浅析地铁预制管片混凝土配合比设计及质量控制论文_林志明,邵超凯

厦门三航混凝土有限公司 福建厦门 361006

摘要:伴随着国家社会经济的快速发展,我国基础设施建设项目逐渐增多,其中地铁建设就是重要的一部分。地铁施工中大规模的盾构设备的使用,对地铁预制管片的质量提出了更高规格的标准。地铁预制管片作为盾构施工中重要的水泥预制品,承担着隧道工程结构安全及防水等重要功能,直接影响地铁工程的结构耐久性及其使用寿命。本文就厦门市轨道交通2号线二期工程土建施工预制管片生产的实际经验,简要介绍预制管片生产中混凝土配合比设计及过程的质量控制。

关键词:地铁管片、原材料、配合比设计、施工质量控制

1、工程概况

厦门市轨道交通2号线总长39.1km,全程设置车站21座。路线首期从五缘湾至海沧新城,东西骨架线,东起钟宅湾,沿环岛干线向南至何厝后沿吕岭路经江头由湖滨北路向西跨海,经海沧后止于马青路北侧,构建本岛与海沧快速跨海连接通道。路线二期工程起于天竺山站(含),终至马青路站(含),正线全长约15.5公里,全线采用地下敷设方式,共设车站9座,全部为地下站,其中换乘站3座。

2、配合比设计要求

厦门市轨道交通2号线预制管片设计使用年限100年,混凝土配合比设计等级为C50,抗渗等级为P10,其中埋深超过30m处采用P12。设计坍落度为50±20mm,最大水胶比为0.36,单位体积混凝土的胶凝材料用量为360~480kg/m3,混凝土耐久性指标为电通量(56d)<1000C,氯离子迁移系数(56d)DRCM≤3.0×10-12m2/s。

3、原材料的确定

3.1水泥

轨道交通2号线预制管片采用流水线施工技术,模具周转周期为8-11小时,工期较急,这就要求管片混凝土早期能够达到满足要求的拆模强度,所以水泥宜采用早期强度高的硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。根据管片混凝土原材料中关于水泥铝酸三钙含量≤8.0%,碱含量≤0.6%,氯离子含量≤0.06%等要求,通过对厂里常用的水泥进行相关指标进行比较后,选择了平均值和富余系数较大的、3天抗压强度较高的安徽芜湖海螺P•II52.5水泥。水泥的主要性能检测指标结果见表1所示。

表1 海螺P•II52.5主要性能检测结果

3.2 掺合料

根据以往的混凝土施工经验,掺入一定量的粉煤灰和矿渣粉,可以提高混凝土拌合物的性能,其中粉煤灰的滚珠效应对混凝土产生润滑作用,改善混凝土拌合物的流动性,对预制管片的外观质量改善和降低气泡的产生有着良好的效果;矿渣粉颗粒的大小处于水泥和粉煤灰之间,粉煤灰和矿渣粉的复配配制混凝土,可以使材料间的间隙得到填充,从而提高混凝土的密实程度,使的混凝土的耐久性、和易性、粘聚性、泌水性得到改善。其次粉煤灰和矿渣粉的使用,可以降低浆体的水化热,减少混凝土由于水化热引起的内部温度过高,从而防止裂缝的产生。通过对原材料的要求及其比选,选用了性能比较优越的漳州后石电厂生产的F类I级粉煤灰和三钢集团生产的S95矿渣粉。其主要性能检测结果见表2及表3。

表2 F类I级粉煤灰主要性能检测结果

3.3 外加剂

由于预制管片的施工工艺特点,即要减少抹面时间和蒸养时间,加快生产速度。其次混凝土的干缩裂缝是由于混凝土中过多自由水的流失都导致的,这就要求外加剂具有早强、早凝及其较高的减水率的性能,根据相关设计要求,对比了几个不同厂家的外加剂,并进行了大量的试验,从中选择了科之杰新材料集团有限公司的聚羧酸系高性能减水剂。其主要性能检测结果见表4。

表4 减水剂主要性能检测结果

3.4集料

由于预制管片的高强度、高耐久性、抗渗等性能特点,对用于生产的集料具有严格的要求,质优的集料对混凝土裂缝的预防具有重要的意义,故在生产过程中,要严格控制集料的质量。我厂根据原材料供应情况及相关设计要求,采用了华安生产的河砂和龙海生产的5~10mm和10~20mm两级配碎石,集料其主要性能检测指标见表5及表6。

表5 砂主要性能检测结果

4、配合比设计

管片混凝土配合比设计要满足早强和抗氯离子渗透、抗早期碳化等耐久性能。因此要按照高性能配合比设计方法,选择合理的水胶比、掺合料掺量、砂率等技术指标,采用绝对体积法进行设计。

