火力发电厂凝泵节能改造及振动问题治理论文_潘启明

火力发电厂凝泵节能改造及振动问题治理论文_潘启明

(贵州大方发电有限公司 贵州毕节 551600)

摘要:在节能措施中,将设备由工频运行改为变频运行较早,凝结水泵的变频改造就是其中之一。现在新电厂直接将凝汽器泵设计为变频泵,进一步促进了凝汽器泵的变频的广泛应用。

关键词:火力发电厂;凝泵节能改造;振动

21世纪的今天,电力企业面临一系列节能改造,如何减小厂用电是众多电力企业共同关注的焦点之一。电厂凝泵出力随负荷的波动而变化,实际经常处于低负荷工况,因此对凝泵节能改造中变频技术应用有一定的经济价值和现实意义。

1 凝结水泵概述

在火电热力系统中,凝结水泵是其中重要的辅机设备,主要作用是输送凝汽器中的凝结水,将其打入低压加热器之后,经过加热输送到除氧器中。传统凝结水泵采用的是定速运行的方式,主要靠控制阀门开关调节出口流量,因此其节流损失较大、出口压力高,长期运行中会造成严重管损,使热力系统的运行效率降低,且容易出现泄漏问题。同时,其控制阀门结构为电动机械,线性度和调节品质较差,使自动投入率也进一步降低。而使用开关进行频繁调节,会加大各种故障发生的概率,增加了现场的维护工作,进而形成资源浪费。对凝结水泵进行改造时,利用变频技术改造,可以使其根据机组负荷变化自动调节输出功率,通过变频器转速对除氧器的液位进行调整,在正常运行状态下,将凝结水泵的出口电动门和母管调节开启,不仅可以减少节流损失,也可以降低给水泵的电机电流,实现长期节能减耗的长远目标。

2 凝结水泵采用变频调速技术改造原则和原理

2.1 系统设计原则

结合工艺系统的配置特点,在进行凝结水泵变频改造时,可以按照以下原则进行:第一,改造的工艺系统采用的是2×50%时,其变频调速系统可采用一拖一的方式,即采用一台变频装置来拖动一台电机的方式,并且要在该系统中配置合适的工频旁路开关;第二,工艺系统采用2×100%配置方式时,变频调速系统可采用一拖二的方式,即使用一台变频装置来拖动两台电机,也可以采用一拖一的方式,前者需要带工频旁路,而后者则不需要设置工频旁路开关;第三,工艺系统为3×50%配置时,变频改造可采用一拖一与一拖二结合的方式,两者都需要带工频旁路,也可以使用3台全配一拖一的方式,这一方式是不需要带工频旁路的。

2.2 变频调速原理

根据交流异步电动机转速公式,可以进一步进行异步电动机转速改变的分析,其公式如下:n=(1-s)n1=(1-s)f1/p其中,n为电动机运行中的实际转速;n1为电动机同步转速;f1为电动机的电源频率;s代表电动机转差率;p指代电动机的极对数。在电源频率发生改变时,同步转速与频率呈现正比特点,当异步电动机转速随之改变时,可以通过改变电源的频率,来对异步电动机转速进行平滑调节。在基于转差率不变、同步转速与电动机转速同步变化的情况下,可进行频率调速,所以变频调速的精确度较好,功率因数与效率都比较高,可实现较好的闭环自动控制。采用变频控制的情况下,风量与转速下降到80%的情况下,功率也会下降到额定功率的一半左右,可以起到明显的节能功效。

3 凝结水泵电机变频调速系统设计方案

3.1 单台变频泵运行方式

在凝结水流量比较小的情况下,如果单台凝泵运行满足机组需要,可使其实现正常运行,就可以采用单台变频泵运行的方式。以300mw的国产机组凝结水泵为例,其最大设计流量为每小时430t,在约800转时处于转速共振区,此时会产生较大振动,会对泵体和管道产生较大损害。在设定转速时,要考虑到低流量情况下会对泵体汽蚀产生的影响,可将最低转速设置为900r/min,凝结水流量430t/h以内区间就是单台变频泵变频调节的区间。

