摘要:现代大容量的汽轮发电机广泛采用EH油作为汽轮机调速油系统用油,本文针对EH油系统故障实际案例,介绍了优化方案和应对措施,为1000MW同类型机组提供了数据与经验总结,具有实际指导和借鉴意义。
关键词:EH油;泄漏;技改;优化
1 概述
铜山华润电力有限公司5、#6机由上海汽轮机厂生产。EH油系统由EH油泵、过滤器、溢流阀、蓄能器、控制器以及压力测量装置等组成。EH油泵采用变量恒压泵,为安全可靠,采用2X100%配置,一用一备。油泵设定的正常工作压力为16MPa, 油泵的出口压力通过油泵上的压力控制器调节。油泵安装采用浸入式,倒装在油箱上。油泵出口压力调整采用遥控方式,通过安装在控制块上的溢流阀来调整。油泵出口油经过一个过压阀后进入主滤油器。当油泵出口压力超过正常运行压力一定值时过压阀打开,以防系统超压。为了维持系统变工况运行时油压的稳定,配置有5只蓄能器,安装在油箱的侧面和油泵出口的压力油总管相联。由于原EH油泵的设计选型存在安全风险,发生过油泵逆止门脱落、EH油压低跳机等事故,通过经验积累和科学论证,铜山5、#6机于2017年完成了升级改造,保障了EH油系统的安全稳定运行。
2 原EH油系统存在安全隐患
2.1原EH油泵的设计流量偏小
2016 年6 月17 日,铜山#6 机EH 油压低保护动作跳闸。故障前#61、#62 高调阀开度为90.3%,高调门流量指令因机组正常负荷需求升高,故障发生时#61 高调门正常开大,#62 高调门出现异常,不跟随指令动作,缓慢下降,随后机组母管EH 油压降低, #61EH 油泵联启, 母管EH 油压继续降低至10.5MPa 以下,汽机因EH 油压低跳闸。
后热控人员查明#62高调门跳闸电磁阀由于异常部分开启,形成跳闸电磁阀的进回油口导通内泄,会部分开启泄油,由于伺服阀的开度持续增大,泄油量也就持续增大,最终导致EH 油压持续下降至10.5MPa以下发生机组跳闸。由于原EH油泵的出口流量为40 l/min,#62高调门的最大泄油量为200l/min,比两台EH油泵流量的和还大,所以故障时虽然两台EH油泵都运行了,还是导致EH 油压低保护动作跳闸。
2.2立式安装在油箱顶部的EH油泵的设备检查维护不方便
(1)联轴器检查不方便,且其一旦磨损,颗粒物容易进入油箱污染抗燃油。
(2)浸入式油泵的吸入口无法设置高精度过滤器,会造成油箱杂质进入主油泵,造成主油泵使用寿命缩短。
(3)原主油泵为侵入式倒装在油箱项部,空气极易进入泵体中,造成备用泵在联启过程中起压时间过长,导致EH油压大幅下降有跳机风险。
(4)由于油站还集成了冷却系统,检修空间狭小,不利于检修工作的开展,导致EH油站有关设备检修费时费力。
(5)原油站为西门子技术国产化后生产,在油箱顶部的布置过于集中,在检修、维护过程中极为不方便;每次检修油泵时都要打开油箱盖板,大量杂质进入油箱,导致油箱油质的二次污染。
3 EH油系统的优化及预防
3.1选择布局更科学,容量参数更合理的泵
将原来组合油站的2套立式EH油泵电机组拆除,新增加两套EH油泵电机组,安装在油站旁边的地面。更换为新型可靠性高的EH油供油系统,不仅为维护和检修提供便利,而且大大提高机组安全、稳定运行水平。
表1 EH油泵改造前后参数
3.2对高、中压调门的逻辑进行优化