4.1用水量的确定

管片混凝土具有低塑性特点,混凝土坍落度控制在50±20mm范围内,故依据JGJ55-2011《普通混凝土配合比设计规程》,查表可知设计用水量为200 kg/m3。根据已选外加剂的减水率为30%可以确定单方混凝土用水量为140kg。

4.2掺合料掺量的确定

采用粉煤灰和矿渣粉双掺工艺,不但可以提高原材料的密实性,而且还能降低水泥的使用量,从而减少水泥水化热,防止裂缝的产生。由于预制管片的拆模强度有所要求,即强度不低于15MPa。故掺合料的掺量应该满足混凝土的早期强度要求,根据以往的施工经验,配合比试验采用粉煤灰掺量10%、15%、20%和矿渣粉10%、15%进行正交试验,通过试验确定合理的掺量。

4.3水胶比的确定

依据设计要求,配合比的最大水胶比为0.36,胶凝材料控制在360~480kg/m3,根据以往的施工经验,管片配合比的水胶比应在0.34左右。

4.4砂率的确定

根据设计要求和以往的配合比设计经验,砂率的选择应符合设计和施工的要求,过大的砂率虽然能提高混凝土的和易性,但是同时也降低了混凝土的强度。由于管片混凝土的坍落度较小,过小的砂率会导致碎石偏多,使混凝土振捣后骨料之间的空隙不能很快填充,容易产生蜂窝麻面等现象。经过不断的试验,最终确定了碎石在1100-1200为宜,且砂率不宜低于35%。

4.5配合比设计

运用正交设计方法,确定的试验方案为:单方用水量为140 kg/m3,水胶比用0.36、0.34、0.32,掺合料掺量为粉煤灰10%、15%、20%和矿渣粉10%、15%,其试验方案及试验结果见表8。

表8 正交设计方案及试验结果

通过表8的试验结果可以看出,A组配合比中28d抗压强度、耐久性指标不符合要求,B、C组配合比中28d抗压强度和耐久性指标均符合要求。从经济性来说,应该选择B组配合比方案,从12h的抗压强度的变化趋势、生产过程中对拆模强度的要求以及经济合理性方面考虑,选择B2方案。

进一步对B2的配合比进行试验验证,其性能指标见表9。

表9 B2组混凝土性能指标试验结果

5、施工过程质量控制

5.1原材料控制

(1)严格把控进厂原材料质量,做到符合要求方可入库生产。

(2)每个生产班次做好施工前和施工过程的砂石含水率的测定,做到对配合比调整的及时性。

5.2计量

拌合楼计量系统的准确性对管片混凝土的质量影响巨大,因此设备部门要做到对计量系统的检定与校核的经常性,制定相应的检定计划,发现误差超过允许值要及时进行调整,确保计量的准确。

5.3混凝土浇筑

(1)严格按照设计配合比进行投料搅拌,控制计量偏差及搅拌时间。

(2)严格控制混凝土坍落度,保证拌合物的均匀性,坍落度过大虽然便于浇筑,但是同时也带来了振捣时混凝土浇筑面骨料的下坠,会使表面的砂浆层增 厚,容易产生干缩裂缝。坍落度过小不利于混凝土的浇筑与振捣,容易形成混凝土内部孔洞,在表面形成蜂窝麻面。

(3)混凝土浇筑要逐层进行并振捣,防止骨料分离。

(4)每片管片的振捣时间根据混凝土坍落度的大小进行控制,振捣的时间控制在出现泛浆后,气泡不再外溢,混凝土不再下沉为宜。

(5)混凝土浇筑及振捣完成后,在预蒸养区用薄膜和土工布进行覆盖,保持管片混凝土始终处于湿润状态。

5.4管片养护

(1)管片振捣后要经过预蒸养区、升温区、恒温区、降温区几个流程的养护。

(2)管片脱模后要先进行降温,使其温度与养护池中的水温温差不超过25℃,方可进入水池养护,养护的时间不得小于7d。

(3)在养护池中养护7d后,转运到喷淋区继续养护7d。

6.总结

该管片配合比已成功在厦门市轨道交通2号线中得到了应用,混凝土的和易性、粘聚性、保水性良好,无泌水现象,易于浇筑,混凝土原材料均匀分布,拆模后管片表面气泡少,无蜂窝麻面和大的孔洞,外观质量好。管片的各项性能指标均符合设计要求,保证了工程质量,公司生产的管片也得到了各方的认可。

参考文献:

[1]蔡亚宁.盾构管片的高性能混凝土研究[J].建筑技术.2004(1)

[2]杨维利.地铁混凝土管片养护制度的研究[J].铁路建筑.2008(3)

[3]于良.地铁盾构管片混凝土配合比的设计和应用.辽宁建材2009(5)

[4]许颜军,欧菁,樊君梅,胡新丽.预制管片混凝土配合比设计与蒸养工艺优化.水利水电工程设计.2006.25

论文作者:林志明,邵超凯

论文发表刊物:《基层建设》2018年第36期

论文发表时间:2019/2/25

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