摘要:从理论上分析了长源发电公司机组在做145%过速试验中出现的抬机问题。通过优化真空破坏阀底座转接头的结构,调整导叶关闭规律的方法,使机组在做145%过速试验时产生的抬机量减小,保障了电厂的安全、稳定的运行。
关键词:轴流转桨式水轮机;抬机;原因分析
1概述
长源发电公司位于广东省英德市大站镇,电厂内装有一台轴流转浆式水轮机,水轮机型号为ZZD505A-LH-450,叶片数为5个,叶片转角为-12°~ +12°,最大水头为37.5m,设计水头为33.0m,最小水头为22.6m,额定流量为168.8m³/s,额定出力为51.6MW,额定转速为187.5r/min,协联工况下飞逸转速为290r/min,非协联工况下飞逸转速为330r/min,最大吸出高度为-7.26m。发电机型号为SF50-32/6900,额定功率因素为0.85,额定电压为10.5kV,额定电流为3234.5A,额定功率为50MW,频率为50Hz,效率为97.8%,发电机转子转动惯量GD2为4750t·㎡,定子绕组连接为2Y,励磁方式为可控硅静止励磁。
2事件经过
(1)2017年01月02日上午11时左右,上游水位59.85m,下游水位24.41m。
(2)115%过速试验:
过速试验前,机组空转运行了约20分钟,此时轴向位移传感器与大轴推力头的间隙稳定在3022微米,与停机状态下基本相同。当机组开始做115%过速试验时,随着导叶开度的不断增大,机组逐渐下沉,到最大导叶开度36.85%时,轴向位移传感器与大轴推力头的间隙稳定在3427微米,相当于机组下沉了3427-3022=405微米;从导叶开始关闭开始,机组逐渐上抬,在导叶第一段关闭结束时刻,此时大轴与轴向位移传感器的间隙为2547微米,相当于机组上抬了3022-2547=475微米;从导叶第二段关闭开始,机组继续上抬,最大上抬量为3022-1951=1071微米,之后机组逐渐下沉,恢复正常。
试验过程中最高转速224.925r/min,导叶最大开度36.85%,导叶总的关闭时间9.676秒,其中导叶第一段关闭时间为4.043秒,第二段关闭时间为5.633秒。过速前蜗壳水压平均值338kPa,过速试验过程中最高水压372kPa。
机组导叶开度与抬机量的关系曲线如下图所示:
(3)145%过速试验:
过速试验前,机组空转运行了约半个小时,此时轴向位移传感器与大轴推力头的间隙稳定在3032微米,与停机状态下基本相同。当机组开始做145%过速试验时,随着导叶开度的不断增大,机组逐渐下沉,到最大导叶开度56.06%时,轴向位移传感器与大轴推力头的间隙稳定在3523微米,相当于机组下沉了3523-3032=491微米;从导叶开始关闭开始,机组逐渐上抬,在导叶第一段关闭结束时刻,此时大轴与轴向位移传感器的间隙为2107微米,相当于机组上抬了3032-2107=925微米。从导叶第二段关闭开始,试验仪器已经测量不出数据。
试验过程中最高转速285.45r/min,导叶最大开度56.06%,导叶总的关闭时间15.666秒,其中导叶第一段关闭时间为9.822秒,第二段关闭时间为5.844秒。过速前蜗壳水压平均值343.53kPa,过速试验过程中最高水压380.92kPa。
机组导叶开度与抬机量的关系曲线如下图所示:
(4)停机后检查机组,发现测量机组振动的探头已经被撞开,转子上引风板有摩擦的痕迹,估计抬机量有10mm。
3原因分析
(1)因真空破坏阀和支持盖上的阀座孔尺寸对应不上,厂家给每个破坏阀都加装了一个锥形转接头。当破坏阀动作时,阀柄往下运动时通气量会越来越小,导致补气量不足,从而使机组的抬机量增加。
(2)导叶关闭规律设置不合理,造成导叶关闭速度太快,使流过水轮机的水流量急剧减小,由于惯性的作用,转轮室里的水会继续向尾水流去,导致机组转速继续升高,机组转速的升高又促使水轮机的过流量增大,造成转轮室内出现较大的真空,尾水中的水又迅速流回转轮室,形成反水锤,造成抬机。
4处理方法
(1)优化真空破坏阀转接头的结构,由锥形改为圆柱形,增大过流面,增加补气量。
(2)改变导叶关闭规律。按照厂家提供的导叶关闭规律进行设置,导叶关闭总的时间为15s,其中第一段快关闭时间为4s,第二段慢关闭时间为11s。
5运行试验
针对以上发现的问题进行处理后,按照原试验方案重新做145%过速试验,试验过程中未出现抬机现象,机组振动、摆度、瓦温都在国家标准允许的范围内。
6结语
通过对长源发电公司机组抬机问题的分析及处理,更加清楚轴流转桨式水轮机过渡过程的运行状况,对今后分析、处理机组抬机问题提供了宝贵的经验。在电厂设计时,为了减小机组的抬机量,应对机组的结构进行充分的考虑,尤其是真空破坏阀的设计、机组的吸出高度、导叶关闭规律和调保计算等都要结合现场实际情况,经过反复的计算、分析、试验,确保结果准确无误、合理,这样才能最大限度地提高机组安全运行的可靠性。
论文作者:张土彬
论文发表刊物:《基层建设》2019年第10期
论文发表时间:2019/7/4
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