上海建工七建集团有限公司 上海 200050
摘要:上海软X射线自由电子激光用户装置中加速器隧道顶板厚1.5m,跨度为19.1米,由于考虑到施工工期要求,并未采用预应力结构。为此,设计要求起拱3cm,以满足结构受力及抗裂缝要求,相应的也提高了对排架支撑体系的要求。以实际工程为例,通过设计、方案讨论、过程控制找出一种适合这种大跨度超厚顶板的模板支撑体系,并在实际施工中运用,达到业主使用要求,也加快了施工进度,产生一定的经济效益。
关键词:承插型盘扣式模板支撑体系 大跨度超厚顶板
Design and construction of a large span Super thick roof template
support system
jin Wei Zhong
Shanghai Construction No.7(Group)Co.,Ltd. Shanghai 200050
1 工程概况
上海X射线自由电子激光用户装置位于上海市浦东新区张衡路239号,即中国科学院上海应用物理研究所园区内,为2017年市政府重大工程,在施工过程中,不论施工质量控制、安全文明、进度管理都必须严格要求。
2 工程难点
加速器隧道全长175m,底板厚1m,墙板厚2m,顶板厚1.5m,跨度19.1m,属于大跨度超厚砼箱体结构,且具有防辐射工艺要求,工艺要求不得出现≥0.15mm的贯穿裂缝。在原设计方案中,设计采用后张法预应力工艺,以约束顶板砼的变形及裂缝产生。但在实施过程中,项目部考虑到顶板厚度有1.5m,有足够的高度设置结构暗梁以满足原先设计要求。因此在与设计沟通后,同意取消预应力,以减少施工周期,降低施工难度,确保重大工程施工进度节点。但根据结构计算数据,设计提出要求顶板结构跨中必须起拱3cm,以控制顶板裂缝的产生。这与我们规范要求的模板正常起拱1‰~3‰的要求不同,规范所要求的起拱,是因为考虑到排架支撑体系在受力后,允许支撑体系有一定的变形,但我们要求的3cm,是必须保证的高度,用以满足取消预应力后,顶板裂缝的控制,因此必须采用可靠的支撑体系。
5 实施效果
(1)本工程工期要求高且隧道分成16个跳仓块进行施工,采用承插型盘扣式钢管支撑体系操作简单、快捷。10个工人搭设每个跳仓块完成时间仅为5天,隧道内排架搭设总工期仅为35天,且每个跳仓块排架拆除时间也仅为3~5天。相对于钢管扣件节约了近一半周期与人工。
(2)承插型盘扣式钢管排架每根立杆为轴心受压,单根立杆承重设计值为钢管排架的3倍,同时底座与顶托都为机械连接,在整个砼浇筑过程中,架体变形量很小。
(3)拆除时,因每根立杆可独立拆卸,因此可先将托盘松脱,抽出型钢,在排架中拆出一条运输通道,再由通道向两边逐步拆出,不会像钢管扣件那样整片连接在一起,安全性大大提高。
(3)承插型盘扣式钢管排架支撑体系损耗率极低,相比普通扣件式钢管排架节约了材料成本。
(4)整个加速器隧道模板拆除后,顶板平整度良好,实测下来起拱高度完全达到设计要求的3cm,至今未产生一条裂缝。
6 结语
本工程隧道排架支撑体系之所以采用承插型盘扣式钢管,主要是考虑了盘扣架变形小,稳定性高的特点,同时隧道为无梁板结构,盘扣架的模数限制影响可以大大降低,可以说是两者的完美结合。实际使用中不仅能保证工程质量、缩短建造工期、提高施工效率,而且其低损耗率的特点具备了真正可持续发展的社会意义。
参考文献:
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论文作者:金伟忠
论文发表刊物:《建筑细部》2018年1月中
论文发表时间:2018/8/10
标签:排架论文; 顶板论文; 钢管论文; 裂缝论文; 体系论文; 隧道论文; 工程论文; 《建筑细部》2018年1月中论文;