮带开展试点工作,首先对4号皮带进行全面水冲洗工作,观察上煤情况和扬尘情况后决定是否推广皮带滚筒、皮带架等全面水冲洗工作。

(四)开展美化工作

(1)输煤系统设备美化方面,按照集团公司色漆标准开展输煤皮带及设备的美化刷漆工作。(2)输煤系统结构美化方面,结合输煤系统现场情况,建议开展输煤系统地面修整;墙面贴2m高瓷片,其余位置涂刷乳胶漆;对安装不美观的楼梯、平台、盖板、管道进行整治等。对锈蚀严重的控制箱进行更换,对走向不美观的穿线管、电缆进行整理等。

四、输煤系统综合治理实施后的效果

(1)输煤系统综合治理项目2016年5月开始实施,9月结束。综合治理后燃料专业费用环比2015年费用降低,缺陷发生条数逐月减少,设备可靠性显著提高,设备退出备用小时大幅下降,修理费用如表1所示,燃料缺陷数如图1所示。(2)微米喷雾投用后,输煤系统粉尘浓度显著下降。

论文作者:白露,李靓

论文发表刊物:《基层建设》2017年第33期

论文发表时间:2018/2/2

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