3.2 两台凝泵运行方式

这种运行方式是一工一变的形式,一台凝结水泵由原先的工频泵改造为变频泵,而另一台工频泵作为备用,在改造之后可以有效提高变频设备的利用效率,使系统的节能效果提升。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时,采用定期设备轮换制度,在变频电机运行一段时间后,将其改造为工频电机,之后再运行一段时间对备用系统进行检验。在具体运行工程中,电厂的集控室可以实时采集除氧器的水位信号,将其进行信号转换,作为变频器的输出频率信号,在此频率下运行变频器拖动电机,母管的流量也会随之而发生变化。并且可在两台凝结水泵间设置故障联锁,在一台变频器发生故障停机时,可以迅速切换备用泵,确保发电的稳定、可靠。

3.3 变频改造中需解决的问题

第一,在使用一套变频装置的情况下,要保证两台凝结水泵在同一时间是处于不同状态的,一台为变频运行状态,而另一台是处于工频备用中;第二,在凝结水泵的变频装置中,将相关信号接入DCS控制系统的情况下,要仔细核对和调试信号的接线方式;第三,在之前的逻辑基础上,加设变频器启动等相应的逻辑,对两台凝结泵的变频运行中联锁和保护逻辑进一步改进;第四,合理增设、修改凝结水泵的DCS操作画面。

4 凝泵变频节能深度开发策略的实施

4.1 控制阀门的开/ 关时间

阀门开/关的时间反映了阀门动作过程的快慢程度。在上述事故发生时,如果阀门动作时间过长,除氧器可能出现满水。因此,必须了解阀门的开关时间。经过测试,除氧器上水调阀开/关全行程时间为30 秒,除氧器上水旁路阀开/关时间为74秒。随后进行了大流量扰动试验,调门开关速度可以控制水位的增长,但旁路阀开/关时间过长。为此,根据阀门说明书及实际动作试验,适当提高了阀门电机的转速,使旁路阀开/关时间由74秒降为37秒。

4.2 优化控制策略

4.2.1 工频泵联启

根据上述可知,工频泵联启时,倘若没有其它节流手段,凝结水流量势必大量增加,导致除氧器水位失控,机组跳闸。为了防止这种危险的出现,有些机组在工频泵出口设计节流调节阀,其开度实时跟踪机组负荷变化,使得联启的工频泵流量接近于变频泵流量,避免了扰动。但我厂并未设计对应调节阀,只能靠除氧器上水调节阀来控制流量。为了有效控制流量,首先调阀必须快速动作,其次调阀必须及时控制到合适的位置。因此,需要找出工频泵运行时调阀开度曲线,使得工频泵联启时,调门直接超驰到机组实际负荷所需的开度。此曲线可通过试验方法得出。试验时,使变频泵频率增加到50Hz 或者工频泵带系统运行,除氧器上水调阀投自动维持水位稳定,然后记录各个负荷段调阀开度。

4.2.2 机组RB 发生

在RB 发生时,变频泵水位控制切手动,上水调阀超驰关至某一开度。如果上水旁路阀未开,延时10s 联锁投入调阀自动,否则延时40s 联锁投入自动。

4.2.3 机组MFT 动作

在MFT 时,超驰关闭上水调阀及旁路阀,切除凝泵变频自动,联开凝结水最小流量阀,从而快速控制除氧器上水流量,并保证凝泵运行的安全。

4.3 凝泵变频共振问题处理

在实际运行中,变频泵在某些频率段存在共振现象。1 号机组凝泵电机共振频率(Hz)为:37、39、40;2 号机组凝泵电机共振频率(Hz)为:36、38、39。分析了这些共振点后,在变频器控制器通过设置跳跃频率的方法,使得凝泵不在上述区域段运行。

结束语

本文通过对凝泵节能改造中变频技术的应用研究,结合现场设备,保证两台电机中增加一台变频器。其节能效果尤为显著,每年可节约成本126.3 万元,并减少维修、维护和降低运行人员劳动强度等,为企业带来了较大的经济效益和社会效益。

参考文献

[1]陈国呈. PWM 变频调速及软开关电子变换技术[M].北京:机械工业出版社,2017.

[2]徐甫荣.高压变频调速技术应用实践[M].北京:中国电力出版社, 2017.

论文作者:潘启明

论文发表刊物:《电力设备》2019年第1期

论文发表时间:2019/6/21

标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  

火力发电厂凝泵节能改造及振动问题治理论文_潘启明
下载Doc文档

猜你喜欢