摘要:油田水质处理过程中的加药操作是保证水质达标的重要节点,药剂的合理使用是水质达标的关键。因在加药补水过程中在加药罐罐内化学药剂与水发生反应,产生大量泡沫,影响员工观察罐内液体高度,经常出现溢罐、腐蚀、环保问题的发生,通过设计安装加药装置的自动补水工艺,彻底解决了加药装置的溢罐、腐蚀等问题,本文着重讨论如何解决加药装置的自动补水问题。
关键词:水质;加药;补水
升一联合站含油污水处理站使用的水处理化学药剂为絮凝剂、杀菌剂,药剂具有挥发性、腐蚀性,本站加药装置罐体为玻璃钢材质,加水孔为铁质材质,加水孔长时间加水使用易发生腐蚀、生锈现象;每次投加完化学药剂后,开启清水工艺时罐内化学药剂与水发生反应,产生大量泡沫,易出现溢罐、腐蚀、员工健康等问题,在生产实际中要解决此问题。
1.加药装置补水时存在的问题
1.1加药装置罐罐内加水孔腐蚀,易造成加药装置罐内药剂污染、堵塞加药泵泵前过滤器,导致加药设备维修频繁,影响水质处理指标。
1.2加药来水本身的压力冲击药剂后产生大量的空气泡沫,影响员工观察罐内液体高度,同时在空气中能够释放出大量的药剂成分,影响员工身体健康。
1.3加药装置加水时岗位员工要进行开、关补水工艺阀门的操作,加水时间在1-2个小时,有时岗位员工打开加水阀门后去做其它工作,时常发生加药罐加水冒罐现象,既浪费药剂又腐蚀加药装置底座及工艺,增加了岗位员工的工作量,为不发生冒罐现象,岗位员工会在加药间现场观察加药罐液位,影响工作效率。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆
2.优化加药装置补水工艺的做法
2.1将加药装置罐前原清水工艺的铁质材质优化为PVC管,因PVC管具有耐腐蚀性,且不易生锈,使用寿命长,可有效解决工艺腐蚀。
2.2将加药装置罐内加水孔工艺的铁质材质优化为PVC管,因PVC管具有耐腐蚀性,且不易生锈可能效解决此问题。
2.3结合缓冲原理研制了一套加水孔缓冲装置,以解决来水直接冲击药剂产生泡沫的问题,即将来水引向罐内壁由罐壁导入罐底,达到不产生泡沫的效果。
2.4为防止在加水时发生冒罐现象,在清水工艺上使用自动控制技术进行控制,研制了一套加水自停装置,单套加药装置革新所用设备包括:执行器1个,球阀(DN25)1个,电磁开关1个,控制盒1套,主要是在加药罐内安装带有电磁开关的浮漂,将电磁开关与执行器(配DN25球阀)、控制盒进行自动化关联,以达到药剂罐加满水后自动关阀进水阀的目的。
3、结论
(1)补水工艺优化前加药装置的清水工艺管线腐蚀情况严重,工艺寿命在3-5年,优化后清水工艺管线不会发生腐蚀现象,工艺使用寿命提高10倍以上。
(2)补水工艺优化前加药泵进口过滤器1周进行清理1次,优化后加药泵进口过滤器达5-6个月清理一次。
(3)补水工艺优化前清水与药剂产生大量泡沫,有时会发生溢罐现象,优化后岗位员工可清晰观察液位,可有效杜绝溢罐现象。
(4)补水工艺优化前岗位员工需经常开关清水阀门,阀门维修保养频繁,优化后清水阀门可保持常开状态,既可提高阀门使用寿命,又便于岗位员工操作,提高员工工作效率。
论文作者:杨军营,魏红卫,蒋春萍
论文发表刊物:《基层建设》2019年第12期
论文发表时间:2019/7/17
标签:加药论文; 药剂论文; 加水论文; 装置论文; 工艺论文; 补水论文; 员工论文; 《基层建设》2019年第12期论文;