改造前,铜山#5、#6机组DEH控制系统在正常运行和做ATT试验时,若快关电磁阀断线,或者电磁阀进油节流孔堵塞,单向阀卡涩引起单向阀通路,会使油动机进油和回油接通,引起油动机关闭。同时,由于阀门开度指令还存在,而阀位反馈为零,使阀门控制卡的输出电流进一步增加直至最大,使EH压力油直通回油。一个伺服阀的流量最大可达200L/min,远超油泵的出力,会使EH油系统压力下降,引起所有阀门关闭,使机组停机。
改造后,DEH中在4个高、中压调门增加逻辑,当油动机快关电磁阀带电,阀位指令大于8%,阀门处于关闭位置 并且EH母管压力<150bar(四个条件为“与”关系),延时10秒后发出指令将阀限清零,维持EH油压力不降低。
3.3EH油泵吸油口的改造能有效应对EH油泄漏
由于EH油压力高,发生泄漏的几率大。9月3日, 铜山#5机EH油箱油位低报警,就地检查发现EH油蓄能器压力表处大量漏油,油箱油位计显示无油,隔离#4、#2蓄能器,补油至正常,由于当时#5机EH油系统已经改造,油泵由浸入式改为卧式,油泵的吸油口更低,即使油位下降的很低,也未造成EH油母管油压的降低,这再次印证了EH有系统改造的必要性,而且此技改可向同类型机组推广。
3.4加强高中压调门油动机的日常检查和维护
在日常工作中加强对设备巡视,关注调门指令与反馈偏差,定期查看调门相关曲线、建立台账,关注执行器油缸进回油管道温度与油箱温度的差值大小、关注电液伺服阀及跳闸电磁阀本体温度,确保设备出现异常能够及时发现处理。将电液伺服阀及跳闸电磁阀的清洗工作列入检修工作,严格按照油动机每两年外委修理的维护周期执行。
3.5制定常见EH油泄漏(如油动机漏油)的事故预案
由于铜山#5、#6机相继发生过高、中压调门由于O型圈损坏造成EH油泄漏的情况,在单侧隔离油动机进行更换O型圈积累了经验,制定了具体而科学的隔离及恢复措施,有效应对油动机漏油事故。单侧油动机隔离注意事项:
1、操作前应确保负荷已降至550MW以下,控制方式为TF方式,机组各辅机运行稳定。降负荷过程中,注意脱硝系统运行情况。
2、由于通流侧主汽压力下降,会导致限压控制器动作,此时应注意监视限压控制器报警和动作情况,调门及负荷出现波动时,严密监视正常运行侧调门运行工况,维持燃料量稳定。
3、操作及恢复过程应缓慢,密切注意主再热汽温的变化速率,防止主再热汽温超限或大幅波动。
4、密切注意炉侧汽温及壁温偏差,如壁温偏差持续增大或壁温超温,且减温水调节无余量情况下,应进一步降负荷或降低汽温,壁温超温不能回头或偏差大于50℃时缓慢开启对应侧高旁至10%开度。
5、严密监视大机轴向位移、转子偏心度、及各瓦振、轴振变化, 发现异常,停止操作。
4结束语
EH油系统故障是常见的汽轮机故障,本文介绍的EH油系统成功的技改和优化案例对同类型的1000MW汽轮机组具有现实指导意义。
参考文献:
[1] 范浩杰 汪国山,汽轮机设备与系统,上海交通大学
[2] 罗峻,EH油系统常见故障的分析与处理,热电技术
[3] 王会,西门子1000MW汽轮机DEH控制逻辑优化,中国电力
作者简介:
刘新超 徐州华润电力有限公司 发电部 集控运行值班员
刘尧永 徐州/铜山华润电力有限公司 发电部 集控主值
论文作者:刘新超,刘尧永
论文发表刊物:《基层建设》2018年第36期
论文发表时间:2019/2/28
标签:油泵论文; 调门论文; 铜山论文; 油压论文; 油箱论文; 系统论文; 机组论文; 《基层建设》2018年第36期论文;